電滲析和反滲透耦合深度處理制革高鹽廢水的研究
摘要:針對制革行業(yè)“雙膜法”廢水回用工藝產(chǎn)生的高鹽廢水的特點,通過電驅(qū)離子膜和反滲透膜的耦合,對制革高鹽廢水進行了高效深度處理研究。結(jié)果表明,在電壓25 V、進水體積流量30 L/h、脫鹽室循環(huán)體積流量500 L/h 操作條件下,經(jīng)過電滲析分離,得到的濃縮鹽水TDS 的質(zhì)量濃度在150 g/L 以上,滿足皮革浸漬工序段用料要求;得到的脫鹽水TDS 的質(zhì)量濃度8.2 g/L、COD 為330 mg/L。脫鹽水在28℃、進水體積流量900 L/h、回收率50%條件下,經(jīng)反滲透處理得到淡水TDS 的質(zhì)量濃度72 mg/L、不含COD,水質(zhì)達到了GB/T 19923-2005 的要求;產(chǎn)出濃水水質(zhì)與原水水質(zhì)相似,可返回電滲析工序。該工藝可有效提升系統(tǒng)的水回收利用率。
在我國社會經(jīng)濟發(fā)展和城市化進程中,水資源緊缺正在逐漸成為制約我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的主要因素之一[1]。制革工業(yè)給地方經(jīng)濟到來繁榮的同時,它也是耗水及廢水排放大戶,據(jù)統(tǒng)計,皮革行業(yè)每年排放廢水0.1 Gt 多,約占全國工業(yè)廢水總排放量的0.47%[2-5]。為了減少制革廢水的排放,許多制革企業(yè)采用了以“超濾+ 反滲透(RO)”為主的雙膜法處理工藝,對制革廢水進行回用,實現(xiàn)了減排[6-10]。但制革廢水中TDS 的質(zhì)量濃度達到8 g/L 以上,導(dǎo)致制革廢水回用率一般在60%以內(nèi),尚有40%的高鹽廢水排放[11]。并且此類高鹽廢水含有大量的無機鹽(如Cl-、SO42-、Na+、Ca2+ 等),且還含有較高的COD,是難降解的廢水之一,因而高鹽廢水的合理處置是制約制革行業(yè)實現(xiàn)廢水“零排放”的瓶頸[12]。
目前,相對成熟的高濃鹽水處理技術(shù)主要有熱法濃縮技術(shù)、超高壓RO 技術(shù)、電滲析(ED)濃縮技術(shù)以及不同技術(shù)的組合。同時,膜蒸餾和正滲透等諸多新技術(shù)的研究也得到了廣泛的關(guān)注。熱法濃縮技術(shù)包括自然蒸發(fā)(蒸發(fā)塘)、多效蒸發(fā)、機械壓縮再蒸發(fā)(MVR)等[13]。其中,蒸發(fā)塘技術(shù)雖具有簡單易行等優(yōu)勢,但存在明顯地域限制,且存在可能的環(huán)境風(fēng)險,現(xiàn)已逐步淘汰[14];多效蒸發(fā)技術(shù)和MVR 技術(shù)都可以有效減少熱量損失,基本可以實現(xiàn)廢水的零排放,但是易在蒸發(fā)器中結(jié)垢并堵塞蒸發(fā)器,且對材料耐腐蝕性能要求高,多效蒸發(fā)技術(shù)仍需額外蒸汽提供熱量,對低含量濃鹽水處理成本高,而MVR 技術(shù)還消耗大量的電量,同時首次啟動時需要大量蒸汽[15]。
ED 與RO 過程相耦合,克服了熱法的缺點,并且在能耗、占地和投資等方面優(yōu)勢明顯[16-19]。因此,探究開發(fā)ED 和RO 耦合技術(shù),符合當(dāng)前制革行業(yè)對廢水減排和資源化利用的迫切需求。
本研究在福建某大型皮革廠“雙膜法”廢水處理工藝的基礎(chǔ)上,探究以高效電驅(qū)離子膜裝置為核心的適用于皮革行業(yè)高鹽水的高效回收利用新技術(shù),以實現(xiàn)廢水中的水和無機鹽的資源化回收利用,為實現(xiàn)制革行業(yè)廢水零排放和資源化回收利用提供技術(shù)支撐[20]。
1 實驗部分
1.1 高鹽廢水
實驗用待處理高鹽廢水取自某皮革企業(yè)綜合廢水“雙膜”處理工藝產(chǎn)生的濃水,其COD 為406mg/L,pH 為8.98,Mg2+、Ca2+、Na+、SO42-、Cl-、TDS 的質(zhì)量濃度分別為0.153、0.396、4.905、1.55、7.58、16.4 g/L。
1.2 膜和裝置
