高濁高藻期如何保證出廠水質
摘要:最近三年,我市連續三年在7、8、9三個月內發生高濁高藻水質,源水水質頻繁變化,在一天之內多次變化,有時濁度在40NTU之間變化的是短周期僅為4個小時,變化沒有 規律 。這種水質狀況還在不斷惡化,一方面是時間在不斷延長,另一方面是源水濁度不斷升高。99年三個月平均濁度為36.2NTU,最大值73.4NTU,葉綠素最大值48.7mg/ml,今年三個月濁度平均值為52.6NTU,最大值156NTU,葉綠素最大值45.2mg/ml,給凈水處理帶來非常大的困難,尤其是用常規水處理 方法 更加困難。
關鍵詞:高濁高藻水質 凈水處理 出廠水質
原因是沉淀能力嚴重不足,濾池截污能力較差,有時只達到50%截污能力,多種池形并聯運行互相 影響 ,也給我們增加了困難,我們采取了多種藥劑不同投加點同時投加的方法克服上述的不足。
根據上述情況, 總結 前兩年投藥規律并將化驗室正常混凝實驗結果作為 參考 ,我們公司在今年四月份開始,在賈霞珍經理的指導下,對多種藥劑進行篩選,并按照不同比例的配制進行混凝試驗,根據試驗結果定出不同水質情況的處理預案。我們的工作思路是以不變應源水多變,做到你變我變,在變化中求不變。具體做法如下:
一、定出具體部分水質濁度質量控制點和標準,一切投藥量的確定和工藝生產過程都要圍繞質量標準進行。各部質量標準是:
子沉淀出口濁度為 6——12NTU
葉綠素為 <20mg/ml
濾前水濁度為 1.9——2.4NTU
水庫存進口濁度為 <1.0NTU
出廠水濁度為 0.6NTU
二、予沉池源水濁度變化是不可預見的,特點是忽高忽低,每天都變一兩次,根據這種情況把源水濁度分為五段,對每段不同濁度定出不同投藥量,如下圖。
源水濁度分段和投藥量示意圖
濁度(NTU) | 30-60 | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-150 |
HCA投藥量(mg/l) | 0.8——1.4 | 1.4--1.8 | 1.6--2.2 | 2.0--2.6 | 2.4--3.0 |
注:投藥量是指HCA固含量為45%的原液。
三、有了質量控制標準和具體加藥量,還要有可行的投藥操作方法,分三種以原水加藥為主互相補充,不斷完善,三道防線。具體分為:在φ2200水源投藥為粗調,在混合井投加HCA和其他高分子助凝劑量為細調,在泵頭投加鐵鹽混合液為微調,根據不同濁度不同部位調整不同的藥劑。
[粗調]
是指在原水投加高分子聚合物作混凝劑。
1、φ2200源水加藥不很嚴細,投藥后要等8小時以上才有反映;
2、源水變化不十分清楚;
3、因水位、水量的不時變化,源水在予沉池的停留時間已不十分準確;
4、多種因素造成在源頭投藥的混凝條件也不十分理想,所以投藥量不十分準確。投量調整一次浮動也很大。把源水濁度基本降到工藝能處理時即可,使予沉池出口濁度達到控制范圍之內(6——12NTU)。
[細調]
是在沸合井內投加高分子助凝劑,一般變化不多。當予沉池出口濁度偏高、在源水調整投藥后一時不能兌現和投鐵量偏高時調整混合井投藥量。
[微調]
是在泵頭投加鐵鹽混合液,根據濁度變化不大的特點隨時調整投鐵量,使得濾前水控制在1.9至2.4NTU,保證出廠水質。但需嚴格控制投量在20mg/l以下,超過可能會造成出廠余鐵超標。
通過上述三種方法可以達到以不變應多變,人人都能簡便、快捷操作的方法,保證水質。從圖表可以充分反映出它們之間的變化關系到和操作效果。
四、應注意的 問題
1、φ2200投藥量的確定主要依據源水濁度,用予沉池出口濁度來調整加藥量的上下限(HCA)和檢驗投藥量是否正確。
2、在泵投加鐵鹽混合液主要依據濾前濁度,參考化驗室需礬量,用水庫進口溫度度來調整投藥量上下限和檢驗投藥是否正確。
3、在φ2200投加硫酸銅主要起殺死藻類的作用,因硫酸銅不經常變比較穩定,所以沒有做具體規定,嚴格按照化驗室給的數據量投加。
4、在混合井投加高分子助凝劑主要是對鐵鹽混合液投量的補充。FL45C和HCA當助凝劑使用最大投量為0.6mg/l,超過比值效果不明顯。泵頭投鐵量與之相匹配不能低于0.6mg/l。
5、鐵鹽混合液和FL45C在投藥過程中要有足夠的上行空間,當濁度變化時可調藥量的余地。正常運行應保持在投藥中線。
6、當調整某一部位藥劑時要全面了爭各部位水質濁度情況,做到動一處不影響其他部位。尤其在混合井投加助凝劑時,應注意對余氯的影響。
7、注意及時消除予沉池上漂污泥,避免二次污染。
五、圖形及數據 分析 :
圖1:9月份預沉池濁度分析。在原水進口處投加不同量的HCA后,濁度從80——160NTU降至15NTU以下,顯示出HCA明顯的降濁作用。
圖2:使用硫酸鋼抑制藻類后,葉綠素的變化。從圖中可以看出硫酸鋼與HCA聯合使用時,藻類去除明顯。
圖3:濾前水濁度曲線。在混合井投加有機高分子助凝劑,使沉淀水水質得到明顯改善,濁度大部分在2.5NTU以下,減輕了濾池的負荷,這單靠投加鐵鹽是做不到的。
圖4、圖5:預沉池進口、出口及出廠水PH值,出廠余鐵曲線。通過投加高分子助凝劑減少了鐵鹽的投加量,使得出廠水PH值沒有降低,減去了調PH值工序,并保證了出廠水余鐵指標的完成,全部控制在0.13mg/l以內,這是單純投加鐵鹽不能實現的。
圖7、8、9:通過采取上述措施,出廠水水質完成情況。余鐵控制在0.13mg/l,PH值控制在7.2——7.6,濁度控制在0.35——0.7NTU。
通用水務有限公司生產運行部
2000年9月11日
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