新型O3氧化技術(shù)對(duì)燃煤煙氣NOx/SO2的同時(shí)脫除
通過改變NO價(jià)態(tài),從而實(shí)現(xiàn)與SO2在同一堿液洗滌裝置中的同時(shí)脫除是高效同時(shí)脫硫脫硝的一條有效途徑。而O3作為活性自由基的一種,在電子束技術(shù)與等離子體技術(shù)中已被證明大量存在,而且由于其生存周期相對(duì)較長,從而可以實(shí)現(xiàn)采用少量氣體放電產(chǎn)生活性O(shè)3后送入煙氣進(jìn)行反應(yīng),大大降低電催化同時(shí)脫硫脫硝技術(shù)能耗。本文首先對(duì)不同溫度下O3的熱分解特性進(jìn)行測試,結(jié)果表明在典型鍋爐排煙溫度150℃下,O3分解速率不高,10s時(shí),[O3]/[O3]0值降為0.72,分解率為28%,而動(dòng)力學(xué)模擬發(fā)現(xiàn)O3與NOx之間的反應(yīng)時(shí)間僅需0.01s,因此在鍋爐典型排煙溫度下,臭氧的自身分解對(duì)與O3/NOx/SO2之間的反應(yīng)影響不大,因此采用局部放電產(chǎn)生O3然后送入煙道的做法是可行的。通過NO與O3之間的氧化特性試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在100℃和200℃條件下NO的氧化趨勢相似,隨O3/NO摩爾比例的增加,NO氧化率呈線性增長,在O3/NO摩爾比為1.0時(shí)NO氧化率分別為85.7%和84.8%。300℃~400℃由于O3自身分解速度加快,從而NO氧化效率不斷下降,400℃時(shí)NO幾乎沒有氧化反應(yīng)進(jìn)行。結(jié)合濕法洗滌裝置對(duì)NOx/SO2的同時(shí)脫除試驗(yàn)表明,通過加入O3,可以實(shí)現(xiàn)NOx和SO2的同時(shí)脫除,分別達(dá)了86.27%的脫硝效率和近100%的脫硫效率。
1引言
煤燃燒過程中產(chǎn)生的SO2,NOx,PM,重金屬等污染物對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響日益嚴(yán)重。目前電站鍋爐對(duì)于SO2的控制大量采用濕法煙氣脫硫裝置,效率可達(dá)95%以上[1]。對(duì)于NOx的控制,常規(guī)控制方法有:爐內(nèi)燃燒控制包括低NOx燃燒器技術(shù),低氧燃燒,空氣分級(jí),再燃燒等;燃燒后控制有選擇性非催化SNCR和選擇性催化SCR技術(shù)。燃燒控制與SNCR技術(shù)是低成本高效率的低NOx控制技術(shù),但脫除效率一般僅能達(dá)到50~65%[2-4]。對(duì)于今后日益嚴(yán)格的排放要求,勢必尋找更高效的脫除技術(shù)。SCR是目前商業(yè)技術(shù)中最有效的低NOx控制技術(shù),可以達(dá)到80%以上的脫硝效率,但其初期投資在490~1250元/kw,非常昂貴,運(yùn)行費(fèi)用大約為2100~2800元/噸NOx[5]。若在濕法脫硫的基礎(chǔ)上再引進(jìn)SCR技術(shù),勢必增加巨額的投資與運(yùn)行費(fèi)用,因此研究一體化的高效的多種污染物綜合脫除技術(shù)就顯得尤為重要。
