蔗渣漿廠堿回收技術改造方案
福建糖業股份有限公司1992年按照省經委、省輕工廳的批復將原來日產20噸的紙漿經過技術改造擴建為日產50噸,并建起相應的堿回收工程。堿回收爐是國內某輕工機械廠制造的ZHP16型堿回收噴射爐,設計額定能力為每天60噸固型物,發汽量為每小時8噸,蒸汽壓為1.3MPa。
1問題的提出
由于甘蔗渣黑液的特殊性及堿回收爐設計流程、操作工藝等的問題使該爐的運行效果差,存在以下缺陷:
(1) 燃燒黑液能力低,原設計黑液燃燒量為每天60噸固型物,實際僅為每天42噸固型物。造成堿回收率低,生產不平衡,黑液外排,污染環境。
(2) 對黑液性質適應能力差,黑液性質的變化對燃燒情況波動較大,經常要用油助燃,運行成本太高。
2 改造方案設計
針對運行中出現的缺陷及對生產的嚴重制約,我廠組織技術人員設計了如下改造方案:
2.1 改進黑液蒸發流程,提高黑液濃度
蒸發工序原設計流程為四效短管蒸發器混流蒸發(見圖1):Ⅳ效蒸發器→Ⅲ效蒸發器→一次半濃黑液槽→Ⅱ效蒸發器→Ⅰ效蒸發器→二次半濃黑液槽→降膜板式蒸發器。上述流程存在蒸發效率低,容易結垢,操作困難,易出“黑水”等缺陷。針對以上問題采取并流加料流程和增加一套噴射冷凝器的方案提高Ⅳ效蒸發器的真空度從而增強其蒸發能力。
圖1 并流加料蒸發流程
2.2 增設短管加熱器對濃黑液再加熱,提高黑液的入爐溫度,改善黑液的流動性
由于蔗渣中多縮戊糖量高,灰分大,其中二氧化硅含量比木漿黑液多10倍,并在黑液中成水玻璃狀存在,故蔗渣黑液的粘度遠比木漿大。例如紅松黑液25°Be′(20℃)在30℃時粘度為12.15×10-3Pa.s,相同條件下蔗渣黑液則高達0.3 Pa.s。從而蔗渣黑液的流動、霧化、干燥等較為困難。而提高濃黑液溫度能有效地降低黑液的粘度。在濃黑液泵出口增設一套加熱面積15m2的短管加熱器,引用堿爐產生的蒸汽對濃黑液進行加熱。將濃黑液溫度由93℃提高到109℃,使濃黑液入爐時接近“閃蒸”狀態,改善黑液的流動、霧化、干燥效果,提高黑液的可燃性。
2.3 提高堿爐一、二次進風的溫度。
增加一道空氣加熱器,提高一、二次進風的溫度,由原來150℃提高到205℃。由于黑液燃燒必須有足夠的絕熱火焰溫度,以保證燃燒順利進行,而不發生滅火現象。絕熱火焰溫度(也就是理論燃燒溫度)可由反應物質的焓來計算,是用黑液低位發熱值除以燃燒產物的比熱,然后加上反應物質(空氣、黑液)的溫度而得到的。燃燒時提高風的溫度是提高絕熱火焰溫度的有效方法。熱風由150℃提高到205℃時絕熱火焰溫度可提高38℃。
2.4 改善黑液的品質,提高黑液的可燃性
此改造方案有以下五種方法:
(1) 加強甘蔗渣的除髓,減少堿回收過程中的硅干擾。蔗渣灰分中的60-80%的SiO2是由蔗髓帶入。提高甘蔗渣的除髓率是降低蔗渣中硅含量,減緩黑液蒸發設備結垢的有效方法。通過改造備料工段6臺立式除髓機(Φ965C112),擴大篩孔直徑(由Φ6mm改為Φ8.5mm)甘蔗渣的除髓率由25%提高到35%。通過加強除髓可有效地降低蔗渣中的硅含量(蔗渣中SiO2的含量從3%降低到0.7%),降低黑液的粘度,減少堿回收過程中的硅干擾。
(2) 改造黑液過濾設備,進一步過濾稀黑液中小纖維和殘渣。對黑液過濾機的過濾網進行改造,由原來80目/吋改為120目/吋。另在黑液進蒸發前利用板框過濾機進行再過濾。最大限度地過濾黑液中的細泥土等無機物及纖維雜質。
(3)改進蒸煮工藝,滿足堿回收生產需要。蒸煮漿料實行快速蒸煮,減少保溫時間,控制粗漿硬度,同時避免在球內或噴放鍋中存放時間太長,做到“現煮,現噴,現洗”。另外在蒸煮中保持粗漿黑液殘堿濃度在6-8g/L,這樣可降低黑液粘度,有利于堿回收的蒸發及燃燒工序的操作。
(4) 保持黑液的“新鮮度”,縮短黑液的中間停留時間。
(5) 提高堿回收白液的澄清度,減少鈣離子返回而造成蒸發器結垢。
3 實施效果評價
上述改造方案實施后取得了明顯的效果:
(1) 黑液的燃燒量上升,由原來每天42噸固型物提高到每天63噸固型物。
(2) 堿爐的耗油量下降,由原來的回收一噸堿需耗油60Kg下降到回收一噸堿僅耗油25Kg。
(3) 堿回收率提高,由原來53%提高到74%,減少了污染的排放,提高了經濟效率及環保效益。
4 結束語
本改造方案可為原有的中、小型制漿廠的堿回收爐改造及操作提供借鑒
參考文獻
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[2] 俞正千.對搞好麥草漿堿回收及其治污的認識[J].國際造紙,1999,18(1):14-18.
[3]潘錫五.小型草漿廠堿回收的工藝原理[J].國際造紙,1999,18(1):19-22.
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