快濾-超濾-反滲透技術在工業給水苦咸水淡化中的工程案例
摘要:介紹了廣東理文造紙有限公司苦咸水淡化四期工程,對其中的工藝設計、系統配置、運行工況及調試運行進行了分析,并對制水成本進行了分析。結果表明,快濾—超濾—反滲透工藝淡化苦咸水系統具有抗沖擊負荷能力強、脫鹽率高、運行穩定等優點。
關鍵詞:快濾 超濾 反滲透 苦咸水淡化
1 工程概況
廣東理文造紙有限公司位于東莞市洪梅鎮,以回收的廢紙為原料,生產瓦楞芯紙、掛面箱板紙和牛皮箱板紙。該廠四期擴建30萬t/a環保型牛皮箱板紙生產線,相應的造紙機、廢水處理站及發電站用水量增加,原有的水廠處理能力無法滿足需要,需增加一套23 000m3/d水處理系統,要求出水電導率<750μS/cm,脫鹽率≥97%。
系統的取用水源為河水,每年9月~次年4月經常受到海水倒灌的影響,含鹽量波動較大,電導率為157~23 763μS/cm。
系統采用快濾—超濾—反滲透工藝,設計進水量為52 000m3/d,超濾產水43 800m3/d,供給一期用水點10 000m3/d,其余供給反滲透系統,反滲透產水23 000m3/d。表1為原水水質及設計產水標準。
表1 原水水質及設計產水標準
2 工藝流程與系統設計
2.1 工藝流程
該工程由深圳恒通源水處理科技有限公司設計并承建,工藝主要為前處理系統、超濾系統、反滲透系統等,工藝流程如圖1所示。
圖1 工藝流程
2.2 前處理系統
2.2.1 混凝沉淀池
在混凝沉淀池中投加5~20mg/L的絮凝劑PAC去除河水中的濁度和色度,同時對水中的無機和有機污染物亦有一定的去除作用。
因原水中存在較多的膠體、微生物等雜質,為了更好地殺菌和抑菌,確保系統的穩定運行,在混凝沉淀池的出水管加入1~5mg/L的殺菌劑次氯酸鈉,余氯控制在0.2~0.5mg/L。
2.2.2 快濾池
快濾池采用S型濾磚過濾工藝,其為雙側渠設計,設有水恢復水道,以確保穩定持續的水流從上部的孔口流出,重新回到濾磚的水流可以補償低壓區域,使得濾磚的性能得到顯著改進。
快濾池設計產水量為52 000m3/d。設計進水水質濁度<10NTU,出水水質濁度≤2NTU。
2.2.3 自清洗過濾器
配備7臺以色列Arkal自清洗過濾器。外殼為防海水襯膠涂層+合金處理,濾元縫隙為100μm的不銹鋼S31603楔形濾網,可自動清洗、連續工作,單臺過濾器設計出水水量為365m3/h,可有效截留大于100μm的顆粒。原反洗設計為壓差反洗,但實際上,由于反洗壓差過低,無法達到預期效果,后更改為定時反洗,效果更佳。
2.3 超濾系統
2.3.1 超濾裝置
系統配置8套,采用旭化成UNA 620A中空纖維外壓式超濾膜PVDF材質,每套64支膜組件,每個膜組件的有效膜面積為50m2,膜公稱孔徑為0.1μm,設計通量82L/(h·m2),凈通量為75.4L/(h·m)。每套出力為228m3/h。設計進水水質為:SS≤5mg/L、濁度≤10NTU、COD≤30mg/L。
2.3.2 清水泵
超濾裝置配置了5臺肯富來清水泵,3用2備,型號為KCC250×200 400,單臺出力730m3/h,其中1臺為變頻控制。原水經混凝、沉淀和過濾后進入清水池,再經清水泵進入自清洗過濾器和超濾裝置。
2.3.3 反洗和清洗裝置
