SBR短程同步硝化反硝化耦合除磷的研究
摘要: 在序批式活性污泥反應(yīng)器(SBR)中,以模擬城市污水為處理對(duì)象,考察了在穩(wěn)定運(yùn) 行期間的典型周期里COD、TP、TN、DO、pH以及ORP的變化規(guī)律。試驗(yàn)表明,在SBR反應(yīng)器中實(shí) 現(xiàn)短程同步硝化反硝化耦合除磷是完全可行的,在溫度為20~25℃、pH值為7.12~7.43的條件 下,系統(tǒng)對(duì)COD的去除率達(dá)到95.6% ,對(duì)TP和TN的去除率分別為88.8% 和87% ,實(shí)現(xiàn)了短程同 步硝化反硝化與反硝化除磷的統(tǒng)一。
關(guān)鍵詞: 序批式活性污泥反應(yīng)器(SBR); 短程同步硝化反硝化; 反硝化除磷
生物法已廣泛用于去除大型綜合污水處理系統(tǒng) 中的氮、磷,但由于聚磷菌與硝化菌之間存在泥 齡矛盾、碳源不足等問(wèn)題而限制了對(duì)氮、磷的去除效 果 。短程同步硝化反硝化的實(shí)現(xiàn)可以很好地解 決脫氮除磷的泥齡矛盾,通過(guò)控制泥齡來(lái)淘洗出泥 齡更短的亞硝酸鹽菌,以此來(lái)迎合聚磷菌所需的短 泥齡 J。短程同步硝化反硝化技術(shù)較傳統(tǒng)脫氮技 術(shù)更具優(yōu)勢(shì),不僅節(jié)省了25% 的曝氣量,同時(shí)還縮 短了反應(yīng)時(shí)間、減少了反應(yīng)器容積 。碳源不足這 一問(wèn)題則可通過(guò)反硝化除磷來(lái)解決 J。因此,筆 者考慮把短程同步硝化反硝化技術(shù)與反硝化除磷技 術(shù)相結(jié)合,這樣不僅可減少污水處理費(fèi)用,而且可實(shí) 現(xiàn)在同一反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行有機(jī)物的降解和脫氮除磷, 從而提高了系統(tǒng)的處理能力和效率。筆者則主要研 究了該反應(yīng)過(guò)程中COD、TP、TN、DO、pH以及ORP 的變化規(guī)律。
1 試驗(yàn)材料和方法
1.1 試驗(yàn)裝置
試驗(yàn)裝置采用序批式活性污泥反應(yīng)器(SBR) (見(jiàn)圖1)。反應(yīng)器由有機(jī)玻璃制成,內(nèi)徑為20 cm, 高為44 cm,有效容積為12 L。在其側(cè)壁垂直設(shè)5 個(gè)取樣口,用于取樣及排水,底部設(shè)有放空排泥管以 及微孔曝氣頭。運(yùn)行時(shí)采用空壓機(jī)曝氣,通過(guò)轉(zhuǎn)子 流量計(jì)調(diào)節(jié)曝氣量,并以電動(dòng)攪拌機(jī)慢速攪拌以提 高固液混合程度,保持泥水混合均勻。反應(yīng)器每天 運(yùn)行兩個(gè)周期,具體操作流程為:瞬時(shí)進(jìn)水一厭氧攪 拌40 min一曝氣攪拌4 h一沉淀0.5 h一排水一靜置 6.5 h。在每個(gè)周期開始運(yùn)行時(shí)排出泥水混合液160 mL。試驗(yàn)污泥取自瀝涪污水處理廠曝氣池的回流 污泥,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的培養(yǎng)馴化,實(shí)現(xiàn)了短程同步硝 化反硝化耦合除磷。
圖1 試驗(yàn)裝置 |
1.2 原水水質(zhì)
原水為人工配制的模擬城市污水,主要成分為 NH4C1、KH2PO4、FeSO4、MgSO4、CaC12,配以淀粉和 無(wú)水乙酸鈉為有機(jī)碳源,同時(shí)投加NaHCO 調(diào)節(jié)原水 的pH。原水水質(zhì)如下:氨氮為26.45—30.25 mg/L、 TP為5.42~7.0l mg/L、COD為213.59~268.84 mg/L、pH值為7.12~7.43、溫度為20~25℃ 。
1.3 分析方法
氨氮:納氏試劑比色法;亞硝酸鹽氮:N一(1一 萘基)一乙二胺比色法;硝酸鹽氮:麝香草酚分光光 度法;COD:哈希回流比色法;TP:鉬銻抗分光光度 法;MLSS:重量法;DO、pH、ORP:在線監(jiān)測(cè)。
2 結(jié)果與討論
