加強(qiáng)一級高效沉淀池處理工藝研究
摘要:由于 經(jīng)濟(jì) 的 發(fā)展 ,很多城市附近水環(huán)境的有機(jī)污染不僅沒有得到控制,還有惡化趨勢。解決城市污水處理 問題 的根本途徑是普及二級處理設(shè)施。我國的城市污水處理廠以二級生物處理為主,特別是近年建成的城市污水處理廠多是二級生物處理。全國117座城市污水處理廠中僅有24座為一級處理,約占總數(shù)的20.5%、總處理能力的17%;二級處理廠有93座,約占總數(shù)的79.5%、總處理能力的83%。二級生物處理污水廠由于能耗大,運(yùn)行費(fèi)用高,相當(dāng)數(shù)量的污水處理廠沒能正常運(yùn)行,實(shí)際處理能力低于設(shè)計(jì)能力。
關(guān)鍵詞:高效沉淀池
1 概述
由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,很多城市附近水環(huán)境的有機(jī)污染不僅沒有得到控制,還有惡化趨勢。解決城市污水處理問題的根本途徑是普及二級處理設(shè)施。我國的城市污水處理廠以二級生物處理為主,特別是近年建成的城市污水處理廠多是二級生物處理。全國117座城市污水處理廠中僅有24座為一級處理,約占總數(shù)的20.5%、總處理能力的17%;二級處理廠有93座,約占總數(shù)的79.5%、總處理能力的83%。二級生物處理污水廠由于能耗大,運(yùn)行費(fèi)用高,相當(dāng)數(shù)量的污水處理廠沒能正常運(yùn)行,實(shí)際處理能力低于設(shè)計(jì)能力。
污水強(qiáng)化一級處理工藝的 研究 ,在基建與運(yùn)行費(fèi)用增加不多的條件下,較大地提高污染物的去除率,以達(dá)到大幅度削減有機(jī)污染物總量的目的。本研究的目的:結(jié)合上海某預(yù)處理廠出水的具體水質(zhì)特點(diǎn),綜合考慮前人的研究成果,主要對高效沉淀池 應(yīng)用 于城市污水化學(xué)強(qiáng)化一級處理進(jìn)行較為系統(tǒng)的試驗(yàn)研究,確定各種工藝的處理效果、最優(yōu)運(yùn)行條件及參數(shù);
2 高效沉淀池原理
2.1 化學(xué)加強(qiáng)一級處理基本原理
化學(xué)加強(qiáng)一級處理的基本原理是在污水中投加混凝劑,通過絮凝沉淀的 方法 去除污水中懸浮物質(zhì)及膠體物質(zhì),從而達(dá)到對污水中有機(jī)物及磷的去除目的。
污水首先與混凝劑快速混合,使混凝劑迅速均勻分散到污水中,利于混凝劑水解,充分發(fā)揮混凝劑高電荷對水中膠體電中和脫穩(wěn)作用;然后進(jìn)行慢速攪拌作用,通過脫穩(wěn)顆粒的有效碰撞,同時在水中投加高分子助凝劑,發(fā)揮助凝劑的吸附架橋作用,使細(xì)小顆粒逐漸結(jié)成較大絮體,便于固液分離,使水中的懸浮物質(zhì)及膠體得到有效去除;同時通過混凝劑與污水中磷酸鹽的化學(xué)作用,達(dá)到對磷的去除。常規(guī)化學(xué)一級加強(qiáng)處理流程如圖1:
圖1化學(xué)一級強(qiáng)化流程框圖
2.2 高效沉淀池的特點(diǎn)
高效沉淀池根據(jù)化學(xué)強(qiáng)化一級處理的原理,混合采用機(jī)械攪拌快速混合,絮凝階段采用機(jī)械絮凝與水力絮凝相結(jié)合。絮凝池在前段設(shè)置提升攪拌機(jī),部分沉淀的污泥回流至前段,助凝劑也投加在前段,脫穩(wěn)的原水與絮凝池的絮體形成有效碰撞,結(jié)成粗大顆粒,進(jìn)入后續(xù)的折板反應(yīng)段,通過水力作用進(jìn)一步形成粗大、密實(shí)的礬花。沉淀池部分根據(jù)淺層沉淀的原理,采用斜管沉淀池的形式,使沉淀池的表面水力負(fù)荷明顯提高,高效沉淀池流程框圖如圖2。
圖2高效沉淀池流程圖
相對于平流沉淀池,高效沉淀池具有以下特點(diǎn):
① 在裝置中回流一部分沉淀污泥至絮凝段,利用回流污泥與進(jìn)水混合,使進(jìn)水中的脫穩(wěn)微粒與活性泥渣充分接觸,再加上高分子助凝劑的吸附架橋作用,有利于使水中的脫穩(wěn)微粒形成大顆粒絮體,提高絮凝沉淀效果。
② 回流污泥中的混凝劑、助凝劑在絮凝池中得到充分利用,節(jié)約混凝劑及助凝劑的投加量。