目前鍋爐煙氣中比較難于處理的重點(diǎn)污染物是NOx,鍋爐煙氣中的NOx 95%以上是以NO形式存在的,由于NO不溶于水,所以很難在類似的濕法脫硫裝置工藝中有效吸收。但不同價(jià)態(tài)的氮氧化物具有不同的溶解、反應(yīng)特性,如高價(jià)態(tài)的NO2,NO3,N2O5可以與水反應(yīng)生成HNO3,其溶解能力大大提高。因此若能將NO有效氧化,就可以與煙氣中的酸性氣體成分如SO2,HCl,HF等在隨后的堿液洗滌裝置中一并脫除。目前改變NO價(jià)態(tài)促進(jìn)其溶解性提高的方法各種各樣,如強(qiáng)氧化劑NaClO2,HClO3,KMnO4,P4等,活性自由基如O,OH,O3,HO2等[6-8]。其中活性自由基方法如電子束技術(shù)、脈沖電暈放電等離子體技術(shù)以其高效、同時(shí)脫硫脫硝等特點(diǎn)日益引起研究與應(yīng)用方面的廣泛關(guān)注,但其較高的能耗一直是限制其大規(guī)模工業(yè)應(yīng)用的主要制約因素。這兩種技術(shù)能耗較高的原因主要是由于放電產(chǎn)生的活性自由基如O,OH的壽命非常短,如OH自由基的半衰期為10-10~10-9s,因此其放電過程要與反應(yīng)過程合二為一,才能保證在自由基湮滅之前能夠與NOx/SO2等污染物分子發(fā)生碰撞并發(fā)生反應(yīng),而煙氣成分是非常復(fù)雜的,放電條件非常惡劣,因此造成其能耗居高不下。而浙江大學(xué)熱能工程研究所針對(duì)以上特點(diǎn),開發(fā)了新型的O3氧化同時(shí)脫硫脫硝技術(shù),由于O3生存周期相對(duì)較長,因此可以采用局部氣體放電產(chǎn)生自由基O3后噴入煙道,從而大大降低系統(tǒng)能耗,本文就對(duì)該過程中的一些關(guān)鍵過程進(jìn)行系統(tǒng)研究與分析。
2試驗(yàn)系統(tǒng)及方法
傳統(tǒng)石英管反應(yīng)器,采用單管結(jié)構(gòu)電爐加熱,在應(yīng)用當(dāng)中存在一系列問題:首先,溫度場不均勻,溫度曲線呈典型梯形分布;其次,反應(yīng)器很難做到反應(yīng)氣體的充分預(yù)熱,反應(yīng)經(jīng)歷從低溫到高溫的動(dòng)態(tài)過程,這給動(dòng)力學(xué)研究帶來一系列困難。其它研究者往往采用雙管加熱來完成氣體的預(yù)熱,但兩管連接處溫度已有較大降低,預(yù)熱效果欠佳,尤其對(duì)于均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的研究存在較大誤差。
本文所采用的多層石英管栓塞流反應(yīng)器結(jié)構(gòu)如圖1所示。該反應(yīng)器分3段組成,分別稱為預(yù)熱段、反應(yīng)段、冷卻段。反應(yīng)器共有三層管道結(jié)構(gòu),外徑 22mm。反應(yīng)氣體分兩個(gè)通道送入不同預(yù)熱段,在進(jìn)入反應(yīng)段之前,兩股氣體完全隔離,避免過早反應(yīng)。流量較小的含臭氧空氣從入口1進(jìn)入,在中心管內(nèi)預(yù)熱后直接進(jìn)入中心反應(yīng)段;流量較大的模擬煙氣則從入口2進(jìn)入,沿外圈管道進(jìn)入爐膛中心后回流,與臭氧氣體在反應(yīng)段入口快速混合后進(jìn)入中心反應(yīng)段5。中心反應(yīng)段內(nèi)徑5mm,長 100mm,LD=20,屬典型栓塞流反應(yīng)器,其位置剛好在電爐加熱中心等溫段,溫度均勻,在反應(yīng)段入口處,由于兩根預(yù)熱管路的疊加,流通面積突然減小,形成兩股反應(yīng)氣體在入口處的高速混合,盡可能避免了混合、預(yù)熱等因素對(duì)于反應(yīng)過程的影響。冷卻段采用空氣進(jìn)行冷卻。當(dāng)總流量控制在1L/min條件下時(shí),反應(yīng)段停留時(shí)間為33.3/T秒,其中T為反應(yīng)溫度,單位K。
