石化廢水處理裝置工藝改造實踐
摘要:針對某石化廠廢水處理裝置運行中存在的問題進行了分析,通過系統裝置改造,并采用生物膜法和活性污泥法相結合的兩段好氧生物處理工藝,保證了廢水達標排放。
關鍵詞:石化廢水處理;好氧生物處理工藝;達標排放
某石化公司是一個年產值達180多億元的大型石油化工企業,其中煉油、石油化工、化纖等生產 裝置有50套左右,排廢水量達4.Ox10 t/a以上,廢 水中主要含有石油類、烴類、酮類、苯類、羧酸、鹵代 烷以及酚、氰化物和硫化物。這些廢水的主要特點 是:(1)COD含量高,COD平均值在1 500~2 000 mg/L,最高時達9 750 mg/L;(2)廢水中有機物與無 機物種類繁多,組分相當復雜;(3)危害微生物的毒 物種類多,單項毒物嚴重超標,在極端情況下,甲苯質 量濃度為379.4 rag/L;環氧氯丙烷質量濃度為1 926 mg/L,環己酮質量濃度為459.2 mg/L;(4)廢水中 BOD /COD通常在O.40左右,有時更低。該廠廢水 處理裝置始建于20世紀8O年代初.采用分建式表 面曝氣生物處理工藝。隨著國家環境保護要求的提 高,以及生產裝置擴建導致廢水處理量急劇上升,原有的廢水處理裝置已難以滿足當前實際生產的 需要和國家及地方環保新要求.嚴重影響到周邊環 境水體質量。因此,迫切需要對原有的廢水處理工藝進行改造。
1存在的問題
該公司原廢水處理裝置于1981年建成投產,設 計處理能力為422m3/L,進水COD≤l 100mg/L,處 理后出水COD≤200 mg/L,廢水處理方式是以分建式表面曝氣池為代表的普通活性污泥工藝。該裝置存在的問題:(1)勻質池的調節容積小。裝置原有勻 質池實際有效調節時間僅為5~6 h,遠不足以平抑 其水質的波動,影響了生化處理裝置的穩定運行。 (2)不耐高負荷沖擊。表曝裝置的進水,需要大量處 理后的廢水和自來水稀釋,造成系統內污泥環境變 差.在原水水質較差時,會導致出水COD超過設計 值.特別是在前方生產裝置發生事故排放時,更為突出。(3)停留時間不夠,廢水在池內停留時間(含稀釋 水)為15 h。COD去除率達不到工藝控制要求。(4) 表曝機的充氧效率低,表曝池內廢水充氧不足。表 面曝氣是采用葉輪曝氣方式,充氧效率低、充氧范圍 小,雖然池水上部溶解氧基本滿足要求,但下部水中 溶解氧不足。(5)表曝池內污泥與廢水混合不均勻。由于表曝池內留有死角.致使底部沉積的污泥得不到攪拌和提升,造成池內污泥與廢水混合不均勻,嚴重時出現污泥上翻現象,沉積在池底的污泥發生厭氧分解。污泥變黑甚至產生惡臭。
2廢水處理工藝改造措施
本次改造的基本原則是利用原有構筑物,采用 現代化的廢水處理技術和工藝.改造原有廢水處理 裝置。
2.1 改造前廢水處理工藝流程
改造前廢水處理工藝流程見圖1。
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