生物滴濾池處理甲苯廢氣研究
摘要: 本文以甲苯廢氣作為實驗氣體,以階梯環(huán)和鮑爾環(huán)作為生物滴濾池的填料,探討了生物滴濾池對含低濃度揮發(fā)性有機物(VOC)廢氣的處理效果、過程及影響因素。實驗研究表明:在實驗溫度為20℃~30℃,進氣中甲苯濃度200~1000mg/m3,容積負(fù)荷6.2~30.9mg/Lh,停留時間為117s,投配液量40L/h,生物滴濾池對甲苯的去除效率在87~100%。甲苯負(fù)荷、停留時間和進氣濃度是影響甲苯去除效率的重要因素。
關(guān)鍵詞: 揮發(fā)性有機廢氣(VOCs) 生物滴濾法 甲苯 生物降解
甲苯是一種重要的化工原料和有機溶劑,在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用。甲苯在常溫下為無色液體,極易揮發(fā),其蒸汽對眼睛、呼吸道、皮膚有很強的刺激性,吸入八小時濃度為375-750mg/m3的甲苯蒸汽時,會出現(xiàn)疲憊、惡心、錯覺、活動失靈、全身無力、惡心、頭痛等癥狀;長時間吸入會因呼吸器官中樞麻痹而導(dǎo)致死亡。在我國規(guī)定排放的工業(yè)氣體中甲苯的濃度必須小于60mg/m3。生物法用于VOCs物質(zhì)處理具有投資少、運行管理方便、處理效率高、無二次污染等優(yōu)點.目前,生物法凈化低濃度有機廢氣已成為當(dāng)今世界上人們廣泛關(guān)注的發(fā)展方向和前沿研究課題之一[1.2]。本研究選擇甲苯為VOCs代表,選取階梯環(huán)和鮑爾環(huán)為填料,研究滴濾池凈化VOCs的性能,為生物法在VOCs凈化領(lǐng)域的應(yīng)用提供依據(jù)。
1 材料與方法
1.1 實驗裝置與流程
工藝流程及試驗裝置如圖1所示。生物滴濾塔由直徑250mm,高1700mm不銹鋼材料制成,其中填料層高度為660mm,分三層安裝,每層填料高度 220mm。上兩層填料為15×17×1mm的鮑爾環(huán),最下層為25×12×1mm階梯環(huán).每層之間采用不銹鋼多孔板支撐。
1.2 廢氣氣源
由空壓機輸送出的壓縮空氣首先進入緩沖罐,再分成主、輔兩條氣路.輔氣路向純甲苯瓶中吹入少量的空氣,促使甲苯氣體從甲苯瓶中揮發(fā)出來,而后,這部分帶有甲苯的氣體與主氣路的空氣混合,混合均勻后得到一定濃度的甲苯廢氣。在試驗過程中依*調(diào)節(jié)主、輔氣路內(nèi)氣體流量比例改變進氣濃度。
1.3 測試指標(biāo)及手段
主要測定項目有:(1)甲苯濃度,采用檢知管法,監(jiān)測范圍0~1000mg/m3;(2)氣體和液體流量采用轉(zhuǎn)子流量計計量;(3)微生物相:光學(xué)顯微鏡觀察攝影。
1.4 微生物的培養(yǎng)和馴化
接種污泥取自邯鄲市東效污水廠運行良好的onclick="g(’氧化溝’);">氧化溝,該混合液MLSS為4000mg/L,泥生物相豐富,經(jīng)過三天的強化培養(yǎng),可以進行接種掛膜,掛膜馴化方法見文獻(xiàn)[3]。
2 實驗結(jié)果與分析
2.1 甲苯的去除效果
在溫度為20℃~30℃,投配液量0.8m3/m2h,進氣量為1m3/h,改變進口甲苯濃度(200~1000mg/m3),相應(yīng)負(fù)荷為6.2~30.9mg/Lh。運行兩個多月,生物滴濾塔在穩(wěn)定條件下的運行結(jié)果如表1所示。
表1 實驗結(jié)果表
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2.2 進氣濃度對甲苯去除效率的影響
從圖2可以發(fā)現(xiàn),甲苯的去除效率隨進氣濃度的增加而下降,尤其是進氣量較大時這種下降趨勢更為明顯。這是因為在生物滴濾池中,微生物對甲苯雖有一定的降解能力,但這種能力是有限的,隨著進氣濃度的增加,微生物承受的甲苯負(fù)荷越來越大,雖然單位時間微生物降解甲苯的量增加,但由于微生物降解能力有限,甲苯的去除效率逐漸降低。
