厭氧過濾器技術PTA廢水處理中的運用
1前言
儀征化纖股份有限公司(簡稱儀化公司)是我國主要的化纖生產基地。為了擴大生產,降低成本,提高生產效益,積極發展化纖原料PTA裝置的生產。其又新建了一套450kt/a的PTA裝置,PTA裝置產生的廢水具有流量大、水質波動大、有機物濃度高、pH低等特點。
2廢水的來源
儀化公司的450kt/aPTA裝置采用的是美國杜邦公司的工藝技術。
由于PTA裝置的生產特點,其生產過程中產生的廢水中含有多種有機物,主要含對苯二甲酸、對甲基苯甲酸、苯甲酸、醋酸等污染物。
裝置排出的廢水主要由連續廢水和間斷廢水組成,pH呈酸性,約2^-4。在化工廠內的預處理站經酸沉去除水中部分TA殘渣,為防止遠距離輸送TA渣造成管線堵塞,初步調整pH值后送入污水處理場。
污水場來水水質水量:設計水量:400m3/h;水質:CODG8500mg/L;pH>4; 溫度:80一100。C
3工藝流程
PTA廢水中有機物濃度較高,B/C比值在0.6-0.5,其具有較好的可生化性。因此,長期以來,對此種廢水的處理都以好氧活性污泥法為主。隨著厭氧技術在工業廢水處理中的成功應用,在對PTA廢水的處理中,厭氧處理技術得到高度重視,并進行了研究和摸索。目前,國內外采用厭氧技術處理PTA廢水的越來越多,效果越來越明顯。根據儀征化纖的具體情況,又經過方案比較和論證,確定采用厭氧+好氧處理工藝。其中,厭氧采用AF(厭氧過濾器)處理技術,好氧部分采用空氣曝氣。工藝流程如圖1。
在儀化公司化工廠廢水預處理站先經酸沉罐去除部分TA殘渣,再初步調整pH值后,提升至新建的PTA污水場。
來水先進入均質池。均質池內設置了液下攪拌器以實現廢水的均勻混合。均質池出水送入中和池。中和池內投入堿、N,P營養物和微量元素,以保證后續厭氧反應的正常進行。為防止事故時污水對生化處理單元的沖擊,另設事故池。
厭氧過濾器為帶填料的升流式反應器,共2座。反應器的設計負荷5kgCOD/m3,COD去除器率80%,每個反應器的有效容積8000m3厭氧過濾器內安裝有高比表面積的塑料填料供微生物附著,以保證反應器內的污泥濃度,從而達到較高的有機物去除率。在反應器內,沿著反應器的高度,有機物根據其生化降解的難易程度分別被去除,并最終分解為甲烷和二氧化碳。
厭氧過濾器出水進入曝氣池。曝氣池內微生物的供氧采用氧利用率高的微孔曝氣器,曝氣池出水溢流至沉淀池進行泥水分離。沉淀池出水流至監護池。監測合格后外排。
4工程特點
4.1預處理技術
進水水質的穩定,是生化處理達到滿意去除率的條件。
(1)為保證AF的處理溫度,采用溫度聯鎖控制循環冷卻水的水量,經過裂管式換熱器的降溫,保證AF的處理溫度。
(2)均質池為減少水質、水量的波動,池內安裝了潛水攪拌器,并設置了足夠的容積。
(3)在均質以后中和池調整生俗左水的pH值。
從運行結果看,這些預處理措施取得了較為理想的效果,為厭氧處理創造了一個良好的運行條件。
4.2AF反應器
(1)在填滿填料的反應器內,大量微生物以生物膜的形式附著在填料表面,降低了微生物流失的可能。填料的孔隙間,培養了一定量的厭氧污泥。生物膜和厭氧污泥在反應器中共存,反應器內的生物體總量大,因此有機負荷率較高,啟動快。
(2)厭氧過濾器內的水流狀態接近于推流,隨著水流向上流動,反應器內有明顯有機物濃度梯度,在反應器內不同高度有不同的生物相處理不同的有機物。
(3)采取厭氧出水回流的措施,原水與回流水混合,可減少中和藥劑的投加量,節約運行費用。5AF反應器的啟動
5.1污泥接種
5.1.1種泥來源
接種污泥來自儀征化纖化司化工廠PTA污水預處理站內的UASB裝置的污泥和出水混合后,用泵送至AF反應器。
5.1.2種泥的性能
要求現有UASB的運行穩定,CODs的去除率50%,出水的pH>6.7,出水COD,,<2000mg/L,并要求有足夠的TSS含量。接種污泥量150m3/h。在投運中,由于部分粒徑小、質量輕和已死的細菌不斷被洗出,又向反應器中補充了大量的消化污泥。