圖1反應(yīng)器結(jié)構(gòu)示意圖 |
試驗(yàn)系統(tǒng)如圖2所示,壓縮空氣經(jīng)臭氧發(fā)生器放電產(chǎn)生臭氧,部分O3經(jīng)流量計(jì)后送入反應(yīng)器氣體入口1,臭氧濃度采用IN2000型臭氧分析儀在線測量,臭氧分析儀旁路流量計(jì)起調(diào)壓作用。NO,SO2,N2等氣體經(jīng)流量計(jì)后進(jìn)入混合箱,然后送入反應(yīng)器氣體入口2,試驗(yàn)中維持總氣體流量在1L/min左右。尾部氣體成分由羅斯蒙特?zé)煔夥治鰞xNGA2000在線測量(紅外、紫外原理),測量結(jié)果以5s/次的采樣頻率記錄在電腦當(dāng)中,由于NGA2000型煙氣分析儀的NO2和SO2模塊采用紫外吸收的原理,臭氧會(huì)產(chǎn)生較大的測量干擾,對(duì)SO2的氧化試驗(yàn)采用HORIBA的PG250型紅外煙氣測量儀器進(jìn)行。
圖2 試驗(yàn)系統(tǒng)圖 |
3結(jié)果與討論
3.1臭氧熱分解特性
臭氧的生存周期對(duì)于該技術(shù)的應(yīng)用成敗至關(guān)重要,若在鍋爐排煙溫度下O3分解速度過快,在與NO/SO2接觸之前就已分解成O2,那么該技術(shù)就失去了其存在的意義,因此這里首先對(duì)O3在150~250℃范圍內(nèi)的熱分解特性進(jìn)行了測試,試驗(yàn)在可沿程取樣的自制U型管反應(yīng)器中進(jìn)行,停留時(shí)間最長達(dá)10s左右,采用均勻的油浴加熱,控溫精度±0.5℃,試驗(yàn)結(jié)果如圖3、圖4所示。圖3為不同溫度下臭氧的熱分解特性,圖中[O3]/[O3]0表示臭氧測量濃度與初始濃度之比,其與分解率的關(guān)系為:
[O3]/[O3]0值為1.0表示分解率為0,臭氧初始濃度4400±250ppm。一般來講溫度越高O3的分解速度越快,從圖中可以看到在150℃的低溫條件下,分解速率不高,[O3]/[O3]0隨時(shí)間幾乎呈線性下降趨勢,到10s時(shí),[O3]/[O3]0值降為0.72,分解率為28%。200℃時(shí),分解明顯加快,至10s時(shí),[O3]/[O3]0已降至0.133,分解率為86.7%。溫度升至250℃時(shí),在2s之內(nèi)已基本分解完全。同時(shí)試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)在室溫下分解較慢,10s內(nèi)僅分解0.5%左右。而通過CHEMKIN的動(dòng)力學(xué)模擬發(fā)現(xiàn)150℃時(shí)O3與NOx之間的反應(yīng)時(shí)間僅需0.01s,因此在鍋爐典型排煙溫度下,臭氧的自身分解對(duì)與O3/NOx/SO2之間的反應(yīng)影響不大。
3.2 O3/NO氧化特性
由于鍋爐煙氣中95%左右的NOx為NO,NO不溶于水,反應(yīng)活性較差,因此其氧化過程對(duì)于NOx/SO2的同時(shí)脫除具有重要意義,O3與NO之間的氧化反應(yīng)機(jī)理可簡單描寫如下:
同時(shí)O3也在自發(fā)地進(jìn)行著分解反應(yīng),生成O2,溫度越高分解速度越快,因此實(shí)際上是上述兩種反應(yīng)的相互競爭過程。
試驗(yàn)在多層石英管栓塞流反應(yīng)器中進(jìn)行,試驗(yàn)中NO初始濃度215±10ppm,由標(biāo)準(zhǔn)氣體和空氣按比例混合產(chǎn)生,臭氧濃度3600±100ppm,O3流量比例根據(jù)實(shí)測濃度進(jìn)行計(jì)算。
