磁選廠外排污水治理方案
摘要:以長鋼集團磁選廠外排污水治理項目為例,闡述了磁選廠外排廢水應在條件許可的情況下進行合理治理,應盡量采用一水多用和循環利用的技術,努力提高重復用水率;應盡量利用企業現有設施,因地制宜地確定處理方案。
關鍵詞:磁選廠,污水治理,管道結垢,重復利用,阻垢分散劑
磁選廠外排污水堿度超高,如果直接匯入循環水,會引起水質惡化,致使管道結垢嚴重。為了使外排水能回用于生產,必須軟化其水質,降低堿度,同時應盡量利用企業現有設施以節省投資。本文以長鋼集團磁選廠外排污水治理項目為例,闡述了磁選廠外排廢水應在條件許可的情況下進行合理治理,應盡量采用一水多用和循環利用的技術,努力提高重復用水率;應盡量利用企業現有設施,因地制宜地確定處理方案。
1 磁選廠生產給排水概況
長鋼集團磁選廠存在噸鋼耗水量大和污水排放污染周邊環境的現狀。該廠生產規模為1.4萬t/a,新水耗量為31.2m3/h,循環水量為110m3/h,循環率為71.64%;生產運行制度為間斷運行,每天2班,每班8小時,年總計生產8個月;外排水量為50m3/h,生產期間每天外排8.5h。
磁選廠生產循環用水主要是磁選機沖洗用水及壓濾機濾布沖洗用水。現有水系統設施主要為水泵房一座,內設兩組水泵,分別供給系統循環用水和沖洗濾布用水;二次沉淀池一個,分三格,容積為15×14×4(m),兼作水泵吸水池;污泥處理部分主要處理磁選機沖洗水廢渣。該系統的主要設施有粗顆粒分離器(兩臺),斜板沉淀池(兩個),帶式壓濾機(一臺),另設有φ3×4(m)加藥罐兩個。斜板沉淀池溢流液流入二次沉淀池(以下簡稱二沉池),壓濾水外排,與無縫廠現有外排水混合,流入七一灌區,匯入漳河。該排水水質呈強堿性。由現無縫廠貯水池補充生產新水,該補充水呈堿性。主要工藝流程如下圖。
該廠的排水取樣化驗結果及循環水水質要求見下表。
該磁選廠生產用水存在的主要問題有:
(1)生產用水均為循環水,pH值及堿度遠遠高于用水水質要求,因而引起水質惡化,致使管道結垢嚴重,循環水水質達不到回用標準;
(2)該廠外排廢水含有殘留絮凝藥劑,而且堿度超高,外排不僅造成嚴重浪費,同時也有可能滲入地下或流入河體對水源及環境造成嚴重污染。
2 方案設計
該磁選廠目前所具有的污泥處理設施比較完善,針對以上存在的問題,采取回收所排廢水及降低循環水堿度、控制管道結垢等方法,使該廠水系統較安全合理地運行。具體措施如下:
壓濾機外排水流入地面淺槽收集后,再排入二沉池。即將原有外排水溝廢棄,在槽壁上預埋DN200塑料管,接入斜板沉淀池溢流水管,混合后排入二沉池。二沉池分三格,循環水排入第一格后,經二次沉淀溢流,進入第三格,同時加入補充水,然后由泵加壓循環使用。為保證水質符合生產要求,將補充水的水源由原來無縫廠的貯水池改為該廠現有的地下水,在二沉池中加入絮凝劑、水質穩定劑及阻垢分散劑。為降低循環水堿度,控制管道結垢,還應加入適量的硫酸。在二沉池第一格內加入硫酸,循環水的pH值下降,但硫酸加入過多則會加速設備的腐蝕,因此應在硫酸罐(已有)的出口加調節閥,并在二沉池第二格末端安裝pH調節計,由pH調節計發送器控制安裝在硫酸罐出口上的調節閥,保證池中第三格水的pH值在7左右。
以上藥劑的加入量及濃度,應委托專業廠家進行水質試驗及垢成分分析后確定。
為了更好地保證處理效果,在循環供水主管道及濾布沖洗水供水主管道上均安裝磁除垢器。
將50m3/h的外排水回收進入循環系統統一處理后,系統可減少補充新水量26.56m3/h,循環率可達到95.8%,符合相應行業的國家標準;循環水水質符合生產要求。
工藝新增設備主要是三套加藥裝置,分別投加絮凝劑、水質穩定劑及阻垢分散劑,由于新增加藥設備中自帶成套電控箱,控制電機功率為0.84kW/套,故電氣設計任務只為三臺(套)加藥設備提供低壓電源(380V、 50Hz),并作相應的工作和保護接地。由于該項工程為老廠改造,電源可就近取自檢修電源開關箱,依次替接至三套加藥裝置的配套電控箱。
3 投資概況及效益評價
該工程總投資20.1萬元。項目投產后不需增加定員,人工成本增量為零;每年可以減少外排廢水10.2萬噸,年增加企業收益1.77萬元;投資回收期11.52年,投資收益率8.7%,具有較好的經濟效益和社會效益。
參考文獻:
[1] 周本省,等.工業水處理技術(第二版) [M]. 北京:化學工業出版社, 2002.
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