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電除塵改造成袋式除塵器后運(yùn)行故障分析

更新時間:2009-11-27 16:48 來源:中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 作者: 董建新,寧俊虎 閱讀:1597 網(wǎng)友評論0

摘要:山西漳澤電力股份有限公司漳澤發(fā)電分公司4#電除塵器改造成袋式除塵器后,在運(yùn)行中出現(xiàn)阻力居高不下的情況,以及在低負(fù)荷運(yùn)行時發(fā)生引風(fēng)機(jī)失速等故障。測試結(jié)果顯示,引風(fēng)機(jī)的失速與除塵器無關(guān),而與機(jī)組負(fù)荷有關(guān)。經(jīng)采取調(diào)整機(jī)組負(fù)荷、改變清灰方式、處理環(huán)鏈機(jī)構(gòu)故障等相應(yīng)措施,機(jī)組運(yùn)行基本保持穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞:除塵器,機(jī)組負(fù)荷,風(fēng)機(jī)失速,清灰,環(huán)鏈機(jī)構(gòu)

1 引言

山西漳澤電力股份有限公司漳澤發(fā)電分公司4#爐于2008年初進(jìn)行了大修。由于原來使用的電除塵器效率低,不能達(dá)到低于50mg/Nm3的排放標(biāo)準(zhǔn)要求,為了節(jié)能減排,將電除塵器改造成袋式除塵器。改造采用了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的分室定位反吹袋式除塵技術(shù)。由于電除塵器改造成袋式除塵器后,阻力增加了1000~1200Pa,所以引風(fēng)機(jī)也進(jìn)行了更換。改造工程從2008年2月底開始,2008年4月結(jié)束。機(jī)組啟動一段時間后,出現(xiàn)了引風(fēng)機(jī)失速及袋式除塵器阻力增加等問題,通過測試、分析、消缺,找出了故障原因,采取了相應(yīng)的措施,使機(jī)組運(yùn)行基本穩(wěn)定。

2 分室定位反吹袋式除塵器

2.1 工作原理

含塵氣體進(jìn)入除塵器進(jìn)氣煙箱,經(jīng)氣流均布板后進(jìn)入塵氣室,經(jīng)濾袋過濾,粉塵被阻擋在濾袋的外表面。被過濾后的氣體穿過濾袋,由凈氣室的出風(fēng)口排出。被阻滯在濾袋外表面的粉塵隨著時間漸漸增加,除塵器的阻力加大,當(dāng)阻力達(dá)到設(shè)定值時,差壓儀輸出啟動信號,指令環(huán)鏈分室定位反吹清灰機(jī)構(gòu)啟動,使加壓凈化后的氣體經(jīng)過反吹清灰機(jī)構(gòu),將被捕集在濾袋外表面的粉塵與濾袋分離,實(shí)現(xiàn)除塵目的。

2.2 定阻力自動控制清灰

合理控制袋式除塵器,是提高除塵效率及濾袋使用壽命的關(guān)鍵。當(dāng)濾袋捕集的粉塵達(dá)到一定厚度、除塵器的運(yùn)行阻力達(dá)到了上限設(shè)定值時,差壓儀輸出信號,指令環(huán)鏈反吹機(jī)構(gòu)開始逐室進(jìn)行反吹清灰。當(dāng)濾袋外表面的粉塵被清落到一定程度時,除塵器的運(yùn)行阻力達(dá)到了下限設(shè)定值,差壓儀再次輸出信號,使環(huán)鏈反吹機(jī)構(gòu)停止工作。這種定阻力清灰系統(tǒng)可以使除塵器在一個合理的阻力狀態(tài)下運(yùn)行,并可有效地防止出現(xiàn)高阻力狀態(tài)把粒徑較小的塵粒壓入濾料纖維空隙中,發(fā)生濾料堵塞的現(xiàn)象;也可以防止因?yàn)V袋過度清灰(過濾層被清掉)而降低除塵效率。同時也保證了濾袋合理的清灰次數(shù),提高了濾袋的使用壽命。