從表1可以看出,生物滴濾池對甲苯的降解速率均隨著進氣濃度的增加而增加,而且在進氣濃度較小時,降解速率隨進氣濃度增加增大較快,而濃度繼續(xù)增大,降解速率增大緩慢,當(dāng)達(dá)到某一值時,降解速率達(dá)到極限,不再增加。這是因為當(dāng)甲苯濃度低于某一值時,甲苯在生物膜表面的傳質(zhì)速率遠(yuǎn)小于其在生物膜中的生化降解速率,被吸附的甲苯分子會被微生物迅速消耗掉,此時甲苯的生化降解速率隨廢氣中甲苯濃度的增加而線性增加,生化反應(yīng)為一級反應(yīng)。當(dāng)廢氣中甲苯濃度超過一定濃度值時,甲苯分子在生物膜表面的傳質(zhì)過程逐漸進入飽和與穩(wěn)定狀態(tài),即傳質(zhì)與生化反應(yīng)達(dá)到了動態(tài)平衡,表現(xiàn)為生化反應(yīng)速率不再隨甲苯濃度的增加而改變,而是保持在一定范圍內(nèi),這時生化反應(yīng)為零級反應(yīng)。
2.3 停留時間對甲苯去除效率的影響
保持營養(yǎng)液循環(huán)量為40L/h,通過改變氣體流量,進行了三個不同停留時間(即117s、78s和59s)下甲苯的去除效率實驗。由圖2可知,隨著停留時間的縮短,甲苯的去除效率降低,并且停留時間不同下降的速度不同。停留時間越短去除效率下降的越快。對于相同進氣濃度,停留時間越長,去除效率越高。這是因為停留時間較長時,有利于進氣中的甲苯擴散進入生物膜,微生物對甲苯降解較充分。
2.4 噴灑量的影響
實驗條件:停留時間為78s,進氣濃度為500mg/m3,考察了噴灑量對甲苯凈化效率的影響。由圖3可以看出:增加噴淋量,甲苯的凈化效果提高,當(dāng)達(dá)到某一值時,凈化效率變化不大。這主要是由于噴淋量過小,會導(dǎo)致填料上的水分被蒸發(fā)過度、填料干燥,微生物生長的液體環(huán)境受到破壞,細(xì)胞與環(huán)境滲透壓差急劇增加,導(dǎo)致細(xì)胞失水而死亡,從而影響甲苯的凈化效率;當(dāng)循環(huán)噴淋量增加,對填料表面生物膜的水力沖刷增強,生物膜更新加快,有利于降低微生物生長的環(huán)境滲透壓及微生物降解甲苯中間產(chǎn)物的濃度,但當(dāng)噴灑量過多時有可能引起填料的持水量增加過多,使填料的配氣不均勻而導(dǎo)致降解效果下降。由此可見,適量的噴淋水會有利于系統(tǒng)降解甲苯的能力的保持。
3 生物滴濾塔的恢復(fù)運行試驗
考慮到實際運行中要受到周末停止運行的影響,在進氣量為1.5m3/L,進氣濃度為490mg/m3條件下,進行了恢復(fù)性實驗。停止供氣48h(不停止供給營養(yǎng)液),表示周末停止運行情況,48h后開始正常運行,恢復(fù)實驗結(jié)果如表2所示。由表2可以看出,在停止運行48h后,大約80min后生物滴濾塔可以恢復(fù)到原來狀態(tài),該生物滴濾池恢復(fù)時間快,適用于間歇運行的條件。
表2 恢復(fù)實驗結(jié)果
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4 結(jié)論
1)以鮑爾環(huán)和階梯環(huán)作為填料,采用城市污水處理廠的污泥接種,快速排泥法掛膜,在低負(fù)荷下直流馴化,生物滴濾塔的掛膜和馴化時間短。
2)實驗溫度20-300℃,氣體流量1-2m3/h,進氣甲苯濃度小于1000mg/m3,容積負(fù)荷4.6-30.9mg/L.h,生物滴濾池對甲苯廢氣都有良好的凈化效果。生物滴濾塔處理甲苯廢氣的影響因素主要有:容積負(fù)荷、進氣濃度、停留時間。隨著液體噴淋量的增加,甲苯的凈化效率增加,但增加到一定的值,去除效率變化不大。本實驗裝置液體噴淋量不適宜小于40L/h。
3)生物滴濾池在停止運行48小時后,80分鐘可恢復(fù)到停止運行前的狀態(tài),恢復(fù)時間短。
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