印染廢水處理工程實例
工程概況
某紡織企業從事棉紗、坯布及牛仔布的生產、銷售及分銷,生產區每日24小時輪班工作。該企業第三生產區的生產廢水主要來源于棉紡車間。生產過程中使用各種染料和化學助劑。其排放的廢水COD變化范圍大,最高為1350mg/l。造成COD變化的原因在于生產過程中,使用染料的種類以及量的變化所致。根據相應環保法規要求,為了盡量減少工業廢水的污染,保證廢水達標排放,該企業對生產廢水進行處理,工程總處理規模10000m3/d。
設計水量、水質設計水量
10000m3/d設計進水水質及排放標準見表1。
設計工藝流程
該廢水采用“強化生物吸附+水解酸化+活性污泥+接觸氧化+二沉+混凝沉淀+過濾”處理工藝,工藝流程詳見圖1。來自車間的廢水進入曝氣調節池,然后利用污泥絮體的強吸附作用,吸附廢水中的污染物質和難降解物質:同時補充一定量的混凝藥劑進行混凝反應,反應后的混合液進入吸附沉淀池進行沉淀分離。吸附沉淀池出水自流進入水解酸化池,對廢水進行水解酸化,提高廢水的可生化性,將不溶性有機物轉化為可溶性有機物,大分子物質分解成小分子物質,降解部分有機物,并提高后續處理的處理效果。水解酸化池出水進入活性污泥池、接觸氧化池,進行生物降解,用鼓風機進行曝氣。出水進入二沉池,進行沉淀分離,沉淀后的出水進入混凝沉淀池對難降解的有機物進一步去除,最后流入濾池,使出水達到排放標準。
主要構筑物設計參數:
(1)曝氣調節池
水力停留時間14.4h:有效容積6000m3。
(2)吸附反應池
水力停留時間0.7h:有效容積280m3。
(3)吸附沉淀池
表面負荷0.96m3/m2•h:水力停留時間3.7 h。
(4)水解酸化池
水力停留時間6.1h:有效容積2560m3。
(5)活性污泥池
水力停留時間8.5 h:有效容積3550m3。
(6)接觸氧化池
水力停留時間8.3h:有效容積3475m3。
(7)二沉池
采用輻流式沉淀池。表面負荷0.72m3/m2•h:停留時間4h。
(8)混凝沉淀池
表面負荷1.3m3/m2•h:水力停留時間2.5 h。
(9)過濾池
過濾速度6m/h:停留時間0.7h:有效容積273m3。
(10)清水池
總停留時間0.3h:有效容積115m3。
投資與運行成本
1 投資
該工程總投資為1360萬元,噸水投資1360元。
2 運行成本
直接運行成本(不含折舊和檢修)為301.31萬元/年(平均),折合0.84元/噸水。
工程調試及運行情況
調試初期在吸附反應池、吸附沉淀池、混凝沉淀池的混凝劑、絮凝劑的投加量較大,并在水解酸化池、活性污泥池、接觸氧化池接種了大量微生物并投加營養物培養微生物,然后逐步減少混凝劑、絮凝劑和營養物投加量。調試完成后,經檢測,出水達到設計要求。該工程目前運行良好,穩定達標。當地環境監測站監測結果見表2。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”