煉油循環水系統的不停車清洗、預膜
廣石化煉油循環水系統共有2套裝置,即:一循、二循裝置。其中二循裝置擔負向蒸餾(二)、重催、重整、氣體分餾、烷基化等十幾套新區煉油裝置提供循環冷卻水的任務,系統內有水冷器過百臺,換熱器材質多為碳鋼,極少數為不銹鋼。系統設計循環水量 14000 m3/h,系統容量7800 m3。
正常生產時,二循系統所采用的水穩藥劑用的是“有機磷+鋅鹽”配方,pH值范圍為7.0~8.5。殺菌方案是日常投加液氯;并交替沖擊式投加氧化性和非氧化性殺生劑。
1 循環水系統存在問題
由于煉油裝置換熱器運行時間由原來的2a—修改為3a—修,以及摻煉含硫高、密度大腐蝕性中東原油的比例增大,自2001年1月以來,新區煉油裝置換熱器因腐蝕泄漏的頻次增多,二循系統受煉油裝置的換熱器泄漏等諸多因素的影響,致使水質時好時壞,整個管網系統粘泥量較高,腐蝕速率增大,異養菌難以控制。為改善水質,對二循系統不得不增大排污量,進而造成水穩藥劑的流失,導致系統中的緩蝕阻垢劑和殺佳劑的濃度經常達不到要求。從1月份開始,二循系統運行和監測過程中發現系統狀況較差,水質開始惡化。主要表現在:
①全年濁度多數超標(指標為≤20 mg/L),最高達112.3 mg/L。
②循環水中總鐵的質量濃度較高,最高達3.38 mg/L。
③二循系統異養菌經常超標(指標為≤1.O×105個/mL),最高達 6.2 × 106個/mL。
④監測掛片有較明顯的腐蝕傾向,掛片腐蝕速率最高達0.29 mm/a(指標為≤0.01mm/a)。
⑤系統中存在大量的生物粘泥,8月份平均值高達 84.3 mL/m3
二循管網系統換熱器污垢組分分析見表1。
表 1 二循管網系統換熱器污垢組分分析
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2002年3月份,我們利用煉油裝置大修時機,對二循裝置進行了檢修,并在二循管網系統采用不停車化學清洗、預膜方案[1]等,故不能對循環水系統進行常規的清洗預膜。
2 化學清洗
化學清洗過程由清洗剝離、酸洗兩過程組成,由于二循管網系統換熱器管束內壁除積累較多的粘泥外,內層仍沉積有較多的鐵銹及殘垢,只有先將管壁淺層的粘泥剝離后,再經酸洗,才能較徹底地將管壁上的鐵銹及殘垢除去。
2.1 粘泥剝離
清洗劑中的主要成分:有機磷、聚磷、表面活性劑、高效清洗緩蝕劑、整合除銹劑等。因二循管網系統換熱器油品泄漏頻繁,清洗時,我們先投加了適量的除油劑 CQ-103及消泡劑CQ-110,投加量分別為 100 mg/L,80 mg/L,運行48 h,濁度平均升高200%,邊換水邊補水使濁度降至 10 mg/L以下,再進行粘泥剝離,先投加雙烷基季胺,然后投加消泡劑CQ-110,投加量分別為 100 mg/L,50 mg/L,運行48 h,濁度平均升高 124%,換水降低濁度至 10 mg/L以下。
2.2 酸洗
酸洗過程投加六偏磷酸鈉,HEDP,JH970(磺化共聚物)藥劑,投加量分別為 100 mg/L,50mg/L,30 mg/L,并投加適量濃硫酸(98%)以調節酸洗過程的pH值。
2·2.l pH值變化
酸洗過程歷時50 h,pH值控制為 3-4,以利于化學清洗劑充分發揮作用。硫酸的投加視pH值情況調節。酸洗pH值控制效果見表2。酸洗后,對系統進行置換,濁度降至 10 mg/L以下,pH值升至7.0以上。
表2 酸洗過程pH值變化
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2.2.2 濁度變化
酸洗過程濁度變化見表3。
表 3 酸洗過程濁度變化
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由表3可見,8h后,酸洗明顯開始發揮作用,池水濁度從第8小時的 10.4 mg/L上升到第48小時的69.3 mg/L。說明系統較“臟”,粘附在系統中的大量粘泥、腐蝕產物被剝離、清洗效果明顯。
2.2.3 總鐵變化
酸洗過程總鐵變化見表4。
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表4 酸洗過程總鐵變化
