電石渣漿在大型火電機(jī)組煙氣脫硫中的成功應(yīng)用
摘要:本文介紹了太原一電廠利用太化集團(tuán)氯堿分公司廢電石渣漿在大型發(fā)電機(jī)組上進(jìn)行煙氣脫硫的試驗情況,并對電石渣脫硫的可行性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了分析,提出了電石渣綜合利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。
前言
2005年8月10日,作為山西省太原市區(qū)域循環(huán)經(jīng)濟(jì)重點示范項目之一,太原一電廠與太化集團(tuán)氯堿分公司就電石渣綜合利用項目正式簽約。兩大企業(yè)打破行業(yè)界限,以廢治廢、變廢為寶、保護(hù)環(huán)境,為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)樹立了很好的典范。
太原一電廠距離太化集團(tuán)氯堿分公司約1000米。太化集團(tuán)氯堿分公司年產(chǎn)8萬噸聚氯乙稀,每年消耗電石12.8萬噸,排放電石干渣約11萬噸。長期以來,這些電石渣都排到該廠的排渣場,對周圍環(huán)境污染很大,F(xiàn)該廠正在進(jìn)行生產(chǎn)擴(kuò)建,再增加15萬噸的產(chǎn)量,電石渣排放的壓力將會更大。
太原一電廠目前總裝機(jī)容量1275MW。該廠在煙氣脫硫方面起步較早,從1994年中日合作的12#機(jī)組(300MW)簡易石灰石濕法高速水平流脫硫項目到2003年廠內(nèi)自行設(shè)計建設(shè)的16#機(jī)組(50MW)的煙氣脫硫裝置,積累了豐富脫硫工藝技術(shù)和設(shè)備運(yùn)行管理經(jīng)驗。
太原一電廠12#機(jī)組(300MW)和16#機(jī)組(50MW)的煙氣脫硫裝置均采用濕式石灰石—石膏工藝,即利用石灰石(CaCO3)作為脫硫劑,通過制粉、制漿、吸收、中和、氧化、石膏結(jié)晶等物理、化學(xué)過程,使煙氣中的SO2轉(zhuǎn)化為石膏(CaSO4·2H2O),石膏經(jīng)脫水后送往石膏加工廠,經(jīng)加工后脫硫石膏得到綜合利用。
該廠兩臺機(jī)組脫硫裝置運(yùn)行,每年消耗石灰石料近7.5萬噸,成本費(fèi)用338萬元左右。石灰石的采購和磨制成粉是脫硫裝置運(yùn)行費(fèi)用的主要部分之一。
煙氣脫硫系統(tǒng)是為了減少火電廠二氧化硫排放而建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施,取得了良好的環(huán)境效益和社會效益,但對火電廠而言發(fā)電成本上升了8.3%。如何在保護(hù)環(huán)境的同時,降低脫硫成本成為企業(yè)面臨的新課題。
太原一電廠以電石渣漿作為該廠濕法脫硫裝置的吸收劑,取得了成功應(yīng)用,本文主要介紹該廠電石渣脫硫的應(yīng)用過程,并對取得的效果進(jìn)行分析和評估。
12#機(jī)組(300MW)和16#機(jī)組(50MW)的煙氣脫硫裝置
一電廠12#機(jī)組脫硫裝置是日本電源開發(fā)株式會社(EPDC)與原中國電力部共同進(jìn)行的試驗項目,吸收塔結(jié)構(gòu)為高速水平流簡易濕式煙氣脫硫裝置。該項目為綠色援助計劃的一部分,投資總額約為35億日元,中方配套石膏的烘干及綜合利用設(shè)備,約人民幣2984萬元。該裝置于1994年5月底開工,1995年10月帶電,1996年1月通煙氣,1996年4月竣工投入試驗運(yùn)行,1999年3月底日方專家撤離,正式移交一電廠管理運(yùn)行。裝置
主要參數(shù)如表1:
表1 12#機(jī)組脫硫裝置主要參數(shù)
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