混凝沉淀與SBR法處理造紙涂布廢水
廣東某廠主要生產熱敏記錄紙、無碳復寫紙等特種紙。在生產過程中,需要對紙張進行涂布處理,添加染料及助劑(淀粉、高嶺土等),致使外排廢水中含有染料及大量的懸浮物,水質混濁,可生化性一般。采用混凝沉淀與 SBR 法相結合的工藝,既可利用混凝沉淀法高效去除大部分懸浮物的優點,降低廢水中助劑含量[1];又可利用SBR良好的耐沖擊負荷能力,降低投資和運行費用,保證處理效果。
1 水質水量及尾水執行標準
1.1 水量及特點
排放水量約為240 m3/d,間歇排放,更換產品類型時排放設備清洗高濃度廢水。
1.2 設計及排水水質
根據現場多次取樣測試,設計水質如表1。
表1 排放廢水水質
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處理后尾水要求達到廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標準,具體指標見表2。
表2 尾水排放標準
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2 廢水處理工藝設計
2.1 工藝流程
工藝流程見圖1、圖2。
2.2 主要構筑物、設備及參數說明
調節池:均衡水量水質,池底設穿孔管通過水壓及壓縮空氣(懸浮物多時)攪拌,避免顆粒狀物質的沉降。
調節池有效容積為80 m3,停留時間8 h。
緩沖調節池:暫存產品更換時排放的高濃度廢水(CODCr質量濃度可達30000 mg/L),在正常情況下均流至調節池進入后續工序。
緩沖調節池有效容積為60 m3,停留時間6 h。
反應沉淀罐:在管混器中加入混凝沉淀劑PAC及PAM后,進入中心反應罐,溢流入沉淀區完成泥水分離。PAC投加量為300~560 mg/L;PAM投加量為10~35 mg/L。
反應沉淀罐為鋼質結構,水力停留時間為2.5 h。
(4)水解酸化池:內設液下機械攪拌裝置2套,使廢水與污泥充分混合接觸。同時,由于此類廢水中碳、氮、磷營養比例不合理,需要人工投加磷酸氫二氨約15kg和尿素約30kg。
水解酸化池有效容積為150 m3,填料體積50 m3,停留時間15 h。
(5)SBR池:共設2池,排出比1/3~1/4,污泥質量濃度4000 mg/L。采用羅茨鼓風機-微孔曝氣器供氣,非限制曝氣方式運行,單池1個處理周期為12 h,其中進水6 h,曝氣10 h,沉淀1h,潷水1h。
(6)清水池:提供壓濾機沖洗用水。
3 廢水處理效果
本工程于2004年1月動工,2004年6月完成并開始工藝調試,2004年10月通過當地環保驗收。其處理效果見表3。
表3 廢水處理效果
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從表3可知,廢水經本系統處理后,其CODCr, BOD5,SS和色度總去除率分別為97.52 %,98.36 % ,99.57 %和99.38 %。
4 主要經濟指標
本項目總投資為125萬元,土建工程約為35萬元(28 %),設備及安裝約為75萬元(60 %),其它約為15萬元(12 %)。
系統自運行以來,核算出單位運行費用約為1.48元/m3(不含折舊,其中電費約0.96元/m3,藥劑費約0.30元/m3,其它0.22元/m3)。
5 工程總結與體會
(1)混凝沉淀與SBR法較好解決了造紙涂布廢水處理。此工藝不僅具有投資省,運行費用低,處理效率高、出水穩定、耐沖擊、操作與維護方便等優點[2]。
(2)此工程水量、水質波動大,特別是周期性的產品更換時需要清洗設備,瞬時排放出的廢水濃度較正常時高很多倍,設置緩沖調節池可以減少對生化系統造成的沖擊,保證了系統的正常達標運行。
(3)此類廢水中缺乏微生物的生長必需的營養元素,需按照m(C):m(N):m(P)約為100:5:1定期人工向廢水中投加氮、磷等微生物代謝所需要的生長元素。
(4)污泥中以物化污泥為主,采用帶濃縮功能的壓濾機,絮凝劑投加量較少,有利于降低運行成本。
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