某化纖廠廢水處理裝置運(yùn)行故障分析
1.工藝概況及基本參數(shù)
廢水主要污染物:COD 1000~1500mg/L;氨氮10~20 mg/L;磷<1 mg/L。
廢水量:約60噸/小時(shí)(平均)
工藝流程:集水池(兼作調(diào)節(jié)池)--進(jìn)水泵---氧化溝—沉淀池---出水
剩余污泥經(jīng)濃縮、脫水后外運(yùn)。
集水池:廢水停留時(shí)間約10小時(shí),分三格,兼作水質(zhì)水量調(diào)節(jié)池用。
氧化溝:卡魯塞爾基本型;污泥濃度平均約5g/L,水力停留時(shí)間約10多小時(shí)。
2. 工藝故障描述和分析
(1)故障描述
裝置運(yùn)行后,出水水質(zhì)一直不能達(dá)標(biāo),COD 120~150mg/L,氨氮50~100 mg/L。
(2)原因分析
該處理裝置運(yùn)行故障是設(shè)計(jì)和運(yùn)行管理二方面原因造成的。設(shè)計(jì)方面的一個(gè)原則性錯(cuò)誤是設(shè)計(jì)時(shí)沒有充分了解該廠的廢水特性,只是在設(shè)計(jì)前對(duì)廢水進(jìn)行了幾次抽樣分析,分析的項(xiàng)目也太少,沒有測(cè)定凱氮,以至在工藝設(shè)計(jì)上就沒有考慮脫氮。實(shí)際上該廠廢水中有很多含氮化合物,即廢水的氨氮不高,而凱氮較高,在生化反應(yīng)過程中大量的含氮化合物發(fā)生氨化反應(yīng),而系統(tǒng)不具備硝化功能,才引起出水氨氮增高。
其它問題是氧化溝表面曝氣機(jī)的規(guī)格與構(gòu)筑物不匹配,即曝氣機(jī)葉輪直徑與溝槽寬度比太大。曝氣機(jī)可調(diào)速,當(dāng)高速運(yùn)行時(shí)溝槽內(nèi)的混合液會(huì)大量飛濺至溝槽外,嚴(yán)重影響環(huán)境,所以只能低速運(yùn)行,在進(jìn)水濃度高時(shí)會(huì)造成供氧不足,影響處理效果,而且易造成曝氣機(jī)下游的池內(nèi)污泥下沉。
運(yùn)行管理上的問題主要有三方面:一是剩余污泥排放沒控制好,每天集中排一次,使生化池污泥負(fù)荷失控;二是根據(jù)污泥回流比來控制回流污泥量,進(jìn)水量大時(shí)就增加回流污泥量;三是投加磷源不規(guī)范,每天一次性投加磷酸鹽,沒有投加裝置,磷酸鹽不溶解,直接投入。
以上原因中,設(shè)計(jì)上問題是主要的,沒有考慮脫氮是導(dǎo)致廢水不能達(dá)標(biāo)的主要的原因,其它的設(shè)計(jì)和運(yùn)行管理上的問題也在一定程度上影響了處理效果。可以推論一下,如果運(yùn)行管理得當(dāng),雖然氨氮不能達(dá)標(biāo),COD去除率還是可以提高的。
3.故障的應(yīng)對(duì)措施和實(shí)施方案
(1)增加處理系統(tǒng)的氨氮去除功能的措施
因本處理系統(tǒng)不僅沒有硝化功能,有機(jī)物的碳化和含氮化合物的氨化時(shí)間也不夠。要使氨氮達(dá)標(biāo),就需要增加處理設(shè)施,要花費(fèi)很大的投資,更主要的是系統(tǒng)內(nèi)沒有空余的區(qū)域,所以只能分步進(jìn)行改造。先根據(jù)實(shí)際情況制定保守的改造方案,待以后條件成熟后再進(jìn)行擴(kuò)建。
