V型濾池運行管理中的一些體會
在水廠的水處理工藝中,濾池對水的凈化起到關鍵作用。V型濾池由于具有出水水質好、濾速高、濾水周期長、反沖洗效果好和便于自動化管理等特點,因而在國內得到了廣泛的應用。但大量實踐也表明,V型濾池對工藝設計、施工精度和管理水平要求甚嚴,任何環節出現疏忽,都會影響其運行效果。筆者現結合廣東省惠州市江北水廠V型濾池的使用情況,在V型濾池的在設計、管理方面提出一些個人的看法和建議。
2.江北水廠V型濾池概況
江北水廠設計規模為60萬m3/d,分三期建設,現已建成投產20萬m3/d。凈水工藝采用的氣水反沖洗V型濾池,分設十組濾格。濾池運行三年多來,濾池運行穩定,在濾前水<5NTU時,出水濁度基本保持在0.2NTU以下。濾料流失率不高,濾層厚度比設計值下降僅5.4cm,占原來濾層厚度的5%左右(估計主要是濾料粒徑變細,濾層孔隙率下降所致)。此外,濾池四角及周邊也均未出現泥團,濾層也未出現板結現象。濾池的設計參數如下表:
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3. 濾池設計的改進方案
3.1V型槽掃洗孔高度的確定
V型濾池的表面掃洗功能是通過濾池兩側的V型槽底部掃洗孔噴出的射流來實現的。研究表明,表面掃洗對濾池的反沖洗效果起到巨大作用,不但能把濾層反沖上來的污物推向排水槽,不致產生滯流,同時還加快了反沖洗水的漂洗速度,減少沖洗水量。但如果V型槽掃洗孔標高設計不當,其效果會適得其反。江北水廠V型槽掃洗孔中心高于濾料面350mm ,低于排水堰150mm,其斷面圖如圖一所示。掃洗孔采用該設計,在實際使用中導致兩個問題。(一)表面掃洗效果不理想。由于反沖洗時掃洗孔全部淹沒于水下接近200mm,射流幾乎起不到掃洗水面漂浮物的作用。(二)存在著沖砂現象。濾床在反沖洗時會有100mm左右的微膨脹(膨脹率按5~8%計),此時,掃洗孔中心僅高出濾床膨脹面250mm,低于反沖洗水面200mm,掃洗孔的射流沖向流動水層的中部,將懸浮的小粒徑濾料沖向排水堰,使之出現濾料面傾斜現象。經檢測,江北水廠濾料傾斜面存在著2~4mm的高差,幸未造成明顯影響,未導致濾后水水質降低和濾池周期縮短等現象。經驗表明,掃洗孔中心標高宜稍高于排水堰口,和水漂洗階段水槽上水頭一致(可根據漂洗水量和槽長計算得出),使掃洗孔處于半淹沒狀態,表面掃洗的橫向推力將達最佳。
3.2初濾水排放口的設置
盡管目前國家仍未要求排放初濾水,而各地排放初濾水的也并不多,但在設計中必須考慮設置初濾水排放口。江北水廠的各組濾格均未設置初濾水的排放口,僅在總排污渠內設有放空閥,而且還存在著操用不便的問題。一旦反沖洗過程失敗,濾料脫落的污物將進入濾層下的配水空間并將流入集水總渠,勢必嚴重污染濾后水水質。為此,在每格濾池濾后水跌水堰處設置初濾水排放口是必需的。
4.V型濾池運行管理
4.1氣動蝶閥的技術改造
氣動蝶閥在V型濾池的過濾和反沖洗階段都起到重要作用,因此對它的使用管理是V型濾池運行能否成功的關鍵因素之一。江北水廠采用的是法國Amri的氣動蝶閥,按類型可分為比例調節型的出水閥和開關型的反沖洗水閥、反沖洗氣閥、放氣閥,使用效果良好。為使這些氣動蝶閥的動作更符合生產實際,我們對它們進行了三次技術改造:
4.1.1出水閥動作頻率的整定
在濾池的氣動閥門中,出水閥的控制作用最為關鍵,它直接關系到V型濾池恒水位過濾能否實現,這也決定了它頻繁工作的特性。江北水廠出水閥最初的調節頻率就高達2次/秒。頻繁動作使閥門構件出現了不同程度的磨損,其執行構件——三位四通氣路分配器(圖二中B點)更是經常損壞,致使出水閥動作失控。為此,我們對其線路板的靈敏度(Sensitivity)和死區(Dead band)(圖二中的S、D點)電阻進行了調整,降低靈敏度,增大死區,重新設定閥體氣動與電動的配比參數。在保證濾池的液位變化能控制在±1cm的情況下,出水閥動作頻率由2次/秒下降到了0.05次/秒,大大延長了氣路分配器的使用壽命。目前,正在調整濾池PLC站的出水閥PID三個參數,同時擬擴大液位控制范圍到±3cm,相信可以進一步降低出水閥的動作頻率。