③ 沉淀池采用斜管沉淀,可達(dá)到泥水快速分離的目的,水力停留時間明顯減少,使沉淀池的占地面積明顯減少,節(jié)藥工程費(fèi)用,經(jīng)初步工程方案比較,相對于平流沉淀池,高效沉淀池可降低工程造價約20%。
表1常規(guī)沉淀池及高效沉淀池參數(shù)比較表
平流沉淀池(規(guī)范值)
|
常規(guī)斜管沉淀池(規(guī)范值)
|
試驗(yàn)裝置
|
根據(jù)原水水質(zhì)條件、水溫確定,停留時間一般為1.0 ~3.0小時 | 表面水力負(fù)荷為9~11 m3/(m2·h) | 試驗(yàn)停留時間為0.33小時,表面水力負(fù)荷為25 m3/(m2·h) |
④ 高效沉淀池在沉淀池下部具有較大的濃縮空間,同時在濃縮池內(nèi)設(shè)有濃縮機(jī),利用慢速攪拌的方法,使污泥能夠在沉淀池下部進(jìn)行有效濃縮,從而提高污泥的濃度。
3 試驗(yàn)裝置
試驗(yàn)裝置設(shè)計(jì)流量為25 m3/h,整個試驗(yàn)裝置有快速混合單元、絮凝沉淀單元、加藥單元及控制單元組成,其中絮凝沉淀單元是整個處理裝置的核心。
快速混合單元分為兩格,每格尺寸為1.0 m×0.9 m×1.85 m(有效水深為1.30 m,單格體積為1.2 m3),內(nèi)設(shè)兩臺攪拌機(jī),轉(zhuǎn)速為150 r/min,兩格可單獨(dú)使用,也可合并使用(試驗(yàn)中采用其中一格),原水進(jìn)入混合池,混凝劑加入點(diǎn)在進(jìn)入混合池的管道中,在混合池中與原水充分混合,由管道從底部進(jìn)入絮凝池。
絮凝沉淀池是整個裝置的核心,整個池高為4.95 m(包括干弦0.2 m),絮凝沉淀池功能上具有絮凝、沉淀及污泥濃縮功能;絮凝部分總體積約為6.6 m3,分為二段,前段的體積為2.6 m3,為機(jī)械攪拌絮凝,絮凝池中增設(shè)直徑為Φ450 mm的導(dǎo)流筒,在導(dǎo)流筒內(nèi)設(shè)提升攪拌機(jī),通過提升攪拌機(jī)使水在絮凝池中循環(huán),同時濃縮池內(nèi)的污泥回流至前段,與原水充分混合,助凝劑加注點(diǎn)也設(shè)在導(dǎo)流筒內(nèi),經(jīng)混合后進(jìn)入后段,后段體積為4 m3,采用隔板絮凝的形式,污水經(jīng)隔板絮凝后進(jìn)入后續(xù)沉淀池。沉淀池采用斜管沉淀池,沉淀池的有效面積為1 m2,斜管斜長為1.5 m,在斜管上方設(shè)置隔板,使出水均勻,出水采用溢流堰的形式,在沉淀下方是污泥沉淀及濃縮空間,在底部設(shè)置污泥刮泥機(jī),試驗(yàn)裝置還設(shè)有回流污泥泵及剩余污泥排出泵。
加藥單元主要加注混凝劑及加注助凝劑,采用計(jì)量泵投加。
4 試驗(yàn)結(jié)果及情況 分析
4.1 試驗(yàn)安排
試驗(yàn)裝置于2000年12月25日運(yùn)至現(xiàn)場進(jìn)行設(shè)備安裝、調(diào)試,于2001年1月7日正式開始試驗(yàn),根據(jù)小試的藥劑篩選,半生產(chǎn)性試驗(yàn)主要針對FeCl3、Al2(SO4)3·18H2O兩種混凝劑進(jìn)行試驗(yàn),助凝劑主要Nalco公司提供的8173、9901及AS32,試驗(yàn)對不同混凝劑及助凝劑投加量的具體安排如表2和表3:
表2投加混凝劑FeCl3試驗(yàn)情況表
助凝劑(mg/L)
|
8173
|
9901
|
AS32
|
|||
0.5
|
0.5
|
0.3
|
0.2
|
|||
流量m3/h
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
FeCl3 (mg/L)
|
80
|
60
|
50
|
40
|
35
|
35
|
表3投加混凝劑Al2(SO4)3·18H2O試驗(yàn)情況表
助凝劑(mg/L)
|
9901
|
AS32
|
|||||||||||
0.5
|
1.0
|
1.5
|
0.5
|
1.0
|
0.8
|
0.6
|
0.4
|
0.2
|
0.3
|
||||
流量 (m3/h)
|
15
|
25
|
25
|
25
|
30
|
35
|
25
|
35
|
25