超濾裝置需定期進行反洗,8套超濾裝置合用1套反洗系統。系統的反洗由PLC控制并依次執行并按要求依次加入各類化學藥品,反洗用水采用超濾產水,反洗系統設置2臺反洗水泵,1用1備,型號為KCC200×150 315,變頻控制,泵出口加裝過濾器。反洗水中添加1~5mg/L的次氯酸鈉,出水中余氯濃度保持在0.1~1mg/L。
系統運行壓力在0.1~0.3MPa,膜組件長期運行后,會受到如菌類、有機物和無機物的污染,膜通量將下降,為恢復其正常的過濾能力,系統配置了1套清洗系統,由1個清洗藥箱、2臺不銹鋼清洗泵和1臺清洗過濾器組成。
2.4 反滲透系統
2.4.1 反滲透裝置
反滲透作用是脫除水中的可溶性鹽分。系統設有4套反滲透膜組件,每套出力為240m3/h,回收率為60%~75%,每年脫鹽率不小于97%,系統采用的膜型號為美國DOW公司的BW30 400FR/34i膜。
2.4.2 反滲透供水泵系統
經泵將超濾出水送至反滲透系統的保安過濾器,系統配置了6臺反滲透供水泵,4用2備。
為保護反滲透膜元件不被氧化,需加入還原劑降低原水中余氯的含量,控制進水ORP不大于170mV。另外,系統還加入了由納爾科提供的阻垢劑N7320,投加濃度為2~3mg/L,由加藥系統自動調節濃度。每星期進行1次殺菌操作,投加非氧化性殺菌劑pc191T,投加量為55mg/L。
2.4.3 保安過濾器
每套反滲透裝置前設置不銹鋼S31603保安過濾器,采用RIZONFLOW的5μm大流量濾芯單套系統出水360m3/h,壓差大于0.1MPa時進行更換。
2.4.4 高壓泵及增壓泵系統
高壓泵為反滲透膜提供足夠的進水壓力,維持反滲透的正常運行,4套反滲透系統共設置8臺國產SULZER(ZA/ZE150 4400)不銹鋼臥式單級離心高壓泵作前級高壓泵,每兩臺水泵串聯或并聯使用;4臺國產SULZER(ZE100 2250)不銹鋼臥式單級離心高壓泵作段間增壓用。
2.4.5 反滲透清洗及沖洗系統
反滲透系統設有1套清洗及沖洗系統,一般情況下,每3~6個月清洗1次,每次約1~2h。在反滲透短時間內停止運行時,為保護反滲透膜元件不受處理水的污染,需把膜殼的積水置換出來。
2.5 配套的壓縮空氣系統
工程單獨配置了1套壓縮空氣系統,以確保純水站的儀控用氣。其中系統配有螺桿式空氣壓縮機2臺(1用1備)與工藝用氣共用,1臺冷凍干燥機,三級過濾系統及空氣儲罐1個。
2.6 自控系統
本系統采用GCK型低壓配電柜作為設備動力柜,中控室設置PLC柜以及上位機,現場設置控制柜,以西門子PLC及力控監控軟件為控制核心。
自控系統的主要功能為:系統程序控制,包括系統的啟停、聯鎖、保護、監測、控制等;系統數據的采集及處理功能,將現場模擬量信號轉換成數字信號,上傳至上位機監控;系統的自診斷功能提供系統的故障信息以及相關報警,對于系統的維護及維修起了重要的輔助作用。
3 工況分析
該工程于2011年9月1日開始調試,2012年3月底順利通過業主驗收,持續7個月的調試運行歷經進水水質波動、水廠前三期輸水總管爆管導致極大的產水壓力等困難,通過調整系統參數和超濾反滲透的清洗方案,以達到最佳的運行效果。
3.1 快速過濾系統
調試中發現,快濾系統靠單純的氣洗或水洗效果不佳,約4h小時就會堵。需要再次反洗,后改為氣水反沖洗。但系統設計的氣水反沖洗由于沒有壓力和流量控制,很難控制反沖洗水量和氣量,效果不易控制、能耗較大,建議增加測量裝置。
3.2 超濾系統
