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HCR技術在印染廢水改造中的應用

更新時間:2012-09-05 09:54 來源: 作者: 閱讀:2568 網友評論0

我公司是全國最大的印染生產企業之一,在生產過程中,每天都要排出10000噸左右的廢水,廢水中含有PVA、淀粉等漿料,分散、活性、還原、偶氮、硫化等染料,平平加、凈洗劑等助劑,堿等污染物。廢水的COD高達2500mg/l,而BOD只有400~500mg/l,廢水的可生化性較差。2002年,公司引進意大利印染廢水治理技術與設備,由于設備引進后,生產環境發生很大變化,增加了新的污染源,生產過程中嚴抓節水降耗,致使污水的單位濃度大幅提高,污染總負荷遠遠超過了設計能力,使得處理設施不能達標排放。為此,我們經過近一年的摸索,調試,最后,在意方原設計的基礎上,引進HCR技術,進行改造,目前出水已穩定達到排放標準。現將其總結如下。

1、 原設計工藝流程及狀況

1.1 工藝流程

1.2 參數說明

(1)整個污水處理的設計規模為15000噸/天,總裝機容量1400kw。

(2)由于進水的pH值很高,一般達到12以上,追加硫酸中和至7~9。

(3)調節池總的停留時間9h,為防止懸浮物沉淀,池內設有射流預曝氣及攪拌裝置。

(4)配水池停留時間2h,進水與回流的污泥經此池混合后,分配至三個氧化池中,此池中設有曝器攪拌裝置,避免污泥沉淀,水量的大小通過閘板調節。

(5)1#、2#氧化池為氧化溝池型,水深10米,供氣量12500m3/h,3#氧化池為廊道型,水深5米,供氣量2160m3/h,均采用微孔曝氣供氧,三個氧化池并聯運行,總停留時間48h。

(6)二沉池、終沉池均為斜管式豎流沉淀池,二沉池污泥回流,終沉池污泥即可回流二沉池,也可直排污泥濃縮池。

1.3 運行狀況

整個工程以好氧生化處理為主,運行發現,微孔曝氣器的曝氣效果良好,氣泡大小均勻,在水面上形成一層薄薄的微泡,加上池體較深,因此氧的利用率較高;HV TURBO 鼓風機的自動化程度高,風機的風量通過DO自動探測儀進行自動調節,可有效的節約電能;推進器的推力大,使廢水在池內的流速快,循環量大,進入的高濃度廢水瞬間即被稀釋,顯示出其較高的耐沖擊負荷能力。調試兩個月后,在水量不滿負荷的情況下,出水COD基本穩定在500mg/l左右,月運行數據統計如下:

3月份污水處理運行統計表

2003年4月2日


COD
  
進水2146.4
  
出水516.8
  
SV指數
  
平均36%
  
水量
  
224424m3,平均7480.8m3/d,

6月份以后,隨著公司蠟印產品產量的提高以及新車間的投產,總水量超過10000噸,COD達到2500 mg/l,甚至更高,整個處理系統出現超標,氧化池內幾乎監測不到溶解氧,微生物的數量和活性均大大降低。月運行數據如下:

10月份污水處理運行統計表

2003年11月2日


COD
  
進水2498
  
出水744
  
SV指數
  
sv%=35
  
水量
  
進水251916m3,平均10496m3/d

經過近5個月的調試,我們嘗試在不同污泥濃度(SV%在15~50%之間)下處理10000~11000噸/天的廢水,結果皆因裝機容量小,曝氣量不足,導致氧化池內沒有充足的溶解氧,微生物數量少,活性低,起不到好氧生物降解污染物的目的,因此系統不能穩定達標。當然我們也從中得到一些啟示:

(1)曝氣用耗電量與COD的去除率在一定范圍內成正比。通過對運行數據進行分析,不論是達標,還是在超標,其比值皆接近1,此比值比氣水比更準確,使用。這個比值為我們選擇HCR工藝,計算裝機容量提供了依據。

(2)在好氧前設置水解酸化工藝,對降低色度、去除COD,效果均相當明顯,我們曾用一條氧化溝作為水解酸化處理,水力停留時間24h,結果COD的去除率平均26.6%,色度平均去除率60%。

(3)直接用好氧生化處理高濃度(COD2000mg/L以上)的印染廢水,出水可以降到500以內,但一般色度仍較高。

(4)采用清濁分流,單獨治理,更有利于降低處理成本,穩定運行。我們將蠟印廢水單獨預處理,在不增加整體處理成本的前提下,可將廢水的COD由20000~30000mg/l一步降到300~500mg/l,既穩定整個系統的處理負荷,又能將蠟脂部分回用于生產。退漿、煮練產生的高濃度廢水(COD 20000~30000mg/l)一步降到7000~8000mg/l 也取得試驗成功,并摸清了工藝參數。

2、HCR技術依據與改造

2.1 HCR的主要特點

HCR技術(High Performance Compact Reactor)是一種先進的好氧生物處理技術,它融合了高速射流曝氣、物相強化傳遞、紊流剪切等技術,其空氣氧的轉化率高,反應器的容積負荷大。

(1) 空氣氧轉化利用率高,容積負荷和污泥負荷高。HCR工藝的曝氣方式采用射流擴散式,不受曝氣風壓的限制,同時充分利用水流噴射提高了氣、水和污泥三相間的傳質。高速噴射流在其不斷地將能量傳遞給周圍的氣、液以后還會在重力及慣性力的作用下,不斷下行,這也確保池底部不致積泥,循環對流的范圍擴大。氣體逸出水面的路徑延長,使氧的溶解達到最大值。

