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大型綜合印染廢水處理廠預處理系統優化研究

更新時間:2013-01-09 15:09 來源:紹興水處理發展有限公司 作者: 閱讀:1810 網友評論0

摘要:針對紹興廢水處理廠預處理系統中存在的問題,通過增加pH調節系統,完善藥劑投加方式,改造原有系統缺陷,運行管理優化等一系列措施,提高了預處理系統的效率,可為相關廢水處理廠的系統優化提供參考。

關鍵詞:印染廢水 預處理 優化

0 概況

紹興廢水處理廠是目前國內最大的綜合印染廢水處理廠,服務范圍包括紹興縣以及濱海工業區,以處理工業廢水為主,還有部分生活污水。一期工程、二期工程、三期工程分別于2001年6月、2004年6月和2008年6月建成投產,處理規模達到90m3/d,為紹興平原河網水環境質量的改善起到了決定性作用。為適應國家日趨嚴格的水環境保護要求,進一步改善區域生態環境,迫切需要對原有廢水處理廠進行升級改造。

紹興廢水處理廠整體按照預處理+生化處理+后處理工藝流程建設,預處理系統不僅是去除大部分以膠體或懸浮物形態的芳香烴或雜環類難降解有機染料的有效途徑,同時還是提高廢水B/C、改善生化性能、緩解生化壓力的關鍵技術。而原有一、三期預處理系統的運行效果不盡人意,未達到設計初衷,因此加強和提高預處理效果勢在必行。

1 預處理系統情況

1.1 工藝流程(見圖1)

由圖1可知,一、三期工程預處理系統共用穩流池、調節池及提升泵房,泵房后投加硫酸亞鐵,出水分別進入一、三期高密度沉淀池,出水進入生化系統,沉淀池排泥進入污泥處理系統。

1.2 主要構筑物設計參數(見表1)

一、三期工程預處理系統存在較多不足:CODCr去除率較低,為22%左右;出水SS較高,去除率在24%左右;排泥濃度較低等,距設計目標差距甚遠。

2·預處理系統存在的問題

2.1。穑日{節

紹興廢水處理廠進水中85%來自紡織印染業廢水,進水pH高達10~11,考慮使用硫酸亞鐵較為合適,因此原系統未設置pH調節系統。2008年4月,正式啟動廢水“進管達標,處理提標”專項以來,進水水質有較大變化,進水pH降至8~9,在硫酸亞鐵有效混凝范圍之外,處理效果較差。

2.2 藥劑投加不均

預處理系統混凝劑于進水總管中單點投加,由于投加點單一,同時投加點距沉淀池僅120m左右,時間較短,藥劑分散不均勻,混凝效果不佳。

2.3 藥劑投加穩定性差

藥劑從原加藥間輸出的距離長達1 100m,輸送壓力大、容易出現管道堵塞現象,可靠性較低。

2.4 沉淀池沉降不均

預處理沉淀池建設于2006年,經過幾年的運行,出水堰高度不一,造成局部堰口出水流速過快,帶泥較多。

2.5 沉淀池堵塞

沉淀池采用斜管沉淀形式,由于印染廢水中含有大量細小纖維,具有一定的粘性,出現了較為嚴重的積泥問題。

3 優化改造措施

3.1 藥劑選型

針對進水pH降低,加藥效果較差的情況,開展其他藥劑的選型研究,主要考慮類似的混凝劑,根據掌握的資料,利用價廉的藥劑進行比對試驗。主要是對PAC、硫酸鋁、硫酸亞鐵分別在不同pH和不同投加量條件下進行試驗,在同樣達到較理想的去除效果(CODCr去除為在45%~50%)下,綜合考慮成本因素(見表2),選擇硫酸亞鐵為宜。

因此,在生產中增加了pH調節系統,廢水pH達到硫酸亞鐵的適用范圍。同時為增加了PAM投加,通過投加1mg/L陰離子型PAM,形成礬花較大,沉降速度加快,有效降低了出水帶泥現象。

3.2 藥劑投加方式

硫酸亞鐵投加口改造為8點投加(見圖2),通過改變后藥劑分散效果明顯提高,沉淀池絮凝區礬花明顯。

同時預處理藥劑由距離1100m的加藥間調整至100m左右的新加藥間輸送,管道堵塞現象減少,藥劑輸送穩定性明顯提高。

3.3 出水堰口

為確保堰口負荷均勻,對預處理系統沉淀池出水槽進行調平,平整度誤差控制在±2mm內,很好地解決了局部堰口出水流速過快,帶泥較多的問題。

3.4 沉淀系統

針對印染廢水中含有大量細小纖維容易在斜管區產生堵塞問題,從管理上優化該段工藝,斜管區沖洗周期由3個月調整為1個月。

4 運行效果

4.1 CODCr去除效果(見圖3)

從圖3可知,在優化改造前預處理進水CODCr為1。埃常啊薄。矗矗福恚纾蹋鏊茫希模茫驗椋叮梗薄薄。保玻玻恚纾,CODCr平均去除率為21.76%;在優化改造后預處理出水CODCr為560~1。埃福罚恚纾蹋茫希模茫蚱骄コ蕿椋矗埃玻埃ィ茫希模茫蛉コ视忻黠@提高,有效降低了后續生化系統的處理負荷。

4.2。樱尤コЧㄒ妶D4)

從圖4可知,在優化改造前預處理進水SS為236~631mg/L,出水SS為198~462mg/L,SS平均去除率為23.88%;在優化改造后預處理進水SS在260~580mg/L變化,出水SS為89~290mg/L,SS平均去除率為38.65%。

4.3 污泥濃度變化(見圖5)

從圖5可知,在優化改造前預處理污泥濃度變化較大,預處理系統平均污泥濃度僅為3。担叮叮恚纾,在優化改造后污泥濃度平均為4。罚福玻恚纾,有明顯提高。

5 改造費用(見表3)

由表3可知,系統改造總費用為195萬元,改造后處理效果較好。

6 結語

針對預處理系統存在的相關問題,通過增加pH調節系統,完善藥劑投加方式,改造原有系統缺陷,優化運行管理等一系列措施,使預處理系統CODCr去除率由21.76%提高到40.20%;SS去除率由23.88%提高到38.65%,污泥濃度由3566mg/L提高到4782mg/L,改造效果較為明顯。預處理系統作為工業廢水處理廠的第一個環節,需要針對進水調整藥劑,優化藥劑處理效果,同時提高管理水平,提高廢水處理效果的穩定性。

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