由于高溫情況下O3分解速率加快,在實(shí)際鍋爐中最可能的噴射位置在空氣預(yù)熱器之后,溫度150℃左右,因此這里只對(duì)100~400℃范圍內(nèi)的O3/NO氧化特性進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果如圖5所示。從前面的反應(yīng)機(jī)理中可見當(dāng)O3不過量情況下,NO氧化的主要產(chǎn)物為NO2,所以我們主要檢測的NOx種類為NO,NO2,N2O是合理的。從圖中可以看到100℃和200℃條件下NO的氧化趨勢非常相似,隨O3/NO摩爾比例的增加,NO氧化率呈線性增長,在O3/NO摩爾比為1.0時(shí)NO氧化率分別為85.7%和84.8%。300℃情況下NO氧化率與前面相比已有顯著降低,主要是因?yàn)闇囟壬逴3分解效率上升較快所致,至O3/NO摩爾比1.0左右時(shí),NO氧化率52.5%。400℃時(shí)則已經(jīng)幾乎觀察不到NO的濃度變化,其濃度變化主要是由于氣流的波動(dòng)所引起,也就是說在0.05s內(nèi)臭氧未與NO接觸就已分解成為O2,所以對(duì)NO已沒有氧化能力。
3.3 NO/SO2的同時(shí)脫除效果
在前面研究的基礎(chǔ)上,尾部結(jié)合濕法洗滌裝置來研究整體脫硫脫硝效果,試驗(yàn)在多層石英管反應(yīng)器結(jié)合水洗塔試驗(yàn)裝置中進(jìn)行,流程如圖2所示。洗滌塔采用空塔結(jié)構(gòu),內(nèi)徑140mm,高1m,容積15.38L,吸收液為水。試驗(yàn)中反應(yīng)器溫度100℃,NO與SO2初始濃度均為200ppm,平衡氣為N2和空氣。
圖4為試驗(yàn)結(jié)果,從圖中可以看到SO2在洗滌過后脫除效率達(dá)到100%,由于這里的水不是循環(huán)利用,不存在SO2的飽和問題,因此SO2的吸收比較徹底。NO的脫除效率則隨系統(tǒng)輸入臭氧量的不同變化較大,從圖中可以看到隨O3/NO摩爾比例的增加,NO的脫除效率不斷上升,至O3/NO=0.9時(shí),達(dá)到了86.27%的脫除率,主要是由于NO被不斷氧化生成了NO2,溶解能力不斷提高。可見臭氧結(jié)合濕法洗滌的方式可以同時(shí)高效脫除NOx和SO2,并且酸性氣體HCl,HF等也可以一并同時(shí)脫除,從而實(shí)現(xiàn)一塔多脫。
4結(jié)論
對(duì)臭氧氧化同時(shí)脫硫脫硝技術(shù)進(jìn)行了基礎(chǔ)的試驗(yàn)研究,得到主要結(jié)論如下:
(1) 在典型鍋爐排煙溫度150℃,10s內(nèi)臭氧的無催化熱分解率為28%,而化學(xué)動(dòng)力學(xué)反應(yīng)時(shí)間僅需0.01s,臭氧的自身分解對(duì)與O3/NOx/SO2之間的反應(yīng)影響不大。
(2) 在100~200℃內(nèi)臭氧均可以對(duì)NO進(jìn)行有效氧化,且趨勢非常相似,在O3/NO=1.0時(shí),NO氧化率分別達(dá)到了85.7%和84.8%。300℃以上時(shí),由于臭氧分解速度加快,對(duì)NO的氧化效率有所下降,至400℃時(shí)則已無氧化能力,SO2的存在對(duì)O3/NO氧化過程影響不大。
(3) 結(jié)合尾部濕法洗滌裝置,可以同時(shí)對(duì)SO2和NOx進(jìn)行高效脫除,脫硫效率近100%,脫硝效率隨O3/NO摩爾比的增加而得到強(qiáng)化,在O3/NO=0.9時(shí),達(dá)到了86.27%的脫硝效率。
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