尿素工藝?yán)淠夯厥蘸侠砹鞒?/h1>
更新時間:2014-03-25 21:01
來源:第一論文
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摘要:尿素工藝?yán)淠涸诨厥者^程中由于電導(dǎo)率高、與生水混合,易形成膠狀物,導(dǎo)致生水過濾器頻繁反洗,浮動床壓差增加等故障。為查明形成膠狀物的原因,解決回收過程中的 問題 ,采取 工業(yè) 小試的辦法,確定了合理回收流程,并運用在工業(yè)實踐中,對同類型大化肥 企業(yè) 尿素工藝?yán)淠夯厥站哂薪梃b意義。
關(guān)鍵詞:尿素工藝?yán)淠?膠狀物 回收 流程
中石化九江分公司化肥廠是一套采用謝爾(Shell)渣油氣化制氨、斯那姆(Snam)氨汽提生產(chǎn)尿素的大型化肥企業(yè)。其尿素工藝?yán)淠航?jīng)過尿素裝置附設(shè)的廢水處理設(shè)施預(yù)處理,送往水處理裝置二級除鹽系統(tǒng)除鹽后,直接作為高壓鍋爐給水使用。但自投產(chǎn)以來,經(jīng)處理后的廢水由于電導(dǎo)率高,以及在回收過程中形成膠狀物等原因,不能正常回收利用。既浪費了水資源,又污染了環(huán)境。國內(nèi)同類型化肥企業(yè)也未較好利用,有的直接排放,有的高質(zhì)低用作為低壓鍋爐給水。
1. 問題的提出
為回收尿素工藝?yán)淠海搹S曾經(jīng)過3次更改回收流程,但均未取得較好效果。2000年6月份將工藝?yán)淠号c生水混合經(jīng)過生水過濾器和一級除鹽系統(tǒng)(浮動床)處理后進(jìn)入混床。回收前生水過濾器周期制水量可以達(dá)到3×104t以上,回收后批量只能達(dá)到5000t,生水過濾器頻繁反洗,回收失敗。
2000年8月工藝?yán)淠哼M(jìn)入一級除鹽系統(tǒng)前,首先進(jìn)入活性碳過濾,除去大部分有機物及尿素后進(jìn)入生水過濾器。回收后生水過濾器仍然存在頻繁反洗的現(xiàn)象,其間向生水過濾器投加殺菌劑處理也解決不了問題,第二次回收失敗。
2001年3月份在活性碳過濾器內(nèi)裝填部分樹脂,工藝?yán)淠航?jīng)過活性炭過濾后直接進(jìn)入浮動床,回收不到半月時間,在浮動床陽床底部發(fā)現(xiàn)淡黃色的膠狀物,從而引起陽床壓差增大,并且對樹脂產(chǎn)生了污染,被迫停止回收。
2.原因 分析
膠狀物形成的因素有兩個,一個是尿素工藝?yán)淠篜H值在5.5左右,對設(shè)備管道腐蝕性強,尿素工藝?yán)淠褐蠪e3+含量高,含量達(dá)34.4mg/l(具體水質(zhì)見表1)。另一個因素可能是生水中的腐殖酸引起的,因腐殖酸呈膠體性質(zhì),而工藝?yán)淠号c生水混合后,Fe2+、Fe3+與生水中OH-容易生成Fe(OH)2、Fe(OH)3,該膠體顆粒具有較強的吸附性, 腐殖酸就很容易吸附其上形成膠狀物。該膠狀物與樹脂混在一起,增加生水過濾器與浮動床運行壓差。
表1:尿素工藝?yán)淠核|(zhì)表
Fe3+(mg/l) |
NH3-N |
電導(dǎo)(us/cm) |
PH |
CO2(mg/l) |
SO42-(mg/l) |
CL-(mg/l) |
34.4 |
28.98 |
80-180 |
5-6 |
26.38 |
3.5 |
6.3 |
3.合理流程確定
既然尿素工藝?yán)淠号c生水混合形成膠狀物,可以按照兩種思路進(jìn)行工業(yè)小試,一種與透平冷凝液混合,一種是避開與生水混合,用浮動床單獨處理工藝?yán)淠骸?/p>
3.1 尿素工藝?yán)淠哼M(jìn)入透平冷凝液系統(tǒng)試驗
1—除鐵過濾器; 2—前置陽床; 3—混合床
圖1:與透平冷凝液混合處理工業(yè)試驗流程
按照圖1流程進(jìn)行回收試驗,混床運行至72h電導(dǎo)超標(biāo)(混床出水電導(dǎo)≤0.2μs/cm),回收工藝?yán)淠?600t,混合床運行批量為1.3×104t。在回收過程中,前置陽床很快被穿透,電導(dǎo)迅速上升至23 μs/cm。回收期間混床電導(dǎo)率變化趨勢見圖2。