4.1.2反沖洗閥門電磁閥降壓改造
V型濾池的反沖洗水閥、反沖洗氣閥和放氣閥的能否正常啟閉關系到濾池反沖洗過程的成敗。反沖洗閥門內采用了AC220V的電磁閥(圖二中A點),通過電磁閥對氣路的通斷作用實現開關閥門的目的。其原理如圖三(1)。但水廠運行不到兩年,就有17個電磁閥燒壞。我們嘗試通過降低電磁閥的輸入電壓來實現減少電磁閥燒壞的目的。首先,我們通過變壓器將原來的AC220V輸入電壓降為AC110V,并在電路中增加中間繼電器以控制電源的開斷,改造原理如圖三(2)。但隨后的使用情況表明這一改造效果不明顯。為此,我們在反沖洗閥門改用DC24V電磁閥,再將交流110V的輸入電壓改為直流24V,其改造原理如圖三(3)。改造至今一年多的時間內再無電磁閥燒壞現象。
4.1.3出水閥開度控制值的調整
由于江北水廠V型濾池出水閥口徑偏大于實際需要,因而閥口可自動調節控制值被設置在0~60之間。隨著供水高峰的到來,濾池的濾水量由9000m3/h 上升到11000m3/h ,濾池的濾速也因此由設計的8.6m/h提高到10.5m/h,此時出水閥控制值開至60仍無法完全處理,唯有通過手動將出水閥開啟度加大來降低濾池水位。在此高低水位調整期間,最大濾速能達到了13.5m/h,大大超過了濾池的負荷,導致濾層的早期濁度穿透,不但污染濾后水水質,也縮短了濾池過濾周期。這解決這一問題,我們將出水閥的最大可自動調節控制值由60提高到68,使自控濾速可達到11.5 m/h,稍大于最大需濾水量的強制濾速,以保證濾池水位恒定。濾閥控制值經調整后,濾后水的水質較調整前有了顯著的改善。
4.1.4三位四通先導閥改造
由于出水閥內三位四通先導閥(即DC24V電磁閥和氣路分配器,圖二中的B點)價格昂貴,且采購周期長,現擬對其進行改造,將它移出閥體,用國產三位四通電磁閥取代之,原先導閥氣路與閥體氣缸接口處用訂做的快速接頭及氣管連接。該方案現正實施中,如改造成功,改造后的設備成本僅為原來的1/10,并且日后給設備維護和采購帶來極大的方便。
4.2反沖洗設備的合理使用
江北水廠濾池反沖洗設備最初設計采用的是二臺鼓風機(C80-15型,Q=80m3/min)和二臺水泵(20SA-22B型,Q=1500m3/h),后因考慮到在氣洗混沖階段沖洗強度太大,故此方案被淘汰了。目前,濾池配置了三臺鼓風機(BE200型,Q=44.1m3/min)和三臺水泵(300S12型,Q=790m3/min),濾池反沖時開機狀態為二臺鼓風機→一臺鼓風機、一臺水泵→二臺水泵。根據反沖洗的經驗,混沖階段反沖強度宜達到最大,而江北水廠由于混沖階段僅開一臺鼓風機和一臺水泵,使得反沖效果稍差,導致反沖洗時間偏長。現擬通過程序調整,使混沖階段運行二臺鼓風機和一臺水泵,使反沖洗達到氣沖14L/m2·s、水沖2.4L/m2·s的強度。
5.小結和探討
5.1在V型濾池的設計、施工、管理每一個環節都要細致謹慎,吸取濾池的使用經驗,以避免因疏忽而造成不良后果。
江北水廠V型濾池濾后水集水總渠頂部根據構筑要求設置了橫梁,然而該橫梁在工藝圖紙和參數設計中卻均未得到體現,結果造成集水渠頂部橫梁間產生氣囊,影響到集水渠的過流能力。對此,應當引起足夠的重視。
5.2加強對濾池配套設備的使用管理,使之運行達到最佳狀態,再通過PLC程序的調整使軟硬件配全實現最優化,這是V型濾池高效、穩定運行的重要保障,同時對減少維護量和降低維護費用均大有俾益。
5.3 為實現濾池的優化運行,需對氣水反沖洗設計參數和運行情況進行系統的運行評估。V型濾池的運行管理中,應對濾池運行參數進行追蹤分析,包括對濾池周期、反沖洗強度的調整,對濾后水濁度、PH值水頭損失、濾料層的截污率等的監控,使濾池運行適應不斷變化的生產情況,以充分發揮V型濾池在常規水處理工藝中優勢。
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