由表4可見,酸洗過程中,總鐵從酸洗前的0.48 mg/L上升到第48小時的 8.61 mg/L。說明系統有較多的腐蝕產物,清洗劑中的除銹螫合劑充分發揮了除銹作用。
3 預膜
本次化學清洗結束后的預膜是在熱負荷下進行。預膜過程所投加的藥劑及濃度見表5。
表5 預膜過程藥劑濃度 mg·L-1
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預膜過程投加藥劑時,先投加氯化鈣,系統運行lh后,再投加六偏磷酸鈉和WP-4Z預膜劑,最后投加硫酸鋅,過程中投加工業硫酸,調節PH值在6.0-7.0之間;每sh分析一次六偏磷酸鈉及Zn2+濃度,若小于指標,則適量補加,預膜全過程時間為48 h。預膜過程應進行以下控制。
3.1 濁度控制
預膜過程濁度變化見表6。
表6 預膜過程濁度變化
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預膜過程中,因蒸餾二裝置檢修要求工期太短,換熱器檢修質量較差,剛好在二循系統酸洗過程結束后換熱器發生了泄漏,因此預膜過程循環水的濁度過高。M循系統此次預膜前的濁度達10.4mg/L,整個預膜過程中,循環水的平均濁度亦達17.lmg/L,在監測掛片邊緣有許多斑點產生。以后系統的預膜期應盡可能錯開換熱器的泄漏期,并要加強旁濾池的反洗操作,將循環水的濁度控制在10 mg/L以內。
3.2 pH值控制
預膜過程pH值變化見表7。
表7 預膜過程pH值變化
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預膜過程中,由于酸罐操作故障,而且預膜過程硫酸的備料也略嫌不足。導致叫值控制不理想。
循環水的pH值在預膜過程中對預膜效果具有較大的影響,見表8。
表8 不同pH值預膜水質中掛片腐蝕率與外觀
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此次在預膜過程中pH值一直在7.0-7.5之間,偏高。因為在二循環裝置預膜時,新區多套裝置如氣分、蒸餾、重催等已投人生產,循環水回水溫度已達30℃以上,預膜劑中聚磷酸鹽占有一定的比例,較高的pH值,使聚磷酸鹽水解率提高,預膜水中的PO43-含量升高,易形成磷酸鈣垢沉淀于金屬表面,影響膜的致密性和膜與金屬表面的結合力,從本次預膜掛片上有少量沉積物來看,pH值控制偏高對預膜效果存在一定影響[2]。上表列出了不同pH值預膜水質對掛片腐蝕率的影響情況。
3.3 Ca2+濃度控制
根據預膜的機理,預膜劑易與水中的Ca2+。Mg2+等二價金屬離子發生絡合反應,形成沉積物覆蓋在金屬表面而抑制腐蝕[3]。因而在預膜過程中,應定時監測Ca2+濃度變化,并作為判斷預膜終點的一項分析指標。有資料表明,當預膜水中Ca2+的質量濃度低于 50 mg/L時,預膜時難以生成密實的保護膜;當大于50 mg/L時,開始出現沉積物,因而預膜時水中Ca2+的質量濃度應維持在 50~100 mg/L為宜[4]。二循系統本次預膜,Ca2+濃度只是在投加無水氯化鈣后lh進行了分析,此后,沒有再進行Ca2+濃度的控制,也沒再監測Ca2+濃度變化,這一點,值得我們認真思考、總結。
3.4 預膜效果評價
預膜后,試片表面光滑無銹蝕,成膜均勻、致密,掛廣仁出現明顯的淺藍色色暈,用硫酸銅法檢驗試片預膜效果:時間為2分36秒,效果理想。說明預膜過程中叫值、濁度偏高對預膜總體效果影響不大。
4 結語
本次煉油二循系統實施不停車化學清洗、預膜工作,效果較好,有效地保證了煉油裝置的正常生產。
參考文獻:
[1]周本省 工業水處理技術 [M] 北京:化學工業出版社,1997
[2]王良均,吳孟周 石油化工企業用水及管理[M] 北京:烴加工出版社,1990
[3]鄭能靖 石化工業冷卻水處理技術[M] 安慶:安徽省安慶師范學院,1995
[4]金熙,項成林 工業水處理技術問答及常用數據[M] 北京:化學工業出版社,1989
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