超濾(UF)是一種以壓力為推動力的膜分離技術,利用中孔(20~50nm)篩分作用實現分離[1],能截留水中固體懸浮物、膠體和部分細菌,降低SDI,使出水水質穩定,降低對反滲透系統的膜污染[2]。本工程采用中空纖維外壓式膜,膜表面積較大,水通量較大,在運行時納污量大、抗堵塞[3]。而且其PVDF材質采用TIPS熱法制備,具有結晶度高、強度高以及強耐藥性等優點。
3.2.1 運行效果
調試期間,個別情況下進水壓力峰值達到300kPa,平均進水壓力達到250kPa,除了極個別閥門及連接處漏水外,系統運行穩定。在調試結束后對膜絲進行檢測,未發現斷絲現象。
為了掌握超濾的運行狀況,對超濾系統的產水流量、濃水流量、進水壓力、產水壓力和濃水壓力進行了監測,由于通過同一根母管進水,從調試過程及收集的數據來看,每套超濾的參數差異較小,所以選取1#超濾系統進行研究。對大多數的超濾系統而言,初始運行性能跟穩定運行時的性能有較大差異,所以選取的數據為2012年1月1日~1月7日的數據,此時系統已經連續運行了3個多月,系統參數和處理效果分別見表2和圖2。
表2 超濾系統運行參數
圖2 超濾系統進膜壓力、TMP、產水流量曲線
從圖2中可知,產水量為130~391m3/h,進膜壓力在100~200kPa,TMP在35~130kPa。一般情況下,進水壓力上升,產水量隨之上升,TMP也增大。產水量的波動范圍比較大,在短時清洗后膜性能恢復較快,說明其抗沖擊負荷能力強。分析上述數據,其進膜壓力、TMP均遠低于規定值300kPa。實際上,產水量上升特別明顯的階段是在做完EFM(通量增強維持)的12h內,單純的增加進膜壓力對于產水量的上升并非特別有效,說明EFM清洗方式對于這種膜的清洗效果很好。
3.2.2 清洗方法
設計超濾系統的運行包括過濾、反洗、CEB(化學加強洗)、CIP(在線清洗)4個步驟。
運行方式和持續時間分別為:過濾(1 700s)→加氯堿反洗/氣洗(60s)→正沖(40s)→過濾。30min/周期,24h連續運行。
反洗或清洗加入的藥劑為檸檬酸、氫氧化鈉及次氯酸鈉,檸檬酸能去除金屬氧化物、膠體污染物;氫氧化鈉能去除有機物污染;次氯酸鈉可去除微生物污染,可根據具體情況靈活選用。
3.2.2.1 CEB
①清洗頻率:1次/d;②化學藥劑:檸檬酸(2%)或氫氧化鈉(0.1%),酸洗可有效去除金屬離子,堿洗可有效去除有機污染物;③運行方式和持續時間:正沖氣擦(15s)→上排反洗加堿(90s)→堿浸泡(8min)→反洗沖堿(120s)→上排反洗加酸(90s)→酸浸泡(2min)→反洗沖酸(120s)→過濾。
從實際運行情況看,清洗效果不佳,主要原因有:進水水質較預期差,而且水質變化較大;反洗管道過長,系統設置的加藥泵過小,導致反洗藥劑濃度不夠,效果不佳。后調整為:過濾、反洗、EFM、CIP4個步驟,其中調試前CEB用的是反洗管路,調整后的EFM用的是清洗管路。
3.2.2.2 EFM
①清洗頻率:1次/d;②化學藥劑:堿氯洗,即次氯酸鈉(400mg/L)+氫氧化鈉(0.1%),或酸洗,即檸檬酸(2%);酸洗還是氯堿洗根據需要而定;③運行方式和持續時間:一次藥劑循環(30min)→藥劑浸泡(30min)→二次藥劑循環(15min)→正沖氣擦(15s)→上排反洗(30s)→上下排反洗(30s)→正沖(30s)→過濾。
3.2.2.3 CIP