初步的改造方案很簡(jiǎn)單,不增加構(gòu)筑物,將三格集水池(池容較大,兼作調(diào)節(jié)池)中的后二格作生化反應(yīng)池。由于水力停留時(shí)間較短,采用生物膜法,在這二格池內(nèi)安裝軟性填料,配置一臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)(廠方堅(jiān)持只配置一臺(tái)風(fēng)機(jī))。為了提高氧的利用率和便于安裝,采用曝氣軟管曝氣,同時(shí)就近將二沉池的部分回流污泥引入接觸氧化池,采用活性污泥--生物組合工藝運(yùn)行。
廢水經(jīng)改造后的接觸氧化池處理后,大大降低了后面氧化溝的污泥負(fù)荷,為氧化溝氨氮的硝化創(chuàng)造了一定條件。
改造前氧化溝在曝氣機(jī)慢速運(yùn)行時(shí)供氧量不夠,經(jīng)改造后負(fù)荷降低了,改善了曝氣機(jī)慢速運(yùn)行時(shí)的供氧現(xiàn)象。因只有一臺(tái)風(fēng)機(jī),風(fēng)量有余,所以在氧化溝下游段的底部設(shè)置曝氣軟管,將鼓風(fēng)機(jī)的多余空氣引入,來進(jìn)一步提高系統(tǒng)的供氧能力,也可防止在曝氣機(jī)慢速運(yùn)行時(shí)污泥沉積。
(2)運(yùn)行控制方面
運(yùn)行上的問題容易解決,只要規(guī)范操作就可,磷酸鹽要求配置成溶液,盡可能連續(xù)投加,由于前面設(shè)置了接觸氧化池,將磷酸鹽的投加點(diǎn)改在接觸氧化池。
污泥回流泵共配置三臺(tái),二用一備,原來進(jìn)水量大時(shí)開二臺(tái),進(jìn)水量小時(shí)開一臺(tái),要求在沒特殊情況下開一臺(tái)回流污泥泵,在此情況下回流污泥集泥井液位通過沉淀池出泥堰門來調(diào)節(jié),以穩(wěn)定回流污泥量,而不考慮回流比。在這樣的情況下回流污泥量雖然減少,但回流污泥的濃度提高了,也可使污水在生化池的水力停留時(shí)間相應(yīng)增加。
二沉池(平流式,人工排泥)增加排泥的頻次,即采用少量多次排放。這樣可使污泥負(fù)荷相對(duì)穩(wěn)定,也可在一定程度上平衡沉淀池的泥層高度,也有利于回流污泥濃度的穩(wěn)定。
系統(tǒng)經(jīng)初步改造后,接觸氧化池COD去除率可達(dá)50%以上,相當(dāng)于提高系統(tǒng)的處理能力近一倍,使氧化溝污泥負(fù)荷大大下降,并具備了一定的硝化功能。在進(jìn)水水質(zhì)正常情況下,出水COD可達(dá)標(biāo),出水氨氮值降至原來的一半以下?梢哉J(rèn)為系統(tǒng)經(jīng)初步改造和管理強(qiáng)化后,出水基本達(dá)到了排放要求(那時(shí)對(duì)該廠出水考核指標(biāo)主要是COD,氨氮考核不嚴(yán)格)。
以上是上世紀(jì)九十年代初的事了。從現(xiàn)在的思路看以前的問題,也發(fā)現(xiàn)有考慮不周的問題。當(dāng)初我在考慮初步改造方案時(shí),已估計(jì)到COD可達(dá)標(biāo),氨氮達(dá)標(biāo)的可能性不大,這也被后來的運(yùn)行所證實(shí)。但沒有從多因素去分析,當(dāng)時(shí)只了解廢水的pH、COD和氨氮,沒要求測(cè)定凱氮,也沒有測(cè)定生化池出水的堿度。所以不能排除因缺堿度而制約了氧化溝的硝化效果,如果這樣的話,在硝化池控制好堿度也許可使出水氨氮進(jìn)一步降低甚至可能達(dá)標(biāo)。雖然這只是一種可能,也是應(yīng)該考慮到的。
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