甜菊糖廢水處理
甜菊糖產品生產過程中所排廢水主要包括浸泡廢水、酸堿性廢水等,廢水中主要污染物有:有機污染物(COD、BOD)、懸浮物、酸、堿等。該類廢水有機污染物含量高,且含有酸、堿(不定期排放),水質時段波動大,導致污水排放不穩定,因此需采取一定的處理措施,保持廢水穩定的處理效率是必要的。采用了曝氣生物濾池加沉淀池的處理工藝,對甜葉菊制提甜菊糖過程中產生的廢水進行處理,詳細分析了工程調試情況,取得了較好的效果。
由于廢水中含有大量的三價鐵離子,導致生化處理后水質顏色發黃,而且由于鐵離子的絮凝作用,使出水帶有細小的懸浮物,難以沉降。在傳統處理工藝(UASB池+接觸氧化池+曝氣生物濾池)處理后,COD的含量超出出水標準:COD≤100mg/L,為此采取處理工藝:出水先加NaOH調節pH,然后進入沉淀池,并加入聚合氯化鋁(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM),使三價鐵離子形成沉淀,從而有效的去除了水中的懸浮物,COD的含量也降到標準以下,再進行加H2SO4調節pH,使出水達標排放。處理工藝見下圖:
前端的生化處理控制好進水、曝氣、污泥回流及排泥等,可以有效去除COD,不過出水明顯呈現淡黃色且有大量細小難沉降的懸浮物,且不能達標排放,通過實驗室分析和小試研究,對曝氣生物濾池出水進行深度處理,加入NaOH調節pH,并加入適量的PAC、PAM,可迅速實現泥水分離。其中pH在10~11、5%PAC加入量為4~5mL、2‰PAM加入量為1~2mL時,調試工藝處理效果最明顯,是最佳選擇配比。
由此可見,pH、PAC、PAM幾個重要的參數是出水深度處理的關鍵因素,經過測算,藥劑的使用量都在合理范圍之內。
甜菊糖生產過程中會產生含有大量有機物的廢水,通常屬于較難處理的高濃度有機廢水之一,因提取物產品和生產工藝不同而差異較大,水質波動較大,需結合傳統工藝,采取針對性的處理工藝,解決污水處理的難題。
在曝氣生物濾池處理工藝的基礎上增加了沉淀池,且通過調節pH,加入聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺,有效的降低了出水中的懸浮物,COD濃度也得到了降低,為甜葉菊制提中廢水深度處理提供了新的工藝。
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