某港資企業化學深沉法處理含磷廢水
某港資企業生產家庭不銹鋼炊具用品,該廠對不銹鋼炊具進行機械拋光和電化學拋光。電化學拋光主要原料為H3PO4、H2SO4等。鋁和鋁合金制品用化學拋光的主要原料也是H3PO4、H2PO4、HNO3等,生產過程中產生大量含磷廢水,廠家提供的水質水量情況為:磷酸鹽100~1000mg/L;pH=2~5;CODcr200~500mg/L;SS=150~500mg/L;石油類:20~40mg/L;廢水量:50~80t/d。受廠方委托按照環保要求,我公司對含磷廢水進行設計治理,使外排廢水達到國家一級排放標準。
1 化學沉淀法除磷工藝說明
不銹鋼電解拋光和鋁件化學拋光產生的含磷廢水均呈酸性,pH=1~3,在進水口放些石灰石起部分中和作用。研磨,去油生產線上產生的其它廢水偏堿性,灰渣多,由于有較多的表面活性劑,CODcr也偏高,三股廢水混和后pH=4~7,先流入調節池第一格進行預處理,沉淀去除灰渣雜物,定期清理,以免堵管塞泵損壞設施。
加藥箱中間設有隔板,石灰先放槽一側溶解,清液流入一側并與廢水管連接,這樣可防止大石灰渣堵塞彎管。
采用熟石灰粉[Ca(OH)2]調pH用量大,且不便長期儲存,與空氣中CO2作用在潮濕時會生成CaCO3,消耗了活性鈣。采用活性較高的CaO粉末,一般CaO質量分數可達70%~90%,添加量10~20g/L,pH值可調至10~12,待反應10~15mim后,再加PAM,如過早的加PAM,鈣離子沒有完全釋放出來與PO43-起反應就進入混凝反應中,部分CaO包在大分子團中未發揮作用就產生下沉,既浪費了原材料,又增加大量泥渣,以后CaO會反溶生成Ca(OH)2,使pH值上升,干擾外排廢水pH值的穩定性。
加藥箱中反應為:CaO+H2O=Ca(OH)2,輸入廢水管中后鈣離子與磷酸鹽反應生成羥基磷灰石沉淀:10Ca2++6PO43-+2OH-=Ca10(OH)2(PO4)6↓,少量CaO微粒還繼續反應,同時石灰還與廢水中的碳酸氫鈣反應生成碳酸鈣:Ca(HCO3)2+Ca(OH)2→2CaCO3↓+H2O,廢水中還含有大量SO42-也會與Ca2+反應生成硫酸鈣沉淀。碳酸鈣、硫酸鈣均可作助凝劑,在混凝反應中產生共沉,有利各類有機雜物下沉。
在混凝反應池中,由pH計控制廢水pH=10.5~11.5,在此氫離子濃度下磷的沉淀才有效,pH值低時可加大石灰水進量,反應10~15min后,磷酸根全部生成羥基磷灰石,再加入絮凝劑PAM立即產生較大礬花,使一些有機懸浮物、石油類吸附產生共聚沉淀,降低廢水中的CODcr。廢水在混凝反應池中由第一池流入第二池時,攪拌速度由快到慢,使廢水的流速由0.5~0.6m/s減少到0.1~0.2m/s,防止增大的絮體破碎。經絮粒與絮凝劑繼續碰撞,礬花尺寸進一步增大到0.6~1.0mm,達到重力沉淀的條件而下沉時,廢水再自流入斜管沉淀池,為了增大沉淀面積,縮短沉淀時間,在沉淀區增設了60°蜂窩斜管,斜管長約1.2m,斜管上層保護水深0.8~1.0m,下層緩沖區為0.8m的布水區。布水區以下是45°~60°的污泥斜斗,深約1.6m,便于收集池內污泥。采用這種導向流斜管沉淀池過流率可達36m3/m2•h,處理能力比一般沉淀池大5~7倍。設計中將斜管內流速控制為0.5~0.7m/s,使下沉顆粒不易受紊流干擾而迅速下沉,達到固液分離。
用石灰處理含磷廢水,產生的泥渣量較大,斜管沉淀池底的污泥通過底管排入污泥濃縮池,每天排泥1~2次,以免干結堵管。污泥濃縮池濃縮后,下層濃稠污泥泵入板框壓濾機壓濾后使固液分離,干渣打包外運。
廢水經斜管沉淀后清水從上部溢出,再經pH值回調,采用pH自動監控電磁泵加藥,保證外排廢水pH=6~9,再經綜合過濾器過濾。綜合過濾器利用化學纖維毛細纖維細密性和綜合濾料的超細孔比表面積大的特點,能有效地去除0.5~10.0μm級的微小懸浮物,濾過水的懸浮物含量在10mg/L以下,使出水更清,各類指標均達國家排放標準,大部分處理后水可用于生產線。
2 調試運行中故障排除
1)廢水排放口采用磷酸鹽的簡易測定方法,每天測2~4次,有時發現含磷超標。主要原因:廢水酸度太高,添加石灰量少,廢水pH值沒有達到10.5以上;化學反應時間短,加PAM量不夠,沉淀效果差,進行適當調整后可解決。
2)斜管沉淀池上層水面混濁,影響外排水質。產生原因:污泥斗沒有及時排泥;廢水進水量太大,沒有控制好水流速度,進入斜管沉淀池廢水流速快,攪拌強烈。適當調整,及時排泥,問題解決了。
3)有機絮凝劑PAM失效,粘性降低。用桿子挑液不起絲流,混凝效果差。主要原因:配制好的稀PAM放置時間太長,自行分解下沉,失去活性。應先將PAM浸泡配成濃液可放置一周無變化,然后配成稀液(0.5~1.0mg/L),當天配制當天用完,夏季氣溫高最長使用時間不得超過12h。
4)斜管沉淀池上層清液中有部分小懸浮物很難沉淀下去。主要原因:處理合格廢水反復用于生產線上,使水質含鹽度逐漸增加,這種水的密度超過1,微小懸浮物不易下沉。采取生產線上增加自來水用量,更換部分廢水,混凝反應池內加入粉末活性碳助沉,沉淀池小懸浮物全部下沉,水質清澈。
5)運行三個月后,發現水質慢慢變5)運行三個月后,發現水質慢慢變黃,過濾后仍為淡黃色,很難去除,經檢測發現:Cr6+=2.1mg/L;Cu2+=1.51mg/L,說明六價鉻、銅離子超標,企業反映從來未使用過鉻鹽和銅鹽,到底是怎樣產生的呢?我們檢查生產線發現不銹鋼電解拋光線上的清洗水有Cr6+和Cu2+,與廠方分析確定Cr6+主要是使用304和416型不銹鋼中含鉻17%~21%。Ni9%~12%L,電解拋光時陽極溶解成為Cr6+,還有不銹鋼點焊處表面有銅及使用的各類銅掛勾也容易溶入電解液中成CuSO4。
將電解拋光線上的清洗廢水分流入預處理槽,調整pH=2~3,然后用NaHSO4將Cr6+全部還原成Cr3+,再將廢水引入含磷廢水調節池,泵入混凝反應池時加石灰調pH≥10.5以上,在除磷的同時,也使三價鉻和銅離子生成Cr(OH)3和Cu(OH)2沉淀去除,使水質不再發黃,多次檢測均符合標準。
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