生活垃圾焚燒廠煙氣處理系統(tǒng)提標改造
摘要:以江蘇某垃圾焚燒發(fā)電廠為例,介紹了環(huán)保提標改造的方案,并比較改造前后環(huán)保和經(jīng)濟效益,對生活垃圾焚燒廠煙氣處理系統(tǒng)提標改造具有一定的參考意義。
0引言
現(xiàn)階段國內(nèi)生活垃圾焚燒廠設(shè)計、建設(shè)、調(diào)試、驗收和運行控制均依據(jù)《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485~2001)要求。截止2011年底全國投入運行的生活垃圾焚燒發(fā)電廠有120座,總處理能力達10.2萬t/d,預(yù)計到“十二五”末我國生活垃圾焚燒項目將超過300座,13焚燒垃圾量達30.7萬t,煙氣排放量將會增加。
隨著公眾關(guān)注度和環(huán)保意識的增加,環(huán)保部頒布了《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485—2014)(以下簡稱2014版標準),與2001版標準相比,不僅大幅收嚴了二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等常規(guī)污染物和二口惡英、重金屬等特征污染物的排放限值,還增加了一氧化碳等工況控制指標,并且同時還對入爐廢物、監(jiān)測要求等做出了相應(yīng)的修訂,要求所有的已建、在建和將建的生活垃圾焚燒項目從2016年1月1日開始執(zhí)行2014版標準。
本文分析江蘇某垃圾焚燒發(fā)電廠煙氣處理系統(tǒng)存在的問題及提標改造難點,根據(jù)煙氣中各組分處理原理及相關(guān)煙氣處理系統(tǒng)改造案例提出改造方案,并對改造后環(huán)保及經(jīng)濟效益分析說明,為垃圾焚燒發(fā)電廠煙氣處理系統(tǒng)提標改造提供一種思路。
江蘇某垃圾焚燒發(fā)電廠用于處理生活垃圾,于2006年9月投入運行,年處理生活垃圾規(guī)模28萬t。公司裝備3×250t爐排焚燒爐(3×22t/h余熱鍋爐),配備2X6MW中溫中壓純凝汽輪發(fā)電機組。煙氣處理系統(tǒng)采用的工藝為“急冷塔+干法(消石灰)+活性炭+布袋除塵器”,見圖1,飛灰經(jīng)螯合穩(wěn)定化處理后,送人生活垃圾填埋場填埋。
2煙氣處理系統(tǒng)存在問題
2.1煙氣排放指標改造問題
(1)煙氣排放HCl和SO2方面煙氣出口設(shè)計HCl和SO2排放指標分別為75mg/m3和260mg/m3,而目前運行狀況煙氣中HCI和S02排放質(zhì)量濃度分別在10~65mg/m3和40~100mg/m3范圍內(nèi)波動,煙氣中HCl和SO2排放濃度不能完全滿足2014版標準HC1日均≤50mg/m3和SO2日均≤80mg/m3的要求。
(2)煙氣排放顆粒物指標方面
布袋除塵器設(shè)計出口煙氣顆粒物質(zhì)量濃度為<80mg/m3。根據(jù)監(jiān)測結(jié)果,煙氣排放顆粒物質(zhì)量濃度一般在20~30mg/m3,不能完全滿足2014版標準顆粒物日均≤20mg/m3的要求。本項目布袋除塵器過濾面積為1850m2,設(shè)計氣布流速<1m/min(實際0.81m/min),而南海綠電垃圾焚燒項目布袋除塵器氣布流速為0.65m/rain,其煙氣排放顆粒物濃度測量值一般<5mg/m3。分析認為煙氣顆粒物濃度偏大是氣布流速設(shè)計取值較高造成的。
(3)煙氣排放NO指標方面
煙氣出口設(shè)計NO排放指標為400m#m3,而目前煙氣NO排放指標一般在150~350mg/m3,不能完全滿足2014版標準NO日均≤250me/m3的要求。
(4)煙氣處理HC1處理能力
原煙氣處理系統(tǒng)設(shè)計HC1處理能力人口質(zhì)量濃度為1500mg/m3,2014版標準增加經(jīng)消毒的醫(yī)療廢物可入廠焚燒,而根據(jù)實際運行發(fā)現(xiàn)醫(yī)療廢物經(jīng)焚燒后產(chǎn)生HCI質(zhì)量濃度高達40OO~5000mg/m3;原設(shè)計脫酸劑消石灰反應(yīng)效率低,一般在70%左右;為保證脫酸效率,鈣硫比高達2.5以上,消石灰耗用量特別高,同時也增加了飛灰螯合穩(wěn)定系統(tǒng)運行負擔。
