高爐濁環(huán)水系統(tǒng)零外排治理
1 系統(tǒng)現(xiàn)狀
濟鋼1、2#1 750 mm3高爐濁環(huán)水系統(tǒng)循環(huán)水量 為1 450 m3/h,供水水質(zhì)要求懸浮物<100 mg/L,供 水水溫低于50 ℃,濁環(huán)系統(tǒng)保有水量4 200 m3,高爐 采用濕法除塵。高爐煤氣洗滌水是供高爐煤氣洗 滌塔對高爐產(chǎn)生的煙塵進行除塵和降溫,洗滌塔用 水進入集水池,經(jīng)過提升泵提至斜管沉淀罐,進行 處理后進入吸水池循環(huán)使用。煤氣洗滌塔上部4 層 噴霧水,使用水源為凈環(huán)水,用后進入濁環(huán)水系統(tǒng); 同時TRT 靜葉噴霧水亦進入該循環(huán)系統(tǒng),2 路供水 源進入,造成濁環(huán)水系統(tǒng)水量不平衡,水溢流外 排。由于高爐噴煤、焦炭、燒結(jié)料冶煉過程污染物 通過煤氣攜帶進入煤氣洗滌水水體,COD、氨氮、氰 化物超標,溢流后對總排水體造成超標排放,對小 清河水質(zhì)造成污染。
2 外排水超標的分析與解決方案
高爐煤氣洗滌塔的上部4 層噴霧水,對供水水 質(zhì)標準要求不高,水溫低于50 ℃,水質(zhì)懸浮物< 100 mg/L,滿足對高爐煤氣進行降溫除塵的作用,處 理后的高爐煤氣進入TRT 發(fā)電。采用高爐煤氣洗 滌塔的濁環(huán)供水對高爐洗滌塔上部4 層噴霧供水, 無論水質(zhì)指標還是供水水溫,都能滿足高爐煤氣洗 滌塔的供水需求,使?jié)岘h(huán)水系統(tǒng)形成閉路循環(huán),解 決濁環(huán)水系統(tǒng)不平衡、外排水超標的現(xiàn)狀。
2.1 運行參數(shù)分析
針對高爐煤氣洗滌水溢流問題,將煤氣洗滌塔 的4 層噴霧水改用濁環(huán)水。充分考慮水量、壓力及 水質(zhì)的情況,由于高爐煤氣洗滌塔的4 層噴霧水在 最上部,要求濁環(huán)供水壓力不低于0.6 MPa,為確保 供水壓力,需對高爐濁環(huán)水進行二次加壓,增加過 濾設施提高供水水質(zhì),確保高爐煤氣洗滌塔的4 層 噴霧水的供水壓力。提高供水的霧化效果和降溫 除塵指標,為后續(xù)高爐煤氣發(fā)電奠定良好的基礎(chǔ)。
2.2 提高煤氣洗滌效果
在高爐煤氣洗滌塔下部濁環(huán)供水母管上開孔, 引出2 條DN200 鋼管,增加2 臺管道泵(1 用1 備),直 接向煤氣洗滌塔的1~4 層噴頭供水。流量300 m3/ h,揚程21.8 m,功率30 kW,型號ISG200-315B。
2.3 提高煤氣洗滌水水質(zhì)
在高爐煤氣洗滌塔下部濁環(huán)供水母管上開孔, 引出2 條DN400 鋼管增加1 臺過濾器。該過濾器必 須選用自帶外部強制沖洗功能,原來采用的自清洗 過濾設備無法達到清洗效果,清洗不徹底形成管道 壓損,影響供水壓力。處理水量700 m3/h,運行壓力 1.2 MPa。
改造后的運行工藝流程為高爐煤氣洗滌水通 過濁環(huán)高壓泵組一路供至高爐煤氣洗滌塔,另一路 供至新加的2 臺管道泵,通過二次加壓供高爐煤氣 洗滌塔上部的4 層噴頭,對高爐煤氣進行降溫除塵, 兩路用水進入集水池,經(jīng)過提升泵提至斜管沉淀 罐,進行處理后進入吸水池循環(huán)使用,確保了濁環(huán) 系統(tǒng)的閉路循環(huán)。
3 實施后的效果
1)煤氣洗滌塔4 層噴霧水,由凈環(huán)水改使用濁 環(huán)水,用后進入濁環(huán)水系統(tǒng),解決了造成濁環(huán)水系 統(tǒng)水量不平衡問題,避免了水溢流外排,降低了生 產(chǎn)成本,減少了新水消耗。保護了周邊環(huán)境,確保 了外排水達標排放標準,環(huán)保效益顯著。
2)取得了較大的經(jīng)濟效益,節(jié)約凈環(huán)用水160 m3/h,年創(chuàng)經(jīng)濟效益138.24 萬元。
3)高爐煤氣凈化效果明顯,滿足了高爐需求, 煤氣含塵量由26 mg/L 降為14 mg/L,為發(fā)電系統(tǒng)的 穩(wěn)定運行奠定了基礎(chǔ)。
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