包鋼煉鐵廠ENS燒結煙氣除氟脫硫工藝
摘要:包鋼燒結機頭煙氣除氟脫硫從上世紀60年代建成初期就采用的噴淋塔濕法工藝,運行了近40年。從2001年起,包鋼人開始尋求用新技術對原有濕法噴淋塔工藝進行改造。經過幾年的研究、探索、工程實踐,完成了采用ENS半干法脫硫工藝代替舊工藝的技術、設計、工程實施、工程檢驗等工作。陸續在新建的三燒(1X 265m2燒結機)、改造一燒(2×180m2燒結機)工程中應用,取得了年節水600萬t/h,減排S0z約4.5萬噸/年,減排氟約2000噸/年,改善了濕法酸雨對地面生產生活的影響,減少了大量操作管理人員、減輕了設備維護工作等顯著效果。實踐證明,這一環保技術的進步,不僅讓包鋼煙氣脫硫除氟的技術水平在國內同行中處于領先、達到了國際先進水平,而且在節能、減排上,為企業做出了巨大貢獻,經濟效益和環保效益十分明顯。
關鍵詞:燒結,環境保護,脫硫,脫氟
1歷史情況介紹
包頭鋼鐵集團(公司)雖然地處我國西北內蒙古地區,但是其燒結生產中的機頭煙氣凈化工作一直在國內行業中地位特殊。早在上世紀60一90年代,國內各大鋼廠的燒結煙氣都仍采用除塵加高空直排時,包鋼對所有燒結機頭煙氣已進行了除塵加噴淋塔濕法工藝,對煙氣進行了除氟脫硫凈化。這主要是因為包鋼的自有鐵礦一一白云鄂博礦中含有較高的氟,為了對周邊的環境負責,所以使用了這套煙氣凈化工藝。
濕法除氟脫硫工藝經過近40年的運行,無疑對包頭地區的環境保護做出了巨大貢獻,但為此包鋼也付出了巨大的代價。首先是對水資源的巨大消耗和對水體的二次污染。原一燒、二燒的噴淋塔,每年耗水近 600萬噸/年,排放的含有氟、高酸性、高鈣離子的污水近500萬噸/年。不僅使噸鋼耗水量居高不下,全公司用水量吃緊,而且大量污水、泥漿外排,形成一個巨大的尾礦壩,影響了周邊的農田、作物、居民生活。
其次是噴淋塔形成的酸雨嚴重影響了工廠該區域內的生產、交通和職工生活。由于采用的濕法工藝不完備,煙囪排出的煙氣含水常年處于過飽和狀態,所以,酸雨飄落地面,形成一年四季地面濕滑,對該區域內的生產設備、過往車輛嚴重腐蝕,嚴重影響行人通行等問題。
第三是除氟脫硫設備、管道、煙囪腐蝕結垢嚴重,維護工作量大,維修費用高,難以保證常年正常運行。平均每年因更換管道、設備、內襯材料的費用在200—500萬元/年。
第四是除氟脫硫效率低,難以達到環保要求。經過近40年的運行經驗,該套工藝的除氟效率在40一 60%之間、脫硫效率在20~40%之間。
因此,包鋼從上世紀90年末認識到這種低效率、高運行費用、高維護費用的濕法煙氣除氟脫硫工藝,已很難適應現代企業的要求。
2 選擇新工藝,要著眼現在,兼顧未來
面對以上諸多的問題,包鋼在上世紀末和2000年初,對國內的煙氣凈化工藝進行了多次考察,但那時國內鋼廠的燒結煙氣凈化工程實例幾乎沒有,而針對濕法工藝的技術改造也很難滿足包鋼的現實要求。
首先是改造現有濕法工藝,對于已建的工程,場地很難滿足要求。完整的濕法工藝,需要較大的場地,增加較多的設備和設施,這對于改造工程很難找到合適的場地。
其次是采用完備先進的濕法工藝,其運行費用較高,對于含硫含氟不太高的燒結煙氣而言,很難承受。基于以上條件和運行費用等原因,包鋼與北京科大聯創冶金技術有限公司的合作,開始對國外的成功技術進行研究、實驗和考察。
