改性粉煤灰處理制革廢水試驗研究
摘要: 本試驗利用硫酸溶液對粉煤灰進行改性,研究了改性粉煤灰對制革廢水的處理效果及其影響因素。試驗結果表明,經酸處理后的改性粉煤灰對制革廢水具有較好的處理效果。
關鍵詞:粉煤灰;制革廢水;改性;吸附性能
1 前言
粉煤灰是燃煤電廠產生的固體廢棄物,其主要化學成分為SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO和未燃炭,并含有少量K、P、S、Mg等化合物和As、Cu、Zn等微量元素。粉煤灰具有較大的比表面積,大量活性點可與吸附質發生化學吸附和物理吸附,所以粉煤灰有很強的吸附能力,可應用于水處理領域。
制革廢水具有pH變化范圍大、色度高、污染物種類多、成分復雜等特點,具有較高的COD、SS、色度,且含有S 2-和鉻等有毒化合物,屬較難處理的工業廢水。本試驗利用粉煤灰的吸附性能,研究經酸處理的改性粉煤灰對制革廢水的處理效果及其影響因素。
2 試驗內容與方法
試驗用粉煤灰取自某電廠,其主要化學成分見表1。將粉煤灰和1.0mol/L的硫酸溶液混合,在常溫條件下攪拌反應,反應后的粉煤灰與浸取液一起烘干碾碎,即制得試驗所用的改性粉煤灰。
試驗用水取自某制革廠,廢水中COD為2000mg/L、SS為1800mg/L、硫化物為40mg/L、色度為800倍、總鉻為20mg/L、pH值為8.6。取水樣于燒杯中,加人適量改性粉煤灰,攪拌反應30min,靜置20min,取上層清液測定COD、SS、色度、硫化物、總鉻的去除率。試驗中所采用的分析方法均按照國家環保總局發布的標準方法。
3 實驗結果與分析
3.1粒徑對改性粉煤灰性能的影響
用磨碎機將粉煤灰磨碎并用分樣篩將粉煤灰篩分成6種不同粒徑的顆粒。利用不同粒度的改性粉煤灰對制革廢水中的雜質進行吸附試驗,單位重量改性粉煤灰對雜質的吸附值測試結果見表2。
由表2可知,粉煤灰粒徑越細比表面積越大,單位吸附量就越大,但粒度達到180目后其吸附性能變化不大,因此試驗中選中180目以下的改性粉煤灰處理制革廢水。
3.2投加量對處理效果的影響
取不同量的180目以下的改性粉煤灰置于1L燒杯中,分別加入500mL廢水,攪拌30min后靜置20min,取上清液測定出水水質,結果見表3。
由表3可知,改性粉煤灰投加量越大,對制革廢水的處理效果越好,當投加量達到20g時,再增加投加量,各污染物的去除率提高較小,故最佳粉煤灰投加量為40g/L。
3.3不同沉淀時間下的上清液高度
取適量改性粉煤灰置于1L燒杯中,加入500mL廢水,攪拌30min后將廢水倒入500mL量筒中觀察不同沉降時間的上清液高度,試驗結果見圖1。由試驗結果看,改性粉煤灰處理制革廢水沉降過程較快,12~16min基本完成沉降過程,且完全沉降后污泥體積較小。
3.4溫度對處理效果的影響
取180目以下粉煤灰20g置于燒杯中,調節廢水的溫度,加入燒杯中攪拌30min靜置20min后,取上清液測定廢水水質,考察溫度對處理效果的影響。試驗結果見圖2。
在10℃~50℃的范圍內,溫度對COD的去除率基本沒有影響,而對總鉻的去除率卻有很大影響。在溫度不超過30℃的范圍內,總鉻去除率在95%以上,而當溫度繼續升高時,去除率下降比較明顯,溫度達50℃時,去除率下降至80.2%。改性粉煤灰對總鉻的吸附反應是自發進行的放熱反應,溫度升高會導致對總鉻的吸附性能降低,去除率下降,因此在實際應用中,可在常溫條件下進行。
4 結論
經酸處理改性后的粉煤灰吸附能力增強,對制革廢水中各污染物具有較好的處理效果,試驗結果表明:
(1)在常溫條件下,改性粉煤灰粒度在180目以下、投加量40g/L、攪拌反應30min,制革廢水中的COD、SS、色度、硫化物、總鉻的去除率分別為72.6%、92.4%、98.2%、66.9%、97.6%。且改性粉煤灰沉降過程較快,12~16min內基本完成沉降過程,完全沉降后污泥體積較小。
(2)溫度對處理效果有一定的影響。在10℃~50℃的范圍內,溫度對COD的去除率基本沒有影響,而對總鉻的去除率卻有很大影響。溫度由30℃升高至50℃時,總鉻的去除率由95.3%下降到80.2%。
(3)改性粉煤灰處理制革廢水具有較好的處理效果,應用于小型制革企業的污水處理,可有效降低制革企業的污水處理成本,具有很好的應用前景。
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