2.3 環(huán)鏈分室定位反吹清灰機(jī)構(gòu)

該除塵器共設(shè)有4臺環(huán)鏈反吹機(jī)構(gòu)。每臺環(huán)鏈機(jī)構(gòu)都是按照差壓指令依次進(jìn)行清灰的。反吹清灰時對鍋爐運(yùn)行的影響甚微,且消耗功率極小。反吹清灰氣體是凈化后的煙氣,沒有溫差,可以防止清灰時造成結(jié)露;同時煙氣中的含氧量很低,避免了濾料運(yùn)行中的氧化,提高了濾袋的使用壽命。

分室定位反吹清灰系統(tǒng)采用間歇環(huán)鏈分室定位反吹機(jī)構(gòu)。該機(jī)構(gòu)對某一室進(jìn)行清灰時,首先開啟該室清灰總閥,同時關(guān)閉其余的;然后,清灰電機(jī)開始啟動,使反吹氣流進(jìn)入到清灰的袋室中,且被清灰袋室處在關(guān)閉過濾氣流狀態(tài)下,導(dǎo)通反吹氣流,反向吹入濾袋內(nèi)凈化后的煙氣,吹落濾袋外表面附著的粉塵。這時氣流方向與粉塵墜落方向一致,加速了粉塵的墜落,減少了粉塵的二次吸附,實(shí)現(xiàn)環(huán)鏈分室定位反吹。

3 除塵器運(yùn)行故障發(fā)生

漳澤發(fā)電分公司4#機(jī)組大修結(jié)束后,電除塵器改造成袋式除塵器。最初運(yùn)行基本正常,除塵效率十分理想,清灰效果也十分明顯,除塵器的阻力從清灰前的1000Pa,可以降到清灰后的400Pa。然而從2008年6月以后,當(dāng)除塵器阻力升高達(dá)到上限值1000Pa時,開啟清灰總閥,啟動環(huán)鏈清灰機(jī)構(gòu)進(jìn)行清灰時,阻力卻不斷升高,最高達(dá)到1800Pa,影響了鍋爐負(fù)荷。在不得已的情況下,漳電運(yùn)行人員采取開旁路煙道,降低機(jī)組負(fù)荷等緊急措施。機(jī)組負(fù)荷降下來以后,又造成引風(fēng)機(jī)失速,此時已嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。

4 故障分析

出現(xiàn)故障后,漳電有關(guān)部門和生產(chǎn)制造廠共同對引風(fēng)機(jī)的失速進(jìn)行了分析。首先檢查了運(yùn)行記錄,然后通過幾次實(shí)驗(yàn)觀察發(fā)現(xiàn),當(dāng)機(jī)組負(fù)荷降到120MW左右時,引風(fēng)機(jī)就出現(xiàn)了失速現(xiàn)象。后來漳澤發(fā)電分公司請西安交通大學(xué)能動學(xué)院對更換后的4#引風(fēng)機(jī)做引風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn),得出的結(jié)果是各項性能均符合設(shè)計要求。只是當(dāng)單臺引風(fēng)機(jī)流量低于130m3/s時,引風(fēng)機(jī)發(fā)生失速,此時機(jī)組負(fù)荷恰好在120~130MW之間。由此證明,引風(fēng)機(jī)失速與袋式除塵器阻力增大沒有必然聯(lián)系,只是與機(jī)組負(fù)荷有關(guān)。解決失速的有效措施是機(jī)組負(fù)荷在運(yùn)行時避開120~130MW范圍。

