化肥行業傳統濕法脫硫工藝的改進和提高
原平化工公司為年產合成氨80kt、甲醇80kt。現有兩套系統:1#系統為合成氨系統負荷為40000m3/h,2#系統為甲醇系統負荷為12000m3/h,脫硫采用常壓濕式氧化法脫硫。近幾年隨著原料的漲價,企業為了生存發展,不得不采用高硫煤制氣、脫硫入口原料氣中的H2S含量一般為2800~3200mg/m3,有時高達3500mg/m3甚至更高。為保證脫硫工藝穩定,對脫硫的工藝及設備進行改進和提高。
1. 脫硫為栲膠法脫硫
2005年6月份改用888催化脫硫,運行比較穩定。由于原料煤的變化和氣溫變化,即季節轉換時脫硫運行不穩,在每年4月份和11月份氣溫變化時,尤其明顯。根據脫硫催化劑的實際運用中的優點進行了對脫硫工藝改進。栲膠與釩優點是適宜溫度低30℃左右時,工藝也基本正常;而888脫硫催化劑優點是溫度高在45~50℃也能運行穩定。根據這兩種催化劑的優點,在夏季4~11月,單獨用888催化劑,在11月~4月,用以栲膠釩為主,888為輔復合催化技術。通過1年的試驗運行效果很好。
脫硫運行比較穩定,基本避免了在每年4月,11月氣溫度變化時,脫硫運行不穩的問題。夏季采用888、冬季以栲膠釩為主,888為輔復合催化保證工藝運行穩定。消耗量:夏季888催化劑6 kg/d,栲膠50g/d;冬季栲膠150kg/d,V2O59kg/d,888催化劑1kg/d:總堿度一般為0.4~0.5N之間。
2. 脫硫增加1臺再生槽
原有2臺再生槽,為保證貧液質量,加強對再生槽的管理。通過實際運行,單臺再生槽每隔單月就得停運處理1次。主要是噴射器喉管內壁粘附一些雜物,使喉管變細,富液反噴,造成吸入空氣量減少;其次是再生槽內氣液分布花板孔被堵,造成再生槽內氣液分布不均,液面上浮選出的硫泡沫層不穩,溢流不暢,貧液質量下降懸浮硫高。處理1臺再生槽時,被迫減循環量,為保證后工序工藝不得不減量生產。為解決這一問題,2006年初,新建了1臺再生槽,2臺使用、1臺備用,從2006年使用效果看,徹底解決了上述問題,為公司帶來可觀的經濟效益。
3. 脫硫塔增加副線
2005年曾有一段時間脫硫進口H2S低,出口也低,為保證全低變工藝運行。在每臺脫硫塔中部增加副線,1#系統增加一條ф400mm副線,2#系統增加一條ф300mm副線。增加副線可以根據原料氣中H2S含量高低,通過調節副線穩定脫硫出口硫,保證全低變工藝穩定運行。避免了已經因出口硫低時,減少循環量來提硫,造成脫硫塔堵塔被迫停車處理的問題。因為在脫硫塔內氣液固共存,如果采用減少循環量來提硫,很可能帶來堵塔的危險,減小循環量,減小了塔內噴淋密度對析出的單質硫沖刷能力減弱,使單質硫在填料中易積存,造成脫硫塔阻力增加,被迫停車扒塔。所以一般在實際運行中1#系統脫硫塔的噴淋密度≥38m3/m2·h、2#系統脫硫塔的噴淋密度≥20m3/m2·h。通過以上改造后,脫硫塔運行平穩,阻力降一般為:1#系統300—320mmH2O,2#系統20~30mmH2O。
脫硫經過改進以后,工藝運行基本穩定,可以滿足現行工藝的要求,但還存在的問題,還有待于我們繼續探討研究,進一步解決,使工藝逐步趨于完善。
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