實驗中所用電滲析器為兩室多層式,膜組件由47 對陰陽離子交換膜組成,膜槽尺寸為130 mm×325 mm,有效膜面積為100 mm×220 mm,使用的鈦涂釕電極,隔板厚度1.0 mm,陽極室和陰極室共用1 個極水槽,組裝方式為1 級1 段。RO 膜選用的是LFC-LD-4040 低污染復(fù)合膜,實驗采用2 支100 mm膜串聯(lián)。臭氧催化實驗使用臭氧氧氣一體機。
1.3 實驗流程
實驗操作流程:將原水經(jīng)過簡單微濾后泵入ED系統(tǒng),ED 系統(tǒng)的脫鹽水引出作為RO 的進水,ED 產(chǎn)生的濃縮鹽水經(jīng)臭氧脫COD 得到濃鹽水返回作為制革用料;通過RO 產(chǎn)生回用水的同時,也得到濃水;經(jīng)RO 得到的產(chǎn)品脫鹽淡水,得到的濃水與原高鹽水混合,作為ED 系統(tǒng)的進水。
處理工藝流程如圖1 所示。
系統(tǒng)由ED 濃縮過程和RO 濃縮過程組成[21]。在ED 濃縮過程中,脫鹽室初始放置的是將原高鹽水處理至TDS 的質(zhì)量濃度為8 g/L 的濃鹽水,濃縮室放置的是質(zhì)量分?jǐn)?shù)15%的NaCl 溶液,極室使用的質(zhì)量分?jǐn)?shù)是3%的Na2SO42- 溶液,脫鹽室、濃縮室和極水槽中的溶液能夠以不同流速各自循環(huán)。
1.4 分析方法
Ca2+、Mg2+ 含量的測定采用EDTA 滴定法,Cl-含量的測定采用AgNO3沉淀法,SO42- 含量的測定采用EDTA 滴定法;COD 依據(jù)GB 11914-89 測定[22];電導(dǎo)率的測定采用多參數(shù)水質(zhì)測定儀(DDS-11A)。
ED 電流效率η 的計算:
η =FqV(cd i -cdo )/(NI)。
式中,F(xiàn) 為法拉第常數(shù)(96.485 kC/mol),qV為淡水的體積流量,cd i、cdo為淡水系統(tǒng)進、出ED 的濃度,I 為電流,N 為組裝膜對數(shù)。
2 結(jié)果與討論
2.1 ED 濃縮正交實驗
以ED 濃縮產(chǎn)水的TDS 含量和電流效率為指標(biāo),設(shè)計了電壓、進水體積流量和脫鹽室循環(huán)體積流量的3 因素4 水平正交實驗L16(43)[23-24]。為了減小壓差滲漏的影響,設(shè)置濃淡室流速比為1:1,實驗的因素水平條件見表1。
采用正交實驗考察這幾個參數(shù)對濃縮過程的影響,其具體安排和結(jié)果分析見表2,各個指標(biāo)對應(yīng)下的極差分析結(jié)果如表3 所示。
根據(jù)表3 正交實驗結(jié)果各指標(biāo)對應(yīng)下的極差R可知,各因素對脫鹽水、濃縮鹽水TDS 含量的影響依次為電壓、進水量和淡室循環(huán)流量,且后兩者的影響程度相近;而對電流效率而言,各因素的影響次序則為進水量、電壓和淡室循環(huán)流量,但在這一指標(biāo)下進水量和電壓的影響程度相差不大。所以綜合比較各項指標(biāo)的結(jié)果,各因素對ED 結(jié)果的總體影響次序為電壓、進水量和淡室循環(huán)流量。
再由表3 進一步分析每一因素下不同水平的實驗結(jié)果可知,電流效率沒有隨電壓變化明顯改變,而濃縮鹽水TDS 含量隨著電壓的增大而顯著增大,在25 V 時TDS 的質(zhì)量濃度達到了150 g/L 以上;脫鹽水TDS 含量隨著電壓的增大而顯著減小,在25 V時TDS 的質(zhì)量濃度達到8.65 g/L。對膜面積一定的裝置而言,提高電壓即增加運行電流密度,電流增大就需要從淡室往濃室遷移更多的離子電荷來維持,即遷移了更多的鹽,從而將提高濃縮效果。所以在ED 操作中,為了增強濃縮效果,可以在極限電流范圍內(nèi)盡量選擇較高的操作電壓。
在不同進水量下,濃縮鹽水TDS 含量也沒有明顯變化趨勢,但脫鹽水TDS 含量隨著進水量的增大而增大,電流效率隨著進水量的增大先增大隨后維持穩(wěn)定。因為當(dāng)操作電壓一定時,單位時間內(nèi)由淡室向濃室遷移的鹽分是一定的,增大進水量必然會引起淡室鹽分的增加,所以穩(wěn)定后淡室TDS 也會增高,同時淡室鹽分增加也會減弱濃淡室之間的含量差,從而剛開始一定程度上會減弱濃縮操作中的濃差擴散現(xiàn)象,當(dāng)?shù)躯}分增加到一定后這種減弱效果變的不再明顯,所以出現(xiàn)電流效率的先增大后穩(wěn)定。
