高爐煤氣干法除塵布袋周期破損原因分析與改進
摘要:針對遷鋼公司高爐煤氣干法除塵布袋周期破損情況,對破損原因進行對比分析,通過工藝優化及措施改進,達到高爐煤氣除塵效果,同時延長布袋使用壽命,降低運行成本。
前言
遷鋼公司二高爐干法除塵在滿足工藝要求的前提下運行12個除塵箱體,自2019年2月初發現布袋有破損現象,到6月初累計停箱檢查布袋達33次,更換破損布袋657條,給生產運行及成本造成很大壓力。為滿足環保排放要求及下游煤氣用戶的煤氣品質,有必要分析破損原因,制定改進措施。
1除塵布袋破損情況
1.1布袋破損(失效)現象
布袋破損(失效)表現為以下幾種形式:布袋表面板結嚴重,脈沖反吹無效果(反吹后壓差不降低),破損點位呈不規則形狀,未破損部位強力下降(輕觸即破損)。布袋破損現象如圖1~圖4所示。
1.2破損布袋檢驗情況
通過歷次破損布袋的觀察統計,破損點位多集中在布袋中下部,破損形狀多樣,用刀劃開破損布袋時明顯感覺布袋的強力性能下降,由表1可見,經送破損布袋樣品返廠檢測斷裂強力性能均下降約50%。執行標準:《袋式除塵器技術要求》(GB/T6719-2009),部分用語引用《袋式除塵器濾料及配件手冊》。
2布袋破損原因分析
2.1設備本體及安裝
(1)支撐布袋籠骨存在毛刺或斷裂等質量問題扎破布袋,經檢查破損的布袋籠骨未發現破損及毛刺現象,不存在扎破布袋問題。
(2)花板不平整造成的安裝垂直度問題,造成布袋間相互摩擦導致布袋破損,未發現籠骨明顯的偏差不垂直現象。
(3)布袋與籠骨底部間距過大,運行由于布袋與龍骨的相對運動造成布袋底部非加厚層破損。經測量間距在允許范圍內(籠骨底盤與袋底應該留有2~3cm間隙,為布袋收縮時的保障距離)。
(4)脈沖反吹管脈沖噴嘴不垂直或整根脈沖管脫開掉落,導致局部布袋得不到有效反吹。
以上部分內容引自《袋式除塵技術在高爐煤氣除塵中的應用研究》。
2.2運行工況及參數
(1)脈沖反吹壓力和脈沖頻率過高
二高爐爐干法除塵反吹壓力設定為0.4MPa,查詢運行曲線表明反吹壓力穩定,不存在壓力過高現象。但因布袋板結反吹時間較原來縮短一半(故障前60min/次,布袋破損期間因壓差升高,最短反吹時間調整至30min/次,另外還間斷性進行離線反吹),反吹頻率過高是導致布袋破損的原因之一。
(2)布袋運行阻力增大
布袋板結現象較為普遍,箱體運行壓差最高達8.4kPa,造成氣流受阻,透氣性降低,運行阻力增大,如圖5所示。
(3)高爐打水量
二高爐冶煉不正常,荒煤氣溫度高,爐頂持續打水。如圖6所示,二高爐干法除塵荒凈總管(布袋前后)壓差與高爐打水趨勢基本變化一致,即高爐打水越多布袋壓差越高。
(4)除塵負荷
二高爐提高冶煉負荷后高爐灰量增加導致干法除塵側灰量同步增加,從二干法卸灰量同比分析,自2018年11月份灰量增加50%左右(2019年3月-4月因檢修原因當月灰量少),灰量增加勢必會有較大顆;覊m進入除塵箱體,造成對除塵布袋的沖刷。見圖7。
(5)除塵箱體氣流分布
因灰量增加,灰車拉運不及時,造成運行箱體時而出現輸積灰情況發生,格子板積灰,對氣流分布造成一定影響。
2.3布袋破損分析結論
(1)由于高爐打水頻繁,布袋濾料與水易發生水解反應導致布袋強力下降。
(2)因布袋板結透氣性降低導致壓差上升,反吹頻率過高加劇了布袋的破損。
(3)灰量增多,濾袋底與灰斗之間沒有足夠的安全距離,導致氣流分布不均,局部(特別是箱體兩側)造成紊流沖擊加劇了布袋的破損。
3改進措施
(1)與二高爐溝通在工藝允許的情況下合理控制高爐爐頂打水量,并加大重力除塵及旋風除塵的卸灰量,降低除塵箱體過濾負荷。
(2)調整反吹脈沖閥工作時間為0.2s(原設定0.5s),在反吹壓力不變的情況下加大每次的脈沖強度,同時依據實際情況延長脈沖反吹周期,降低反吹頻次。
(3)加強二高爐干法除塵側輸卸灰改進,將運行箱體輸灰周期縮短,由現在的24h輸灰1次改為12h輸灰1次,給運行箱體底部留有足夠的氣流緩沖空間。
(4)嚴格把控布袋檢修更換質量,堅決杜絕不合格籠骨及布袋的安裝,籠骨連接處垂直安裝,避免布袋出現傾斜造成布袋間摩擦,脈沖反吹管安裝到位,保證噴嘴與袋口中心對正,保證脈沖氣流噴吹的有效性。
4實施效果
經過改進措施的實施,成功解決了二高爐干法除塵布袋周期破損問題,除塵布袋運行穩定,自2019年7月至今未發生布袋破損現象,高爐煤氣除塵效率得到了有效保證,達到了后續工藝用戶對煤氣品質的要求,同時降低了勞動強度及運行成本。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”