①標準頻率:2個月1次,同時當跨膜壓差達到150~200kPa時需進行在線清洗;②化學藥劑(種類和濃度)氯堿洗用次氯酸鈉(2 000mg/L)+氫氧化鈉(1%)之后用檸檬酸(2%)酸洗;③運行方式和持續時間:一次堿液循環(2h)→藥劑浸泡(4h)→二次堿液循環(1h)→正沖氣擦(15s)→上排反洗(30s)→上下排反洗(30s)→正沖(30s)→過濾(30min)→一次酸液循環(2h)→藥劑浸泡(4h)→二次酸液循環(1h)→正沖氣擦(15s)→上排反洗(30s)→上下排反洗(30s)→正沖(30s)→過濾。
3.3 反滲透系統
3.3.1 運行參數
反滲透系統運行參數如表3所示。
3.3.2 清洗方法
根據具體情況,采用分段清洗的方法。可以單獨堿洗,也可以單獨酸洗或采用堿洗+酸洗的方法。一般情況下,先排空膜內積水,用0.1%的氫氧化鈉溶液清洗,然后再用2%檸檬酸溶液清洗。
表3 反滲透系統運行參數
4 調試結果
系統運行效果良好,產水性能達到了設計要求,水質分析結果如表4所示。
表4 水質分析結果
5 成本分析
隨著經濟的發展,東莞的供水壓力也越來越大,在四期工程完成以后,廣東理文造紙廠每天的高峰供水量將達到115 000m3。
理文造紙廠四期工程制水成本主要由設備折舊、電費、膜更換費用、濾芯更換費、藥劑費、維修費以及人工費和管理費組成。該工程四期制水成本如下。
5.1 計算依據
(1)生產能力:23 000m3/d;
(2)工程投資:2 600萬元;
(3)電費成本:0.3元/(kW·h);
(4)單位能耗:2.4kW·h/m3產水;
(5)維修費用:按實際算;
(6)裝置及配套設施平均使用壽命:15a;
(7)膜元件平均使用壽命:5a;
(8)化學試劑用量:PAC:2.39g/m3;NaClO:42.55g/m3;NaHSO3:4.43g/m3;NaOH:1.41g/m3;H3Cit:3.40g/m3;PC 191T:4.65g/m3;N7320:0.58g/m3;
(9)人工費(四班三倒八人制):30 000元/(人·a)。
5.2 成本計算
(1)折舊成本:0.78元/m3;
(2)電費成本:0.72元/m3;
(3)膜更換費用:0.32元/m3;
(4)維修費用:0.09元/m3;
(5)濾芯更換費用:0.07元/m3;
(6)化學藥劑費用:0.36元/m3;
(7)人工費和管理費用:0.04元/m3;
(8)其他費用0.02元/m3。
合計:2.4元/m3。
綜上可知,每m3淡化水費用中折舊和電費成本占制水費用的62.5%。因此要降低制水費用,關鍵是降低工程投資和能耗。
6 結論
(1)在超濾前設置快濾池能有效減慢超濾的TMP上升速度,降低清洗頻率,提高膜的使用壽命。
(2)對于PVDF材質的超濾,EFM是一種非常有效的清洗方式。
(3)反滲透系統脫鹽率為99%,產水量大于設計值,出水質量符合設計要求,快濾—超濾—反滲透工藝對此類水質有良好的處理效果,系統運行穩定可靠。
參考文獻
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2 周飛梅,于志勇,李海燕.雙膜法海水淡化工藝在超超臨界電廠的應用.浙江電力,2008,(3):17~19
3 任立綱,馬紅剛.內壓式與外壓式超濾膜在實際應用中的分析比較.冶金動力,2009,(5):78~80
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