絮凝一氣浮一吸附工藝處理含氟廢水應用實例
某半導體廠含氟廢水平均進口濃度為165、54mg/L,pH=2.39,排放水量為50m3/d。《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)一級標準為:F一≤lOmg/L,pH=6~9。處理工藝流程見圖1。
生產廢水首先流入調節沉淀池,然后由泵提入絮凝反應池,同時通過自動加藥機投加藥劑NaOH,2‰聚鋁及0、005%的PAM助凝劑,進行絮凝反應。加藥過程中,觀察pH值顯示儀的讀數,根據pH值調節NaOH的投加量,控制pH在7左右。絮凝反應時間約為15rain。出水自流入氣浮分離池,由溶氣釋放器中釋放出來的溶氣水將絮凝后的沉淀托出水面,在液面上形成沉淀物浮渣,浮渣經刮渣機刮出后進入干化箱,靜沉后的清潔液再流入調節沉淀池,沉渣干化后可外運填埋或焚燒處理。氣浮分離池下部的清液自流入清水池中,部分清水由溶氣泵提入溶氣罐,作為氣浮用的溶氣水,其余的清水由泵提入砂濾塔,經過砂濾的水再進入活性炭吸附罐進行深度處理,最后直接排放。
在調試期間發現pH值對各階段的處理效果有一定影響(表1),由表1可見,當pH值控制在7.0左右時處理效果最佳。
這套處理設施竣工投用以來,經環境監測權威機構多次對設施進出口F一濃度進行采樣監測。監測結果表明,該含氟廢水處理設備出口排放物中的pH值均在6.5 7之間,F一的濃度均小于5mg/L,排放指標均達到了國家污水綜合排放一級標準,除F一效率達98.9%。同時經濟評估表明,這套設施充分利用了工廠原有的調節沉淀池、部分管路等設施,總投資不高,除去設備折舊費及人工費,總運行費用每噸僅為0.50元。
結論
(1)絮凝一氣浮處理含氟廢水工藝繼承了傳統工藝的優點,充分利用鋁鹽絮凝的吸附、離子交換、絡合沉淀等作用機理,緩解后續處理的負荷,且采用聚鋁作為絮凝劑比采用鋁鹽用量減少一半,處理費用進一步降低。
(2)將氣浮技術運用于含氟廢水處理中,解決了以往固液分離的難題,使設備能穩定運行。
(3)出水末端采用活性炭吸附,給出水穩定達標排放提供保障。
(4)在工藝中,用NaOH取代傳統的Ca(OH):,使泥渣量減少,解決了傳統工藝泥渣多,易結垢,處理效果不佳,管路易堵塞等難題。
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