|
||||
Al2(SO4)3·18H2O(mg/L)
|
80
|
60
|
70
|
4.2 試驗(yàn)結(jié)果
試驗(yàn)期間結(jié)果見表4。
表4 試驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)表
時間
|
流量
|
混凝劑
|
助凝劑
|
進(jìn)水COD
|
出水COD
|
COD去除率
|
進(jìn)水PO4-P
|
出水PO4-P
|
P去除率
|
進(jìn)水SS
|
出水SS
|
SS去除率
|
||
m3/h
|
種類
|
投加量
|
種類
|
投加量
|
mg/L
|
mg/L
|
%
|
mg/L
|
mg/L
|
%
|
mg/L
|
mg/L
|
%
|
|
1月7日
|
25
|
FeCl3
|
80
|
8173
|
0.33
|
246
|
68.8
|
72
|
2.55
|
0
|
100
|
154
|
12
|
92
|
1月8日
|
25
|
FeCl3
|
60
|
9901
|
0.5
|
198
|
77
|
61
|
3.41
|
0.33
|
90
|
78
|
34
|
56
|
1月9日
|
25
|
FeCl3
|
40
|
9901
|
0.5
|
255
|
115
|
55
|
2.73
|
0.43
|
84
|
117
|
3
|
97
|
1月10日
|
25
|
FeCl3
|
40
|
9901
|
0.5
|
259
|
108
|
58
|
2.77
|
0.55
|
80
|
99
|
12
|
88
|
1月11日
|
25
|
FeCl3
|
50
|
9901
|
0.5
|
245.9
|
80.9
|
67
|
2.59
|
0.33
|
87
|
164
|
14
|
91
|
1月12日
|
25
|
硫酸鋁
|
60
|
9901
|
0.5
|
637.5
|
94.2
|
85
|
9.33
|
0.87
|
91
|
263
|
22
|
92
|
1月13日
|
25
|
硫酸鋁
|
60
|
9901
|
0.5
|
210
|
101
|
52
|
2.81
|
1.33
|
53
|
81
|
30
|
63
|
1月14日
|
25
|
硫酸鋁
|
80
|
9901
|
1
|
698.9
|
167.5
|
76
|
7.1
|
1.02
|
86
|
168
|
18
|
89
|
1月16日
|
15
|
硫酸鋁
|
80
|
9901
|
0.5
|
185.7
|
90
|
52
|
2.77
|
1.12
|
60
|
77
|
31
|
60
|
1月17日
|
30
|
硫酸鋁
|
80
|
9901
|
1.5
|
191
|
107
|
44
|
2.8
|
0.57
|
80
|
103
|
19
|
82
|
1月18日
|
35
|
硫酸鋁
|
80
|
9901
|
1.5
|
253
|
136
|
46
|
4
|
0.7
|
83
|
96
|
27
|
72
|
1月20日
|
35
|
硫酸鋁
|
70
|
AS32
|
1
|
220
|
105
|
52
|
3.7
|
0.7
|
81
|
112
|
25
|
78
|
1月21日
|
35
|
硫酸鋁
|
70
|
AS32
|
0.8
|
336
|
116
|
65
|
4.5
|
1.1
|
76
|
166
|
30
|
82
|
1月22日
|
35
|
硫酸鋁
|
70
|
AS32
|
0.6
|
270
|
100
|
63
|
6.5
|
0.96
|
85
|
138
|
21
|
85
|
1月23日
|
35
|
硫酸鋁
|
70
|
AS32
|
0.4
|
210
|
90
|
57
|
5.6
|
1.04
|
81
|
118
|
20
|
83
|
1月24日
|
35
|
硫酸鋁
|
70
|
AS32
|
0.2
|
210
|
105
|
50
|
7.2
|
1.3
|
82
|
108
|
60
|
44
|
1月25日
|
25
|
硫酸鋁
|
70
|
AS32
|
0.3
|
156
|
36
|
77
|
2
|
0.18
|
91
|
132
|
13
|
90
|
1月29日
|
25
|
FeCl3
|
35
|
AS32
|