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的培養(yǎng)馴化,出水水質(zhì)達(dá)到國(guó)家 一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),對(duì)一個(gè)典型周期內(nèi)的有機(jī)物、TP、氮 以及電化學(xué)參數(shù)的變化情況進(jìn)行分析。
2.1 有機(jī)物及TP的變化規(guī)律
在典型周期內(nèi),短程同步硝化反硝化耦合除磷 過(guò)程中有機(jī)物和總磷的濃度變化見(jiàn)圖2。
圖2 有機(jī)物和總磷的濃度變化 |
由圖2可知,在厭氧結(jié)束后,COD由228.64 mg/L迅速降至22.61 mg/L,去除率約為90%,與此 同時(shí),總磷由5.62 mg/L上升至46.04 mg/L,釋磷 量為40.42 mg/L,平均釋磷速率為60.63 mg/(L· h)。這主要是因?yàn)椋聪趸哿拙纸怏w內(nèi)的多聚 磷酸鹽,并以主動(dòng)運(yùn)輸方式吸收有機(jī)物,將其合成 PHB,同時(shí)釋放出無(wú)機(jī)磷。這樣,釋磷越多則合成的 PHB就越多,表現(xiàn)為被消耗的有機(jī)物就越多。COD 的有效快速降解,不僅使PHB得到積累,亦為后續(xù) 的吸磷提供了充足能量,同時(shí)也使COD在厭氧段得 到高效去除。而在隨后的好氧段中,反硝化聚磷菌 以NO:-為電子受體,其氧化胞內(nèi)PHB時(shí)所產(chǎn)生的 能量被ADP獲得,并結(jié)合外界環(huán)境中的H。P0 合成 ATP,從而進(jìn)行細(xì)胞合成和維持生命活動(dòng)。此時(shí)由 于H PO 被過(guò)量攝入細(xì)胞體內(nèi),從而達(dá)到從污水中 除磷的效果。因此,在好氧段結(jié)束后,反應(yīng)器中的 COD最終降至10.05 mg/L,去除率達(dá)到95.6%,TP 最終降至0.63 mg/L,去除率達(dá)到88.8% 。
2.2 氮元素的變化規(guī)律
在典型周期內(nèi),短程同步硝化反硝化耦合除磷 過(guò)程中NH;一N、NO;一N、NO3-一N以及TN的變 化規(guī)律見(jiàn)圖3。 由圖3可知,在整個(gè)典型周期的反應(yīng)過(guò)程中,亞 硝酸鹽氮和硝酸鹽氮始終保持在一個(gè)較低的濃度范 圍內(nèi)。亞硝酸鹽氮濃度在初始曝氣時(shí)一直很低,經(jīng) 3 h曝氣后,出現(xiàn)了小幅上升,隨后又逐漸降低;而 硝酸鹽氮濃度只在反應(yīng)結(jié)束時(shí)出現(xiàn)了小幅上升。這 主要是由于氧擴(kuò)散的限制,形成了DO濃度梯度,加 上體系內(nèi)的DO濃度較低,氧氣無(wú)法深入到微生物 絮體內(nèi)部,從而出現(xiàn)“表里不一”的現(xiàn)象,為硝化和 反硝化反應(yīng)的進(jìn)行分別提供了有利環(huán)境,實(shí)現(xiàn)了同 步硝化反硝化。由于微生物絮體外表面的DO濃度 較絮體內(nèi)部的高而形成了好氧區(qū),以硝化菌為主,發(fā) 生了硝化反應(yīng),而氧氣濃度較低使硝化反應(yīng)又只能 停留在亞硝酸鹽階段,出現(xiàn)了短程硝化現(xiàn)象;絮體內(nèi) 部則由于氧傳遞受阻及外部氧大量消耗而形成缺氧 區(qū),反硝化菌占優(yōu)勢(shì),發(fā)生了反硝化反應(yīng),從而實(shí)現(xiàn) 了短程同步硝化反硝化。從圖3還可知,在典型周 期內(nèi),氨氮濃度隨運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng)而降低,從反應(yīng)初 始時(shí)的27.05 mg/L降至0.51 mg/L,去除率達(dá)到 98%。在反應(yīng)初期,氨氮濃度有所下降,這是由稀釋 效應(yīng)引起的。而總氮的降解曲線與氨氮的降解曲線 大致相同,這是因?yàn)檫M(jìn)水氮源主要為氨氮,且在整個(gè) 反應(yīng)過(guò)程中,由氨氮轉(zhuǎn)化的亞硝酸鹽氮與硝酸鹽氮 一直沒(méi)有得到較多積累,使總氮始終保持與氨氮同 樣的下降趨勢(shì),由進(jìn)水時(shí)的30.19 mg/L降至出水時(shí) 的3.95 mg/L,去除率達(dá)到87%。