經過2001年到2004年的多次技術論證、工業性實驗、出國考察,包鋼終于決定采用從德國引進的ENS 半干法技術對現有濕法噴淋塔進行技術改造。這項技術之所以在眾多國外先進技術中,最終被采用,主要基于它不僅可以解決包鋼原有濕法的諸多問題,而且還具有現在、未來同時兼顧等優點。
1、工藝是成熟、先進的。包鋼在2004年現場工業性實驗成功的基礎上,對歐洲的德國、盧森堡等多家企業進行了考察,看到了在德國等歐洲國家相同的工藝在鋼鐵、垃圾電廠、建材等企業大量應用,運行效果情況良好,而且常用于舊工藝的改造,所以其成熟性和先進性是肯定的。
2、該工藝的很大優勢還在于具有前瞻性。該技術不僅具有節能的優勢,用水量只是濕法的i/IO,用電約是濕法的i/2;不僅沒有管道、設備腐蝕、結垢、酸雨等問題,除氟脫硫效率大大提高,而且可以根據實際情況的要求,選擇電除塵器、布袋除塵器、填加活性炭等工藝,對要求的不同除氟脫硫效率采用適用的工藝,還可以隨著要求的提高,只需改造除塵器形式等,完成更高的除氟脫硫去除率和去除二惡英要求,這就保證了在將來環保要求不斷提高的情況下,該工藝不需要大的改造,就能實現這些未來的要求。
3、通過與北京科大聯創冶金技術有限公司共同的研究和技術攻關,解決了國外成套技術費用高、成套設備費用高,技術標準高等問題,使其在保留國外核心技術和核心設備的同時,適用于目前國內企業的能力和要求。這些工作主要有:
1)技術費用談判上,變一次性技術轉讓為按工程數量收取技術費。
2)不采用成套設備的引進,而是只保留核心設備的引進,并選用直接與單體設備供應商簽約的形式,其他設備全部國內配套,使工程投資只有歐洲的1/10,比國內電廠相同規模的脫硫工程投資還少。
3)按照國內目前的環保要求和包鋼的實際需要,修改工藝配置,做到現在未來同時兼顧。
3 包鋼在新建的三燒(1×265m2燒結機)、改造一燒(2 X 180m2燒結機)工程中應用情況
該三燒煙氣凈化工程從2004年5月開始設計,2004年11月開始施工,于2005年5月投產。至今已運二年多。
包鋼三燒運行的ENS半干法除氟脫硫設施,共有兩條套,每套處理氣量為:87萬m3/h,檢測結果為:除氟率>95%,脫硫率>70%。
運行二年多的時間表明,ENS半干法工藝具有以下特點:
1)除氟脫硫效率較高。超過了設計規定的除氟脫硫效率。 2)用水為濕法的1/15。 3)元廢水。 4)系統阻力小,ENS半干法反應塔阻力在200Pa左右。 5)反應產物為干粉,可綜合利用于水泥、道路等行業。 6)元管道、設備腐蝕、結垢。 7)排出煙氣為干態,不飄酸雨。
2、包鋼一燒(2X180m2燒結機)264萬m3/h風量的煙氣凈化工程
主要工藝流程:
該工程為一燒工藝改造的配套工程。在主抽風機后原有噴淋塔,采用的是濕法噴淋塔工藝,每年用新水約300萬噸/年,平均維護費用在350萬元/年,除氟效率約40%,脫硫效率約20%。
2007年配合生產工藝的改造,采用了以ENS半于法改造噴淋塔濕法的工藝,將原有的五座噴淋塔中四座改為ENS半干法的反應塔,并在ENS半干法反應塔后新增四座四電場高效電除塵器,這樣使除氟率可以達到95%,脫硫率達可以到80%以上,含塵排放濃度<80mg/Nm3。每年可減少用水300萬噸/年,減少廢水排放200萬噸/年,減少SO:排放約2萬噸/年,減少氟排放約1000噸/年,節約運行費用約300萬元/年。可以達到目前國家對包鋼要求的環保指標和總量控制指標。