0.2
|
592
|
124
|
79
|
1.8
|
0.3
|
83
|
62
|
9
|
85
|
注:FeCl3不含結(jié)晶水,硫酸鋁含有18個結(jié)晶水
* 代表斜管上方有礬花飄出
4.3 試驗(yàn)結(jié)果及分析
通過以上試驗(yàn),可以得出以下結(jié)論:
(1)物化處理的效果
由上表可見,投加硫酸鋁及三氯化鐵對水中的有機(jī)物均有較好的去除效果,在三氯化鐵(不含結(jié)晶水)投加量40~80 mg/L,硫酸鋁(含結(jié)晶水)投加量60~80 mg/L的情況下,試驗(yàn)期間進(jìn)水CODCr在100~700 mg/L(平均為300 mg/L)的情況下,出水CODCr一般在50~150 mg/L之間,出水平均CODCr為99 mg/L,COD的去除率一般在40%~80%,平均CODCr去除率為67%;試驗(yàn)期間進(jìn)水PO43--P在2~9 mg/L(平均為4.1 mg/L)的情況下,出水PO43--P在0.2~1.1 mg/L,出水平均PO43--P為0.7mg/L,PO43--P的去除率為60%~95%,平均PO43--P去除率為83%;試驗(yàn)期間進(jìn)水SS在50~50 mg/L(平均為148 mg/L)的情況下,出水SS在9~46 mg/L之間,出水平均SS為23 mg/L,SS平均去除率為85%;
(2)裝置的處理能力
本試驗(yàn)裝置的設(shè)計(jì)處理能力為25 m3/h,運(yùn)行過程中,溫度一般在12~15℃之間,流量基本穩(wěn)定在24~26 m3/h之間。采用FeCl3作為混凝劑、同時投加0.5 ppm的9901助凝劑,由于FeCl3比重較重,因此沉淀出水中有微小礬花出現(xiàn),出水效果較為理想。
當(dāng)采用Al2(SO4)3·18H2O作為混凝劑,水溫在12~15℃之間時,由于溫度較低,同時由于Al2(SO4)3礬花較輕,因此處理流量達(dá)到25 m3/h時,沉淀時上方有輕質(zhì)礬花飄出, 影響 到感觀效果,助凝劑投加量增加至1.0 ppm,出水效果略有好轉(zhuǎn),但沒有明顯改善。將處理流量降至15 m3/h,出水礬花明顯好轉(zhuǎn),處理效果好,感觀效果好。另外將處理流量提高至35 m3/h,助凝劑投加量為1.5 mg/L,出水中有礬花飄出,影響到感觀效果。在投加助凝劑AS32時,助凝劑的助凝效果有明顯提高,投加量比9901少,當(dāng)助凝劑AS32投加量0.3 mg/L,處理流量達(dá)到25 m3/h時,在沉淀時上方有微小礬花飄出,效果較為理想。
由此可見,裝置的處理能力與混凝劑和助凝劑的種類以及投加量有關(guān)。
(3)不同加藥量的處理效果
為使試驗(yàn)結(jié)果有可比性和實(shí)用性,本次試驗(yàn)采用最常用的鐵鹽和鋁鹽作為混凝劑,半生產(chǎn)性試驗(yàn)中,F(xiàn)eCl3(以不包含結(jié)晶水 計(jì)算 )的投加量分別為80、60、50、40 mg/L進(jìn)行投加,從試驗(yàn)結(jié)果來看,在現(xiàn)有進(jìn)水濃度條件下可以看出,F(xiàn)eCl3(以不包含結(jié)晶水計(jì)算)投加量40 mg/L,出水PO43--P在0.5 mg/L左右,穩(wěn)定在1 mg/L以下。
當(dāng)采用Al2(SO4)3·18H2O(以包含結(jié)晶水計(jì)算)時,投加量分別為80、60 mg/L,由于出水中礬花較FeCl3多,影響水中PO43--P的去除效果,在現(xiàn)有水質(zhì)情況下,Al2(SO4)3·18H2O投加量在60 ~ 80 mg/L能夠滿足出水水質(zhì)要求。
試驗(yàn)分別對助凝劑8173/9901及AS32進(jìn)行實(shí)驗(yàn)(助凝劑投加時伴有水稀釋),試驗(yàn)表明:AS32的助凝效果比9901好,9901比8173好,當(dāng)采用鐵鹽作混凝劑時,AS32投加量為0.3 ppm效果較好,而用9901時,需投加0.5 ppm,AS32形成的礬花相對大且密實(shí),由此可見,助凝的品種及投加量對高效澄清的處理效果有較大的影響。
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