圖3 氮元素的濃度變化 |
2.3 電化學(xué)參數(shù)的變化
2.3.1 DO的變化規(guī)律
從試驗(yàn)可知,在厭氧結(jié)束后的前3 h曝氣反應(yīng) 內(nèi),反應(yīng)體系的DO濃度從厭氧時(shí)的0.15 mg/L迅 速升至好氧初期的0.80 mg/L左右,隨后維持在 0.80~0.95 mg/L,此環(huán)境利于短程同步硝化反硝 化的進(jìn)行。出現(xiàn)此現(xiàn)象的原因主要有兩方面:一是 在該時(shí)間段內(nèi),微生物處于對(duì)數(shù)增殖期,耗氧速率處 于最大時(shí)期;二是硝化菌將氨氮氧化成亞硝酸鹽氮 的過(guò)程需要消耗大量的氧氣。在這兩方面的共同作 用下,供氧速率與耗氧速率達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡,并維持在 較低的DO濃度范圍內(nèi)。隨著曝氣進(jìn)人最后1 h,反 應(yīng)體系里的微生物處于減速增殖期,甚至是內(nèi)源呼 吸期,需氧量迅速降低;同時(shí)由于反應(yīng)器內(nèi)的氨氮已 近乎耗盡,硝化反應(yīng)速率與耗氧速率也隨之迅速降 低,導(dǎo)致體系的DO濃度迅速升高。但在整個(gè)反應(yīng) 過(guò)程中,幾乎沒(méi)有出現(xiàn)硝酸鹽氮的積累,而且在DO 濃度迅速升高前,體系中TP濃度已達(dá)到較高的出 水標(biāo)準(zhǔn)。這說(shuō)明在反應(yīng)體系內(nèi)實(shí)現(xiàn)了短程同步硝化 反硝化耦合除磷。
2.3.2 pH及ORP的變化規(guī)律
試驗(yàn)結(jié)果表明,進(jìn)水的pH及ORP分別為7.18 和一29 mV,反應(yīng)結(jié)束時(shí)分別為7.52和139 mV。
從試驗(yàn)可知,pH在厭氧段呈一定的下降趨勢(shì), 厭氧結(jié)束時(shí),pH值降至6.85。這是由于污水中的 有機(jī)碳源首先轉(zhuǎn)化為揮發(fā)性脂肪酸供微生物厭氧釋 磷,這期間產(chǎn)生了CO ,CO 溶解在水中使得pH有 所降低。在好氧初期,pH以較快的速度升高,這主 要是因?yàn)槠貧獠粩鄬a(chǎn)生的CO 吹脫。待曝氣進(jìn) 行至2 h左右時(shí),pH由上升轉(zhuǎn)而下降,這主要是因 為硝化反應(yīng)產(chǎn)生了H 。pH的下降一直持續(xù),當(dāng)曝 氣進(jìn)行了3 h時(shí),pH又出現(xiàn)緩慢上升,直至反應(yīng)結(jié) 束。這是因?yàn)椋谶@個(gè)階段氨氮近乎降解完全,堿度 大于硝化所需。
ORP在厭氧段快速下降,厭氧結(jié)束時(shí),ORP降 至一129 mV。在好氧初期,ORP出現(xiàn)迅速上升現(xiàn) 象,隨后仍持續(xù)增大,直到反應(yīng)結(jié)束時(shí)ORP升至139 mV。這是因?yàn)樵诤醚醭跗冢珻OD濃度較低,異養(yǎng)菌 無(wú)法再大量攝取有機(jī)物,而此時(shí)氨氮濃度較高,硝化 菌的比增殖速率大大超過(guò)異養(yǎng)菌,故出現(xiàn)ORP迅速 上升現(xiàn)象;后來(lái)隨著氨氮濃度不斷降低,硝化速率不 斷減小,耗氧速率小于供氧速率,且硝化菌的比增殖 速率明顯小于異養(yǎng)菌,從而使得ORP上升速度減 緩。
3 結(jié)論
① 在SBR中,通過(guò)厭氧一好氧運(yùn)行方式培 養(yǎng)、馴化活性污泥,使其具有短程同步硝化反硝化耦 合除磷特性,從而實(shí)現(xiàn)了短程同步硝化反硝化與反 硝化除磷的統(tǒng)一。
② 當(dāng)溫度為20~25℃、pH值為7.12~ 7.43、氨氮為26.45—30.25 mg/L、TP為5.42— 7.O1 mg/L、COD為213.59—268.84 mg/L時(shí),SBR 短程同步硝化反硝化耦合除磷系統(tǒng)對(duì)COD的去除 率為95.6% 、對(duì)TP的去除率為88.8%、對(duì)TN的去 除率為87%。
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