污泥接種從2002年10月20日開始到2002年11月30日結束,共經歷了40天。當反應器內的厭氧污泥達到一定的活性和有一定量的沼氣產生時,我們認為污泥接種的工作已基本完成,可以添加原水,進入啟動階段。
在接種期間,我們對進水的COD,pH進行了監測,保證了厭氧微生物的繁殖、生長。
5.2啟動階段
5.2.1啟動前的準備工作
在厭氧過濾器啟動前,為保證AF中的微生物的生長處于最佳的條件,免受不良環境條件對細菌的沖擊,甚至是死亡。因此,我們在進水前做了全面的準備工作。
(1)準備好足夠的營養鹽和中和藥劑,保證啟動過程中較高的藥劑消耗量。
(2)檢查設備和儀表,確保其處于正常運行狀態。
(3)分析化驗儀器、藥劑、人員準備就緒。
5.2.2啟動的初始階段
2002年12月開始向反應器A內進水,進水水量為150m3/h左右,啟動階段所用的廢水為現有PTA裝置的廢水與現有UASB出水進行混合后的廢水,并在進AF前的中和池中調整進水溫度、pH和營養比例。同時,每日監測AF反應器的進水和出水的COD,pH、溫度,并監測產氣量等。當出水COD去除率穩定后,再提高COD容積負荷。啟動階段的水質情況如表1。
表1中可以看出:
(1)初始階段的進水COD濃度不可過高,避免對厭氧菌的沖擊、損傷;也不宜太低,造成基質供應不足,影響微生物的生長。因此,來水濃度通常大于1000mg/L
(2)調整AF進水pH值,在7.0-7.8之間,溫度保持在30’C以上。維持理想的生物生長環境。
(3)監測出水COD濃度和COD去除率。
5.2.3提高階段
隨著COD去除率的平穩上升,COD容積負荷穩定和提高,在完成AF反應器的接種、培菌、啟動后,準備開始逐步提高進水的COD濃度,提高COD容積負荷和去除率。
在提升階段,進水COD濃度由2000mg/L升至3000mg/L左右,出水COD濃度逐步降低,下降到1000mg/L以下;COD去除率穩步上升,由50%升至700o;由于現有PTA裝置的無法提供更高濃度的廢水,容積負荷在1.5kgCOD/mad左右。當進水濃度提高時,在保持良好的生物活性的條件下,容積負荷和COD去除率還將進一步提高如表20從1-3月的運行趨勢來看,隨著進水COD濃度的提高,COD去除率呈現上升的態勢如圖2;隨著COD的去除率穩步提高,出水COD濃度降低如圖3。
6AF運行的影響因素
6.1pH值
pH值是厭氧反應的一個重要的控制因素。產甲烷菌生長的pH適應范圍6.5-7.8,最佳反應條件是7.0-7.2。如果pH值低于6.0或高于8.0,都將對產甲烷菌的生長和繁殖造成極大的影響。
在運行中需根據pH值的變化,及時調整進水COD濃度,以維持反應器穩定高效運行。當pH值低于6.5,高于8.0時,可暫停AF進水,適當調整pH值,等待pH值逐步恢復正常。
6.2反應器的溫度
AF反應器內微生物的最佳生長范圍為30-38’C。當溫度達到40℃或低于30℃時,細菌的活性將會降低,COD的去除率下降。因此,溫度的變化將直接影響反應器的處理效果,甚至微生物的死亡。
6.3營養物質及微量元素
與好氧處理一樣,厭氧反應器內也需要投加營養物質以維持微生物良好的生長狀態。其營養物質的投加量為COD:N:P一1000:12.5,2.5。另外,根據近年來的科學研究表明,補充微量金屬離子可增加微生物的活性,如鐵、鎳、鉆、錳等。
7結論
(l)通過目前的運行結果可以看出:AF-兩段好氧處理高濃度PTA廢水,AF的去除率可達到70%以上,出水水質好,運行穩定。
(2)采用現有處理PTA廢水的UASB出水接種污泥,可縮短啟動時間至3-4個月。
(3)反應器內生物膜和厭氧污泥共存,生物相分層,可根據有機物降解的難易程度分段處理,增強了抗沖擊能力,提高了去除率。
(4)AF反應器出水部分回流,可中和來水中的酸度,降低對反應器的沖擊,減少了中和藥劑的投加量。
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