在不同淡室循環(huán)流量下,各項指標(biāo)均沒有顯著變化,可見,只要在合理的操作范圍內(nèi)淡室流速對ED效果影響不大。對各項數(shù)據(jù)做綜合分析,為得到TDS的質(zhì)量濃度接近8 g/L 的脫鹽水和TDS 最高的濃縮鹽水,操作電壓選擇25 V,淡室循環(huán)體積流量則為500 L/h,進水體積流量為30 L/h 時即可滿足所需要求,此時脫鹽水TDS 的質(zhì)量濃度為8.2 g/L,濃縮鹽水TDS 的質(zhì)量濃度達到156.6 g/L,Mg2+、Ca2+、Na+、SO42-、Cl-、TDS 的質(zhì)量濃度分別為0.25、1.40、58.55、9.6、86.50g /L,COD 為2.016 g/L。
2.2 臭氧催化處理ED 濃縮鹽水去除COD
考察了臭氧催化氧化對ED 濃縮鹽水COD 的去除效果,以10 g/h 的質(zhì)量流量向40 L 濃縮鹽水中通入質(zhì)量分?jǐn)?shù)65%的臭氧。臭氧催化時間對ED 濃縮鹽水COD的去除效果如圖2所示。
由圖2 可以看出,前2 h 濃縮鹽水COD 的降低明顯,由初始2 016 mg/L 降到767.2 mg/L,2 h 之后下降趨勢開始變緩并穩(wěn)定最后330mg/L。可見,臭氧催化氧化可以去除ED 濃縮鹽水大部分COD,使其不會累積過高,但鑒于廢水中有機物的種類繁多,其反應(yīng)機理和動力學(xué)過程還有待研究。
2.3 RO 過程
2.3.1 進水流量對RO 濃水TDS 含量的影響
考察了進水流量對RO 濃水TDS 的影響。為防止實驗過程中碳酸鈣的結(jié)垢,實驗之前先將進水pH調(diào)整到5 左右[25-27]。分別設(shè)定進水體積流量為800、850、900、1 000 L/h,調(diào)節(jié)回收率為50%,待其運行2 h等各參數(shù)穩(wěn)定后,開始計時取樣。圖3 為RO 濃水TDS 隨進水流量的變化趨勢(溫度為28℃)。
從圖3 可以看出,回收率一定時,濃水TDS 含量隨著進水量的增大而增大,當(dāng)進水體積流量為900L/h 時,濃水TDS 的質(zhì)量濃度維持在16.5 g/L,更加接近原水水質(zhì)。分析原因是,受到RO 膜運行過程中的壓實效應(yīng)產(chǎn)生的影響,且此時操作壓力為2.2MPa,淡水電導(dǎo)率為146 μS/cm,TDS 的質(zhì)量濃度為72 mg/L,不含COD,出水水質(zhì)達到了GB/T 19923-2005 的要求[28]。
2.2.2 回收率對RO 濃水TDS 含量的影響
進水體積流量900 L/h、28 ℃條件下,考察了回收率對RO 濃水TDS 含量的影響以及與回收率對應(yīng)的壓力變化,結(jié)果見圖4 和表4。
從圖4 可以看出,能使RO 濃水最接近要高鹽水水質(zhì)的最大回收率為50%,此時的濃水TDS 的質(zhì)量濃度維持在16.5 g/L。從表4 可以看出,回收率隨著壓力的增大而增大,當(dāng)回收率為50%時的操作壓力達到2.2 MPa。
3 結(jié)論
平均原水TDS 的質(zhì)量濃度為16.4g/L、COD 為406 mg/L 時,在電壓25 V、進水體積流量30 L/h、脫鹽室循環(huán)體積流量500 L/h 操作條件下,經(jīng)過ED 分離,得到的濃縮鹽水TDS 的質(zhì)量濃度在150 g/L 以上,主要成分為硫酸鈉和氯化鈉,滿足皮革浸漬工序段用料要求。
濃縮鹽水經(jīng)臭氧催化氧化或活性炭吸附深度處理系統(tǒng)脫色、脫COD 后送皮革浸漬工序段使用,脫鹽水TDS 的質(zhì)量濃度達8.2 g/L、COD 達330 mg/L。
脫鹽水在28 ℃、進水體積流量900 L/h、回收率50%條件下,經(jīng)RO 處理得到淡水TDS 的質(zhì)量濃度72 mg/L,水質(zhì)GB/T 19923-2005 的要求,可以回用于生產(chǎn);產(chǎn)出濃水水質(zhì)與原水相似,其中TDS 的質(zhì)量濃度16.5 g/L,可與原高鹽水混合一起進入電驅(qū)離子膜工序。整個工藝能有效提升系統(tǒng)的回用水品質(zhì)和水回收利用率。
本文轉(zhuǎn)自“乾來環(huán)保”
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