接著又對除塵器運(yùn)行阻力增高、清灰不力進(jìn)行了分析。結(jié)果認(rèn)為是由于反吹清灰總閥未打開造成反吹風(fēng)未對袋室進(jìn)行吹掃而造成的。據(jù)此,現(xiàn)場對清灰總閥進(jìn)行了檢查。派專人將出口煙箱下側(cè)的外護(hù)板及保溫層拆掉,用割具在出口煙箱下側(cè)開一個矩形方孔直接觀察。看到清灰總閥開關(guān)都到位并且與遠(yuǎn)程控制顯示一致,并無異常。排除了清灰總閥的故障后,就基本上可認(rèn)為清灰不力的主要原因是反吹風(fēng)量不足。

5 清灰風(fēng)量不足分析及解決措施

5.1 鍋爐系統(tǒng)風(fēng)量分析

根據(jù)實(shí)驗(yàn)監(jiān)測,認(rèn)識到反吹風(fēng)的風(fēng)量與機(jī)組大小、機(jī)組負(fù)荷、總風(fēng)量有直接關(guān)系,對同樣類型的袋式除塵器漳山600MW機(jī)組與漳電215MW機(jī)組進(jìn)行比較,實(shí)測數(shù)據(jù)見下表。

經(jīng)過比較,得出如下結(jié)論:

(1)機(jī)組負(fù)荷高時,煙氣流量就大,反吹風(fēng)的風(fēng)量也就大。此時能夠滿足反吹清灰的需要。

(2)當(dāng)機(jī)組負(fù)荷低時,煙氣流量就小,反吹風(fēng)的風(fēng)量就小。此時反吹風(fēng)的風(fēng)量可能達(dá)不到清灰的要求。

(3)大機(jī)組處理的煙氣流量比小機(jī)組大得多,即使負(fù)荷低時,煙氣流量也足夠大,能滿足反吹風(fēng)清灰的要求。

解決措施:

(1)機(jī)組負(fù)荷低時,可將反吹清灰的上限值調(diào)到800Pa,啟動環(huán)鏈清灰系統(tǒng);

(2)采取整組清灰方式,用兩臺引風(fēng)機(jī)的風(fēng)量對一個室的袋室逐一進(jìn)行清灰;若風(fēng)量還不夠,則可以啟動備用反吹風(fēng)機(jī)。

5.2 反吹清灰風(fēng)量分配分析

通過對多次實(shí)際袋式除塵器運(yùn)行的觀察,當(dāng)運(yùn)行人員看到各室阻力升高到1000Pa以上時,為了使阻力下降,會在實(shí)際操作中將 4 個室的清灰總閥全部打開,使 4 個室的清灰電機(jī)同時運(yùn)行。事實(shí)證明,這樣做往往會使反吹清灰風(fēng)的風(fēng)量分散,每個室的清灰風(fēng)量都達(dá)不到清掉灰塵所需的風(fēng)量。只要有一個室的阻力下降,其它室阻力也不再升高。

因此運(yùn)行人員必須要熟讀設(shè)備廠家編寫的關(guān)于分室定位反吹袋式除塵器的說明書;熟悉兩種清灰方式,并嚴(yán)格執(zhí)行。具體應(yīng)注意以下幾點(diǎn):

(1)反吹清灰時,同一室中只能有一個袋室在清灰;

(2)整組清灰時,在清灰過程中,只允許一個清灰總閥打開,相對應(yīng)的清灰電機(jī)運(yùn)行;其余三個清灰總閥及清灰電機(jī)關(guān)停;

(3)分組清灰時,在清灰過程中,一室清灰總閥打開,相應(yīng)的清灰電機(jī)運(yùn)行;另一室清灰總閥關(guān)閉,清灰電機(jī)停運(yùn);

(4)分組清灰時,如果機(jī)組負(fù)荷降低,一臺引風(fēng)機(jī)的反吹風(fēng)量就可能不足。此時要采用整組清灰方式。即開通手動聯(lián)絡(luò)閥,用兩臺引風(fēng)機(jī)的風(fēng)對單室的一個袋室清灰;風(fēng)量再不足時,可逐一啟動備用反吹風(fēng)機(jī)。