(2)抗沖擊負荷的能力強。HCR為完全混合型運行方式,原水一進入反應器,立即被快速循環混合。高濃度COD或有毒廢水沖擊系統時,它們在進入反應器后被迅速均勻混合,使沖擊液的濃度大大降低,從而有效地提高了HCR系統抗沖擊負荷的能力。此外,強烈曝氣使微生物的新陳代謝加快后,也能減少沖擊所造成的部分影響。

(3)系統操作簡便,易于維修。離心水泵、射流器均在地面以上,出現故障,能夠隨時發現,及時維修,耗時短,不會對處理系統造成影響,不象鼓風曝氣,一旦曝氣器堵塞或損壞,需將氧化池內廢水抽干后再處理,操作難度大,且會影響微生物與處理系統的運行。

(4)射流曝氣過程吸入的是自然風,溫度相對鼓風曝氣的溫度低的很多,不會對水溫和微生物產生影響,我們選用的風壓為10米的風機所排出的溫度達到110℃(一般風壓的風機溫度也可達到60~70℃),夏季能把廢水溫度加熱到43℃,嚴重影響好氧微生物的生存與活性。

(5) HCR技術可以通過調節循環泵的水量或數量調節氧的供應量,基本不受池體或池內設施的影響,與鼓風曝氣相比,更靈活。鼓風曝氣一旦投入使用,供氧量就會受到風機風量與曝氣器的限制。

2.2 改進的HCR工藝流程

鑒于現有氧化池的微孔曝氣器的數量一定,再增加曝氣風機,將會損壞膜片,且阻力損失增大很多,得不償失。若同時增加風機與曝氣器,安裝周期較長,且需停止運行,對企業及周圍環境都將產生影響。為此,我們選擇HCR技術,進行改造,目的是既不停止運行,又能提高供氣量,同時還能起到降溫的作用。為將積累的經驗應用于改造中,我們將1#、2#氧化池串聯,借助2#氧化池內溶解氧較低,屬兼氧環境,達到降低色度的目的。改進后的工藝流程如下:

2.3 HCR參數的確定

按照我們用統計法分析出的結論,即去除1kgCOD需曝氣用電1度,處理水量按12000噸/天,進水COD 2500mg/l,處理后達到500mg/l以下計算,則每天需消耗的實際電量為,12000*(2500-500)/1000*1=24000度,減去現有的15000度/天,實際需增加的電耗為9000度,即每小時增加375kw,取電機的功率因子為0.7,則運行的裝機功率為375/0.7=535KW。因此確定增加10臺55kw的離心水泵。

2.4 運行調試

2004年1月完成安裝,2、3月調試,現出水COD已穩定降到500mg/l以內,各工序連續7天的COD運行記錄如下:(平均處理水量10798m3/d,電耗23400度/天)

結合監測數據歸納如下:

(1)HCR工藝在停留時間較短(9h)的情況下,其COD的去處效率較高,平均達44%以上,總的去除率達到81%。但出水中的色度仍較高,仍在300~400倍之間,多呈紅棕色。說明好氧處理工藝即使有很高的COD去除率,對有些染料的發色基團仍不能破壞、降解,尤其是一些紅色染料。

新增的射流曝器裝置

(2)循環泵的選型與安裝位置對吸氣量至關重要,選型不好,易造成葉輪堵塞,增大勞動強度。若泵的吸水口與射流器的噴射口距離較近,會因吸入的廢水中含有大量空氣,形成氣蝕,導致水量減少,影響吸氣量,因此循環泵的吸水口要盡量遠離噴射口。(見上圖)

(3)改進后的COD 去處總量、耗電量與設計依據基本相符。

(4)經監測的單個射流器的吸氣量在215~297m3/h之間(射流器的吸氣量與安裝位置、水深有關),形成的氣泡均勻、細小,充分體現其氧的利用率高的特點。HCR工藝投入使用后,各氧化池的DO很快得到提高,微生物的數量和活性也得到明顯改善,從運行數據能得到充分驗證。(見下圖)

射流曝氣效果

(5)使用HCR技術,泡沫問題非常嚴重,我們采用兩種措施加以克服,其一,從生產過程中控制表面活性劑的用量和改用低泡型助劑,效果明顯,使得泡沫由初期的到處漫流降到池體護高以內。其二,疏導。由于配水池的池面較小,經適當封閉后,留部分地方敞口,將泡沫引出。

(6)治污與制污匹配。生產過程中引進環保工藝,使用可生化降解的助劑,減少不可生化降解物品的用量,清濁分流,單獨處理,從根源上減少污染總負荷。

3 結論

采用HCR技術完善印染污水處理工藝,提高充氧能力和氧的利用率在技術上是可行的,運行管理上是可靠的。同時由于該技術結構簡單,設計靈活,可適用于多種池型的設計與改進。該技術同樣適用于因產品結構調整,污染負荷增高,處理設施不穩定達標情況下好氧工藝的強化。若將該技術與厭氧水解結合在一起處理印染廢水,不僅能進一步提高COD的總去除率,對色度的去處也十分有效。HCR技術是一種值得推廣應用的好氧生物處理技術。

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