從圖2可看出,在0~40h內(nèi),混合床電導(dǎo)率穩(wěn)定在0.06μs/cm,在40~48h內(nèi)電導(dǎo)率急劇上升,通過對混床反洗分層混脂后,又能維持運行15h。通過反洗可將混床中陰樹脂吸附的CO2暫時洗脫,但隨著運行時間的延長,CO2累計作用使得反洗失去作用,加之前置陽床易擊穿,電導(dǎo)率去除率低,從而加重了混合床運行負(fù)擔(dān),混床周期制水量下降幅度較大,再生頻率增加,酸堿消耗劇增,回收幾乎沒有效益。
圖2:回收期間混床電導(dǎo)率變化趨勢
3.2尿素工藝?yán)淠簡为氝M(jìn)入浮動床系統(tǒng)試驗
將尿素工藝?yán)淠喊磮D3流程單獨引入浮動床(該床采用雙層雙室浮動床,原設(shè)計只處理生水)進(jìn)行工業(yè)試驗。從回收的情況來看,浮動床出口電導(dǎo)可降至1.5μs/cm以下(脫碳風(fēng)機開停 影響 不大),對后續(xù)混床沒有產(chǎn)生影響。電導(dǎo)率變化趨勢見圖8。
1—除鐵過濾器;2—陽浮動床;3— 陰浮動床;4—混合床
圖3:浮動床回收工藝?yán)淠毫鞒虉D
圖4:浮動床回收工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率變化趨勢
從圖4可看出,陰床出口電導(dǎo)率穩(wěn)定在1.6μs/cm,并且呈下降趨勢,電導(dǎo)率去除率達(dá)98%以上,經(jīng)過陽床和陰床處理后,出水優(yōu)于一級脫鹽水水質(zhì),對混床批量沒有影響。
4. 工業(yè) 應(yīng)用 及效益估算
4.1工業(yè)應(yīng)用效果
根據(jù)工業(yè)小試的試驗結(jié)果,2003年9月對回收工藝?yán)淠毫鞒踢M(jìn)行改造,增加除鐵過濾器(φ=1200mm,H=1000mm)、陽浮動床(φ=1600mm,H=4000mm)、陽浮動床(φ=1600mm,H=4000mm)。浮動床采用單層單室,陽樹脂型號選用D001×7,陰樹脂型號選用201×7,裝填量分別為4m3。2003年10月投入運行,浮動床出口電導(dǎo)率變化趨勢見圖5,浮動床運行周期為40~48h,運行批量為2200t~2600 t。
圖5:浮動床電導(dǎo)率變化趨勢圖
從圖5可以看出:工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率在100~180μs/cm波動,陰床出口電導(dǎo)率≤10μs/cm,符合一級脫鹽水標(biāo)準(zhǔn)。
4.2效益
一年按300天 計算 ,則共回收冷凝液量Q =55×300×24=396000T,每噸按1.5元計算,則可節(jié)約水費59.4萬元。
一年需再生次數(shù)為300×24/40=180次(浮動床運行批量2200T,即回收40小時再生1次),計算每次需消耗600kg的30%鹽酸, 400kg的30%NaOH.每年需消耗酸108t, 每年需消耗48T.每噸鹽酸按780元計,每噸堿按600元計,則每年消耗酸堿費用為108×780+48×600=11.2萬元。
每年回收尿素工藝?yán)淠簝粜б鏋?9.4-11.2=48.2萬元.
5、結(jié)語
(1) 尿素工藝?yán)淠汉蜕旌线M(jìn)入一級脫鹽水系統(tǒng)會生成絮狀物。
(2) 尿素工藝?yán)淠褐苯舆M(jìn)入二級脫鹽系統(tǒng)導(dǎo)致混床出水電導(dǎo)提前超標(biāo),制水批量急劇下降。
(3) 尿素工藝?yán)淠航?jīng)除鐵處理后經(jīng)陽浮、陰浮再經(jīng)混床處理后完全可以達(dá)到回收要求,并產(chǎn)生一定的 經(jīng)濟(jì) 效益。
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