5.3 環(huán)鏈清灰機(jī)構(gòu)故障分析

環(huán)鏈反吹清灰機(jī)構(gòu)是清灰系統(tǒng)的核心部件。通過多次從凈氣室觀察鏡觀察環(huán)鏈機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn),每當(dāng)出現(xiàn)高阻力的情況時,環(huán)鏈機(jī)構(gòu)系統(tǒng)必然有清灰電機(jī)空轉(zhuǎn),斷鏈條或百葉窗多處開關(guān)不到位等故障產(chǎn)生。因而斷定清灰不力的根本原因是環(huán)鏈反吹清灰機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)不正常。歸納起來主要有以下幾點(diǎn):
  
(1)清灰電機(jī)的安全銷斷裂;

(2)環(huán)鏈機(jī)構(gòu)的鏈條碰頭受力過大產(chǎn)生變形、脫落;

(3)清灰閥閥板碰頭與凸輪定位卡澀;

(4)清灰閥閥板與清灰閥的法蘭卡澀;

(5)清灰閥閥板的密封鋼圈與閥體卡澀;

(6)清灰閥的凸輪與百葉窗連接傳動的“鴨”嘴卡澀;

(7)百葉窗的百葉板與窗體卡澀;

(8)百葉窗的連桿松動,使百葉板動作不一致;

(9)鏈條的限位擋塊與鏈條卡澀。

綜上所述,環(huán)鏈清灰機(jī)構(gòu)產(chǎn)生故障的原因是機(jī)械傳動部件過多。整臺設(shè)備分 4 個室,共192個袋室。每完成一個袋室的清灰,百葉窗及清灰閥需動作兩次,其中有十幾處轉(zhuǎn)動或傳動的動作需完成,這在130℃左右的溫度條件下是難以保證的。

因此在設(shè)備運(yùn)行時,運(yùn)行人員要做到每班巡檢,主要檢查以下幾點(diǎn):

(1)清灰電機(jī)安全銷是否斷裂;

(2)觀察鏈條在清灰時是否正常運(yùn)轉(zhuǎn);

(3)觀察百葉窗是否正常開關(guān);

(4)觀察清灰閥的凸輪是否與百葉窗動作一致。

若出現(xiàn)問題,必須在現(xiàn)場切換檢修。

6 存在問題

(1)因大修時間緊、任務(wù)重、設(shè)備到貨遲等原因,環(huán)鏈清灰機(jī)構(gòu)安裝、調(diào)試時間短,無法保證每個傳動部件動作靈活可靠。

(2)環(huán)鏈清灰機(jī)構(gòu)是新技術(shù),某些方面還有待改進(jìn)。如清灰閥既要轉(zhuǎn)動靈活又要密封良好;鏈條與鏈條限位擋塊卡澀等技術(shù)問題。

(3)備用反吹風(fēng)機(jī)啟動后增加的風(fēng)量較小,最大流量為3800m3/h(實(shí)測),只能增加約10%的風(fēng)量,增加風(fēng)量的效果不明顯。

(4)反吹風(fēng)機(jī)應(yīng)當(dāng)能夠負(fù)載啟動。

(5)反吹風(fēng)管需增加壓力表,可直接觀測反吹風(fēng)的壓力。

7 結(jié)語

(1)電除塵器改造成袋式除塵器后,在節(jié)能、環(huán)保等方面效果顯著,粉塵出口排放濃度≤20mg/Nm3,低于50mg/Nm3的排放要求。為環(huán)境的改善做出了積極貢獻(xiàn)。

(2)由于環(huán)鏈清灰技術(shù)在改造項目上是首次應(yīng)用,在運(yùn)行中還存在一定的問題。運(yùn)行人員在生產(chǎn)運(yùn)行中應(yīng)熟悉設(shè)備、合理操作,出現(xiàn)問題一定要及時排除。

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