優(yōu)化工況是用好脫硫催化劑的關(guān)鍵因素
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脫硫效率不好、硫回收率達不到,脫硫后硫化氫居高不下是小氮肥廠的通病。尤其是目前煤源緊張,煤種雜、高硫煤增多、改造面臨資金緊張等因素,更是增加了脫硫的難度,脫硫后硫化氫指標得不到保證。采用新工藝、新技術(shù),有針對性的對現(xiàn)有工藝進行改造,將錢花在刀刃上解決實際問題是每一個氮肥企業(yè)普遍采用的方法。從2007年某廠改用“888”法脫硫后,在“888”生產(chǎn)廠家—長春東獅科貿(mào)實業(yè)有限公司技術(shù)人員的指導下,針對脫硫系統(tǒng)存在的問題,花了很少的資金對脫硫系統(tǒng)進行部分改造,達到了十分理想的效果。
某廠是一個七十年代初期建成的老廠,后經(jīng)多次改造,目前年生產(chǎn)液氨60kt/年,甲醇20kt/年,二甲醚10 kt/年。由于沒有變脫,深度脫硫采用常溫精脫硫(T102、T104),氣體精煉采用雙甲工藝(甲醇、甲烷化)。要保證精脫硫和雙甲觸媒的正常使用,只好在半脫上做文章,降低精脫硫進口的硫化氫含量,從而保證雙甲觸媒正常運行。我們的具體做法是:
1 引進888法脫硫,找準病因,系統(tǒng)進行針對性改造
為了與甲醇配套,在2007年元月份的改造中,脫硫系統(tǒng)只對脫硫塔加大了(以前脫硫塔為Φ2.8米,高22.6米,改造后的脫硫塔Φ4.2米,高32米),其它設(shè)施并沒有改變,從氨水脫硫(采用MSQ+對苯二酚催化劑)改為堿液脫硫后,始終調(diào)節(jié)不好。后選用“888”催化劑脫硫,并聯(lián)系其技術(shù)員到某廠跟蹤指導,發(fā)現(xiàn)主要是因為脫硫塔增大后,脫硫液循環(huán)量太小,噴淋密度達不到(≤35m3/m2);再生槽太小,再生停留時間不夠,從而影響了脫硫效率;熔硫回收清液溫度高,沉降效果差,影響了貧液質(zhì)量并使副鹽的生成量增加。
對東獅公司技術(shù)人員提出的問題某廠十分重視,2007年10月份增加了一臺新再生槽(¢4.5×7m)投入使用,使再生氧化停留時間由以前不到10分鐘增加至18—19分鐘。在2008年元月份的大修中新增兩臺720m3/小時的再生泵,在原基礎(chǔ)上增加一臺486m3/小時的脫硫泵,使噴淋密度達到了45m3/m2,增加了近10 m3/m2。在對脫硫再生改造的同時,在連續(xù)熔硫方面也積累了一定的經(jīng)驗,對熔硫清液回收也同步進行了改造,熔硫清液先經(jīng)冷卻沉降后到沉降池,再到過濾器后回到貧液槽,保證了回收清液的清澈度,降低了清液溫度,減少了廢液回收對再生的副反應(yīng),解決了廢液長期外排對環(huán)保的壓力,從總體上控制了副鹽的生成量,從而保證了熔硫后的正常、穩(wěn)定。
經(jīng)過不斷的改造后,脫硫系統(tǒng)在以前的基礎(chǔ)上可以說是有了質(zhì)的飛躍,但是脫硫的消耗在同行業(yè)中仍然偏高。在日常檢查中發(fā)現(xiàn),脫硫塔帶液是造成消耗偏高的主要原因,于是在2009年元月份的大修中,在脫硫塔頂部加裝了旋流板,大大減少了帶液現(xiàn)象,使脫硫液運行基本達到平衡,各種輔材(888,純堿)消耗明顯下降。見附表:脫硫生產(chǎn)輔材對比表:
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2 更新觀念,強化日常管理
在使用“888”的二年多時間里,通過不斷的借鑒和改造,改變了很多觀念,也總結(jié)了不少經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)脫硫日常管理是相當重要的。
一方面不斷完善崗位操作法,加強對員工的培訓,提高員工的操作水平;健立健全完善的管理制度,約束員工的隨意性;加強對脫硫分析數(shù)據(jù)進行分析,及時地調(diào)整工藝指標;定期對脫硫系統(tǒng)測壓,以掌握副鹽的生成情況。兩年多來,脫硫系統(tǒng)的壓差始終保持在30mmHg以內(nèi),也證明了“888”的優(yōu)越性。
另一方面,盡可能的改善操作環(huán)境,降低員工的勞動強度,從工資方面給予適當?shù)莫剟睿瑯O大地調(diào)動了員工的積極性,確保了脫硫、再生系統(tǒng)的長期穩(wěn)定。
在某廠改用“888”脫硫催化劑兩年多的時間里,我們的每一次改進和進步,都是和東獅公司技術(shù)人員的辛勤勞動分不開的。經(jīng)過兩年的不斷努力,某廠脫硫環(huán)境面貌煥然一新,為某廠的終端污水處理解決了后顧之憂,同時也為某廠即將實施的清潔生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
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