污水處理工藝:間歇曝氣生物濾池生物脫氮技術(shù)
污水處理工藝可分為一級(jí)沉淀和二級(jí)生化處理。一級(jí)沉淀處理采用了SEDIPAC 3D(簡稱S3D)工藝;二級(jí)處理采用了BIOFOR C/ N 和BIOFOR N組成的二級(jí)曝氣生物濾池系統(tǒng),對(duì)主要指標(biāo)COD(化學(xué)需氧量) 和氨氮去除效果較好。污水處理主要有四個(gè)階段:預(yù)處理→生物處理→加氯消毒→污泥處理。具體工藝流程見圖1 。
工藝改造和運(yùn)行
2. 1 試驗(yàn)研究
由于最初設(shè)計(jì)時(shí)沒有考慮對(duì)TN 的處理要求,因此現(xiàn)有工藝條件對(duì)TN 去除效果非常有限,月份平均進(jìn)水TN28.01 mg/ L ,出水20.5 mg/ L , TN 去除率28.4 % ,達(dá)不到污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。本階段首先在實(shí)驗(yàn)室模擬污水處理廠生物濾池工藝,通過一體化脫氮、脫碳反應(yīng)器試驗(yàn)裝置,參考實(shí)際污水水質(zhì),考慮強(qiáng)化脫氮過程,提高了進(jìn)水TN濃度,進(jìn)行了生物脫碳、脫氮研究,調(diào)節(jié)進(jìn)水堿度、曝氣量等工藝條件實(shí)驗(yàn),最終確定最佳工藝條件,即調(diào)整反應(yīng)器內(nèi)回流量、二級(jí)好氧區(qū)的曝氣量、進(jìn)水堿度等條件,使硝化率提高至89.49 % ,反硝化率提高至97.86 % , TN 去除率提高至87. 46 %。并據(jù)此制定改造方案,確定對(duì)一組濾池的N 池停止曝氣,降低該N 池的溶解氧,為反硝化提供有利條件。
2. 2 工藝調(diào)試
對(duì)一組濾池進(jìn)行改造,停止N 池曝氣,考察這一運(yùn)行方式的可行性,5 日后開始監(jiān)測(cè)出水水質(zhì)。停止N 池曝氣后,對(duì)出水水質(zhì)有一定影響。這是由于剛剛開始調(diào)整工藝,生物處理系統(tǒng)需要一段時(shí)間適應(yīng)過程,生物反應(yīng)器馴化階段出水不穩(wěn)定。因此,需要進(jìn)一步觀察、加強(qiáng)跟蹤監(jiān)測(cè)。20 天后,開始對(duì)各池出水進(jìn)行全面監(jiān)測(cè),除原有項(xiàng)目外還增加了三態(tài)氮(N H+4 、NO-2 、NO-3 ) 以及TN ,分析生物濾池系統(tǒng)脫氮性能。
2. 3 對(duì)污染物的去除效果
2. 3. 1 對(duì)COD 的去除效果
COD 共分析了19天,僅有3天沒有達(dá)標(biāo),達(dá)標(biāo)天數(shù)達(dá)到84%。值得注意的是,這一階段進(jìn)水的COD平均為443.3 mg/ L ,比工藝調(diào)整前進(jìn)水平均COD(257.9 mg/ L) 高出72 % ,調(diào)整后的工藝處理系統(tǒng)絕大部份天數(shù)COD 的去除率仍然保持90 %多,說明對(duì)COD 的去除率效果很好(見圖2) 。
2. 3. 2 BOD5 的去除效果
BOD5 監(jiān)測(cè)16天,有6天不達(dá)標(biāo),不達(dá)標(biāo)天數(shù)為37.5 %。工藝調(diào)整前BOD5 進(jìn)水平均值只有153.4 mg/ L ,而調(diào)試中進(jìn)水BOD5 值提升至265.3mg/ L 。這和外部氣候變化有關(guān)系,氣溫降低,使得污水在匯集過程中生物降解作用下降;同時(shí)降水量減少,使得稀釋作用降低,多種因素作用下,進(jìn)廠的污水水質(zhì)比前期惡劣,并且水溫降低,對(duì)于生物處理系統(tǒng)增加了難度(見圖3) 。
2. 3. 3 NH3 - N 的去除效果
NH3-N 處理效果較好,除第1、2 天沒有達(dá)標(biāo)外,其余時(shí)間全部達(dá)到污水出水排放標(biāo)準(zhǔn)(見圖4) 。
2. 3. 4 TN 的去除效果
調(diào)整運(yùn)行工藝前,平均進(jìn)水總氮28.01mg/ L ,出水總氮20.05 mg/ L ,總氮去除率28.4 %;停止N池曝氣后, 平均進(jìn)水總氮39. 2 mg/ L , 出水總氮18. 7 mg/ L ,去除率提高到51. 9 % ,效果非常明顯(見圖5 、圖6) 。
3 結(jié)語
1) 通過研究,結(jié)合SBR 工藝與曝氣生物濾池工藝優(yōu)點(diǎn),得出間歇曝氣生物濾池強(qiáng)化生物脫氮功能的運(yùn)行參數(shù)和工藝流程,并在C/ N + N 二級(jí)曝氣生物濾池內(nèi)實(shí)現(xiàn)同步反硝化和硝化。
2) 經(jīng)過45天的調(diào)試與運(yùn)行,證明停止N 池曝氣是可行的,在進(jìn)水負(fù)荷變化不大的情況下,C/N池曝氣量和處理能力就可以滿足脫碳、脫氨氮要求。調(diào)整運(yùn)行工藝后,污水處理系統(tǒng)對(duì)總氮去除率由原來的28. 4 %提高到51.9 % ,效果非常明顯,同時(shí)節(jié)省了運(yùn)行費(fèi)用。
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