某鉛鋅冶煉廠燒結車間通風除塵系統改造
摘要:通過對污染嚴重,原有通風除塵設施完全失效的燒結車間進行考察分析后,進行有效的優化設計,達到降低技改工程的初投資,徹底改善車間生產環境,并能夠達標排放,保護大氣環境的目的。
關鍵詞:除塵系統,煙氣改造
某大型鉛鋅冶煉廠建于20 世紀80 年代,其燒結車間原工藝配置和設備設計都存在一定的缺陷,造成現場揚塵點多面廣。整個燒結車間充斥著大量含硫煙塵氣體,地面積灰厚度達1~3 cm,工作環境非常惡劣。由于設備密封性差,跑冒嚴重,每年約有7000 t 硫隨外泄煙氣帶走,車間內SO2 濃度高達1.8 mg/m3,超出大氣污染物排放限值(SO2: 0.4 mg/m3)[1]4.5 倍。工作現場、休息區及生活區等均嚴重污染,直接影響到職工的身體健康,一些主體崗位工人鉛中毒比例已超過70%。因此,對該廠燒結車間通風除塵系統進行技術改造已刻不容緩。
1 技造前通風除塵系統狀況和分析
1.1 燒結機頭通風除塵系統狀況
原燒結機頭獨立設置一套四筒旋風除塵器和過濾面積為1000 m2 的布袋除塵器二級除塵系統,采用反吹風清灰的方式,布袋的過濾風速為1.6 m/min。燒結機頭除塵系統1000 m2 的布袋除塵器煙氣監測情況見表1。
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