2.2煙氣在線監(jiān)測設(shè)備
1#、2、3#煙氣處理系統(tǒng)出口各設(shè)一臺煙氣在
線監(jiān)測裝置,其中核心部件均為德國原裝產(chǎn)品,當出現(xiàn)故障后國內(nèi)公司無修復(fù)能力,需返回德國原廠檢修,檢修周期一般為2—3個月。因此,當煙氣在線監(jiān)測裝置核心部件出現(xiàn)故障后,會造成2—3個月內(nèi)煙氣指標無法監(jiān)測和顯示的情況,對煙氣處理系統(tǒng)的調(diào)整和煙氣排放指標極為不利,更不符合環(huán)保管理要求。
另外,在起停爐溫度控制方面,多次起停爐試驗,在不投垃圾情況下,現(xiàn)有的燃燒器只能將爐溫保持在650左右,無法滿足2014版標準——起爐溫度850再垃圾入爐的要求。同時,目前活性炭輸送管道常發(fā)生堵管現(xiàn)象,影響煙氣重金屬和二嗾去除效果。
3煙氣處理原理
在煙氣進入急冷時噴入NaOH稀溶液,降低煙氣溫度同時去除煙氣部分so2和HC1,后續(xù)采用碳酸氫鈉粉作為脫酸劑進一步脫除酸性氣體,吸附雜質(zhì)后的碳酸氫鈉附著在袋式除塵器濾袋表面,可以保護除塵器。
因本次提標改造考慮選擇反應(yīng)效率高的脫酸劑來提高處理效率,現(xiàn)在使用Ca(OH)2反應(yīng)效率低而不能完全達到2014版標準煙氣排放濃度。垃圾焚燒廠中碳酸氫鈉干法脫酸工藝目前在法國、德國超過48個焚燒廠的應(yīng)用業(yè)績,國內(nèi)的上海江橋生活垃圾焚燒廠技改工程增設(shè)以NaI-ICO作為酸藥劑的干法工藝,使改造后的酸性氣體排放指標達到歐盟2000標準及2014版標準。根據(jù)發(fā)達國家運行情況發(fā)現(xiàn),溫度和自身化學反應(yīng)活性會影響Ca(OH)2吸收效率,低溫有利于Ca(OH)2吸收效率提高,但是煙氣中HCl,SO2濃度較低時,ca(OH)2吸收效率就會降低,而NaHCO基本不受煙氣溫度和自身化學反應(yīng)活性的影響。干法脫酸劑選擇碳酸氫鈉粉末對煙氣脫酸效果比較好。
袋式除塵器是干式濾塵裝置,它適用于捕集細小、干燥、非纖維性粉塵。煙氣脫氮反應(yīng)原理:在第—燃燒室850~950oC溫度區(qū)間內(nèi),噴人氨水稀溶液,起到脫除NO的目的。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn):焚燒過程中產(chǎn)生的二哩英,當爐堂溫度超過850、煙氣停留時間超過2S以上時,二口騏會被充分燃燒分解成為水和二氧化碳,提高起爐溫度可以減少煙氣中二噁英排放量。
4改造方案
4.1HCl和SO2處理改造方案
(1)增加NaOH稀釋系統(tǒng),NaOH使用滲濾液處理站NF膜系統(tǒng)產(chǎn)淡水稀釋,稀釋后的NaOH溶液通過噴水減溫系統(tǒng)噴人急冷塔與煙氣充分混合,NaOH與煙氣中的酸性氣體發(fā)生中和反應(yīng),就達到了去除部分HCl、SO2和煙氣降溫的二個目的。
(2)從原消石灰儲倉到吸收塔再增加一路噴射管路,堵管時便于及時切換。脫酸劑由氫氧化鈣改為碳酸氫鈉,能提高整個系統(tǒng)的脫酸效率。
4.2顆粒物處理改造方案
借鑒南海綠電垃圾焚燒煙氣改造經(jīng)驗,調(diào)整布袋除塵器氣布流速為0.65m/min。對布袋除塵器進行改造,增加過濾面積175m2(即增加58只160×6000PTFE腹膜濾袋),能夠降低煙氣顆粒物濃度。
4.3NO改造方案
增加SNCR(氨水)系統(tǒng)一套,包括氨水溶液制備儲存模塊、在線稀釋模塊、計量與分配模塊、噴射模塊、壓縮空氣模塊、監(jiān)視和反饋控制模塊,具體實現(xiàn)NOx達標排放和氨水耗量的最優(yōu)控制功能,保證煙氣。
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