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全過程低氮燃燒技術在水泥廠的應用

更新時間:2018-03-27 11:08 來源:水泥 作者: 楊紅彩等 閱讀:4057 網友評論0

1全過程低氮燃燒技術介紹  

分級燃燒技術和再燃脫硝技術在操作過程中除了分風、分煤等的硬件設施外,還需要圍繞燒成主線的全系統精細化操作,粗放的操作模式不能有效降低氮氧化物的排放。由于現有的技術還不能實現低成本、有效地NOx的減排,因此,有必要進行觀念的更新、技術的整合和參數的優化,提高低氮燃燒的效率,實現水泥窯爐的低氮排放。針對當前低氮燃燒技術的應用現狀,我公司開發了全過程低氮燃燒技術,該技術是在分級燃燒技術的基礎上進一步研發的降低系統NOx排放量的技術,將窯爐全系統的預熱器、分解爐、回轉窯、噴煤管、三次風管和煤粉及生料喂料作為一個有機的整體納入系統控制,從抑制NOx的生成和還原已生成的NOx兩方面入手,對燃料品質、燃料制備質量、燃料與助燃空氣的合理分布,燃燒器的旋轉動量與軸向動量等影響因素進行科學合理地調控,實現對窯爐溫度場和氣氛場的系統控制,實現窯爐全過程NOx的形成控制及還原分解。  

全過程低氮燃燒技術從燃料控制、回轉窯控制、分解爐控制三方面進行系統控制,其原理見圖1。  

圖1全過程低氮燃燒技術  

2示范線技術改造實例  

內蒙古某2500t/d水泥生產線窯尾煙囪NOx排放濃度達到720~750mg/Nm3(O2@10%,下同),為滿足環保標準要求采用SNCR技術來降低NOx的排放量,但成本升高較多。為了降低NOx排放,減少噴入的氨水,降低生產成本,該廠采用了全過程低氮燃燒技術進行改造。  

2.1技術改造方案  

本水泥生產線回轉窯為Φ4m×60m,分解爐為在線管道式分解爐,爐容為584m3,較大的爐容有足夠的空間形成還原區域,改造工作量小,不需要改變分解爐主體結構。  

改造主要包括以下幾個部分:  

1)窯尾煤粉輸送管道和分解爐燃燒器  

對分解爐喂煤點進行重新設計和布置,保持原分解爐兩個燃燒器位置不變,在分解爐錐部增加2個燃燒器,改造后錐部2個燃燒器的喂煤量為窯尾喂煤量的30%,利用窯內過剩空氣與過量煤粉不完全燃燒形成的CO、CxHy等還原物質,實現將分解爐還原區域向上下游延伸,擴大了還原區域,還原回轉窯內產生的NOx,同時抑制燃料型NOx的生成。相應地對窯尾煤粉輸送管道(窯尾塔架內部分)根據現場布置進行改造,見圖2。  


圖2燃料分級煤粉輸送管道  

2)三次風管的改造  

增加三次風支管連接至分解爐中上部,將15%~20%的三次風引至分解爐中上部,使分解爐中下部過剩空氣系數降至0.85左右成為貧氧還原區,還原在回轉窯中熟料煅燒產生的熱力型NOx和燃料型NOx,同時抑制分解爐內煙煤燃燒新生成的燃料型NOx。支管的三次風使分解爐的中上部恢復過剩空氣系數1.05左右的正常狀態,確保可燃物質的充分燃燒,見圖3。  

圖3助燃風分級管道  

3)生料下料改造  

將C4預熱器的下料分成3個下料口,分別布置在分解爐的中部和錐部。在操作上同時調節C4下料閥分至分解爐底部的生料比例,以防局部溫度過高造成結皮。  

2.2操作調試  

在保證系統的燒成溫度,滿足熟料煅燒要求的基礎上,基于全過程低氮燃燒技術低氧、低氮、控制高溫、在燃燒過程中同時還原的原理,在操作過程中的思路是適當降低窯內煅燒溫度,減少煙氣在高溫段的停留時間,適當控制窯內煅燒氣氛,增大分解爐還原區域,同時對相關工藝過程進行對比試驗,以研究影響NOx排放濃度的因素。  

1)通過燃料分級燃燒,將30%的煤粉從分解爐的錐部噴入,分步打開分解爐下部的兩個煤粉燃燒器管道上閥門,可以看到隨著閥門開度增大,煙囪NOx排放量降低,NOx的排放量降低約10%,見表1。  

表1燃料分級燃燒效果  

2)通過空氣分級燃燒,將20%左右的三次風引入分解爐上部,分步打開分解爐上部的三次風支管閥門。由表2數據可知,將20%的三次風從分解爐的上部噴入,NOx的排放量降低20%~40%,減排效果明顯。  

表2空氣分級燃燒效果  

3)10月4日僅進行了燃料分級燃燒和空氣分級燃燒,11月5日對整個燒成系統利用全過程低氮燃燒技術進行調整。由表2可以看出,11月5日NOx的排放量已經降低至347.5mg/Nm3,而10月4日的NOx排放量為667mg/Nm3,是11月5日排放量的2倍。由表3對比兩次燒成系統數據可知,利用全過程低氮燃燒技術,燒成系統整體溫度降低,與調整前相比降低約100℃。  


表3全過程低氮燃燒技術調試數據  

3應用效果  

2015年11月4日,對系統煙囪NOx排放量進行了檢測,發現應用全過程低氮燃燒技術后NOx排放量有較大幅度降低,改造前NOx排放量為700~800mg/Nm3,改造后NOx排放量在300~600mg/Nm3之間波動,檢測平均值為421mg/Nm3。  

4結論  

1)在窯況相同的情況下,分別分步啟動燃料分級和助燃風分級燃燒技術,NOx含量降低10%~30%。  

2)調整系統燒成狀態,降低燒成系統溫度,可以大幅度減少NOx的生成,是降低NOx排放的有效措施。  

3)通過全過程低氮燃燒技術,將水泥燒成系統視為一個有機的整體,進行全系統和全流程的系統控制,一方面實現在回轉窯內抑制熱力型NOx的生成,另一方面在分解爐和回轉窯的中后部形成可控的還原氣氛區域,抑制燃料型NOx的生成,同時還原部分已生成的NOx,是降低NOx排放的根本措施。  

作者單位:北京凱盛建材工程有限公司  

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