一燒除氟脫硫改造工程,不僅考慮了采用ENS半干法工藝,而且大膽嘗試了利用主抽風機余壓,采用正壓除氟脫硫除塵工藝,節約了新增風機的費用,同時還預留了將來采用布袋除塵器,到達更高環保要求和對二惡英除塵的手段。
為了解決正壓系統在粉料輸送方面的問題,采用了氣力輸送方式,共有40套氣力輸送裝置,分別完成物料循環、反應塔、電除塵器底灰輸送等工作。
一燒除氟脫硫改造工程是在現有的濕法工藝的原址進行,雖然施工難度很大,但經過精心組織,合理安排,目前工程施工已順利完成,正進入熱負荷調試階段。
4 ENS半干法在燒結機頭煙氣脫硫除氟及去除二惡英、可吸入顆粒的技術原理及特點
燒結機頭煙氣相對于其它工業的煙氣,有其自身的一些特點,根據我們的實踐經驗,可歸納為:
1)燒結機頭煙氣量大,SO:的濃度較低。這要求選用的脫硫工藝針對中、低濃度SO:具有優勢的脫硫工藝。
2)煙氣量、溫度、SO:濃度波動范圍較大。這是燒結煙氣不同于其它煙氣的很重要的特殊性。所以要求采用的脫硫工藝要具有適應這些波動的能力。
3)污染物成分較復雜,我國環保要求會越來越高,越來越全面,因此煙氣凈化工藝要求能滿足這些要求。
ENS半干法主要工藝原理為:在現場儲備滿足要求的堿性鈣粉,根據出口SO:的設定值,在線按需要量,經計量后,投加至大煙道,并與煙氣混合進入反應塔。反應塔設霧化器,利用壓縮空氣將清水霧化,并根據反應塔前后溫度自動控制霧化水量,保證反應和出塔煙氣干燥。除塵器集灰部分循環使用。
ENS半干法針對燒結機頭煙氣的特點,在工藝上采用了:
1)針對中低濃度的SO。等酸性成分的去除,做到在線調節中和劑和循環量的投加,確保到達較高去除率的同時,降低運行費用。
2)霧化與粉料增濕分開,具備二個強化反應的技術手段,不僅工藝簡潔,反應器簡單,操作運行可靠,而且適應燒結煙氣濕度的大幅度波動。
3)霧化與反應同步進行,有效控制溫度、濕度,利用霧化形成的溫度流速場中的溫度梯度,實現有序高效的混合與反應。
4)反應器為上進氣、下出氣,順流形式,不僅適應風量較大幅度的變化,而且反應塔壓降僅有200— 300Pa。
5)利用掃帶(entrained flow)原理,在管道上完成物料循環使用,不僅實現殘余中和劑的二次反應,而且避免了反應器堵塞、阻力大等缺點。
6)后續除塵如果采用布袋除塵器,可以實現去除二惡英、可吸人顆粒等污染物,可以達到歐盟標準。
5 結論
包鋼煉鐵廠通過對原有燒結機頭煙氣凈化工藝的改進,選用了先進、可行、適用的ENS半干法除氟脫硫技術,對三燒和一燒機頭煙氣完成了示范工程的建設和改造。實踐證明,該技術先進,為公司節能減排,改善環境做出了巨大貢獻。
就目前在兩個燒結車間使用新技術的情況看,可為公司節約用水近600萬噸/年,減少氟排放近2000 噸/年,減少SO:排放近4.5萬噸/年,減少廢水排放近500萬噸/年,不僅在經濟、環保上取得了顯著效益,而且促進了包鋼環保技術的進步,樹立了包鋼良好的企業形象。
包鋼通過這項工作的實踐,證明只要采用了國際先進的技術,搞好環保對于企業來說,不僅不是負擔,而且可以達到節能減排,經濟、社會效益雙豐收的效果。
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