某煤礦廢水污水處理場高密度沉淀池改造
通過對現有污水處理工藝分析,找出污水處理場出水水質不能達標原因,通過對高密度沉淀池改造,使污水處理場出水可以穩定達到排放標準,同時降低運行費用。
水資源是人類生存和社會發展所不可或缺的物質。隨著國家的經濟和工業發展,排放的工業廢水量逐年上升,水環境的污染成為制約工業發展的重要因素。因此,對工業廢水處理與回用越來越重要。
1 污水處理場改造前概況
1.1 改造前設計水量水質
污水處理場設計水量為200m3/h,工程實際水量為300m3/h,遠超設計負荷。本項目處理后的凈水需符合《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的一級標準和《煤炭工業給排水設計規范》(MT/T5014-96)中的選煤用水水質標準及業主要求,本項目排水水質要求按各標準及業主要求的最高指標執行,污水處理場進出水主要指標參數見表1。
1.2 改造前處理工藝
污水從礦井提升后進入初沉池,經初沉池沉淀處理后進入調節池,然后通過提升泵提升后進入高密度沉淀池,在高密度沉淀池經過絮凝沉淀處理后進入砂濾和碳濾罐組,經砂濾過濾和碳濾吸附后排入消毒池,消毒后排入回用水池。
改造前處理工藝
1.3 改造前運行情況
由于礦井規模改變,導致實際運行時水量達到300m3/h,一直處于超負荷運行,出水水質無法達到設計出水水質要求。主要超標指標為SS,出水SS濃度長期維持在10mg/L以上。
1.4 污水處理場改造前主要問題
該污水處理場改造前存在的主要問題:混凝劑為聚氯化鋁,投加量為200mg/L,絮凝劑為聚丙烯酰胺,投加量為10mg/L,投加量均過大;砂濾和碳濾反沖洗頻繁;污泥脫水性能差。
2 升級改造方案
2.1 污水處理場主要問題分析
對于污水處理場改造前存在的主要問題進行分析:①混凝劑和絮凝劑的投加位置為同一位置,混凝劑沒有經過與廢水劇烈攪拌,導致混凝劑水解、聚合及顆粒脫穩反應不充分。②高密度沉淀池中只有一個攪拌漿,位于導流筒上端,攪拌器功率為0.75kW,攪拌器功率偏小。③實際運行污水量增加,導致高密度沉淀池超負荷運行,同時現場條件限制,無法增加污水處理設施。④由于高密度沉淀池運行效果不佳,導致砂濾和碳濾反沖洗頻繁,同時由于混凝劑和絮凝劑投加量過高,導致污泥的脫水性能差。
2.2 高密度沉淀池改造
本項目高密度沉淀池共設兩組,設計尺寸:8.5×5.1×5.0m(L×B×H)×2座。導流筒:1.0m×3.0m,反應室:V=39.8m3。
根據改造前運行情況,主要改造內容如下:①更換攪拌機電機,由原來的0.75kW改為4kW,攪拌機轉速由原來轉速30rpm改成68rpm;②將原有的一層攪拌槳改為兩層;③在絮凝反應室中加折流板。
2.3 改造后主要參數
高密度沉淀池由快速混合池、絮凝反應池、沉淀池組成[3]。其中沉淀池部分未做改動,這里主要介紹混合池和絮凝反應池:
①混合池:通過在混合池內的攪拌機,使混凝劑在污水中快速分散,與污水混合均勻,以形成小的絮體。
由于原設計沒有專門的混合池,此次改造將導流筒改成混合反應區,混合反應時間設為56s,攪拌速度梯度G值為990s-1,符合混合池停留時和速度梯度間要求。
②絮凝反應池:在導流筒內混凝的污水流至絮凝反應池內,由上至下通過折板絮凝反應,使細小的絮體形成為較大的絮體,污水流入沉淀池,絮體經過沉淀被去除[4]。
改造后的絮凝池絮凝反應時間為16min,滿足一般污水處理對絮凝池反應時間的要求。
3 改造后處理效果及效益分析
3.1 改造后處理效果
通過改造后,混凝劑為聚氯化鋁,投加量為80mg/L,相比改造前,混凝劑投加量減少了120mg/L;絮凝劑為聚丙烯酰胺,投加量為3mg/L,相比改造前絮凝劑投加量減少7mg/L。通過高密度沉淀池改造,混凝劑和絮凝劑投加量均有較大幅度的降低,處理效果反而更好,處理后的出水可以穩定達標排放。由于混凝劑和絮凝劑投加量減少,污泥的脫水性能有所提高,同時,由于高密度沉淀池處理效果變好,減少砂濾和碳濾反沖洗頻率。
改造后,該污水處理場2010年10月~2010年11月期間出水SS濃度分布見圖3。
從圖3可以看出,該污水處理場經升級改造后,其出水SS濃度可達到排放標準。
3.2 效益分析
高密度沉淀池改造前每天耗電總量包括攪拌機和刮泥機(2.2kW)的耗電,為141.6kWh/d,電費按0.65元/kWh計,則每天耗電費用為92元;混凝劑投加量約200mg/L,單價1.5元/kg,每噸廢水處理費用為0.30元,每天的費用為2160元;絮凝劑投加量約10mg/L,單價16元/kg,每噸廢水處理費用為0.16元,每天的費用為1152元;每天合計費用3404元。
高密度沉淀池改造后每天耗電量為297.6kWh/d,電費按0.65元/kWh計,則每天耗電費用為193.4元;混凝劑投加量約80mg/L,單價1.5元/kg,每噸廢水處理費用為0.12元,每天的費用為864元;絮凝劑投加量約3mg/L,單價16元/kg,每噸廢水處理費用為0.048元,每天的費用為345.6元;每天合計費用1403元。
綜上,通過對高密度沉淀池進行改造后,高密度沉淀池運行費用有較大的降低。
4 結論
本項目在不增加構筑物的情況下,通過對高密度沉淀池進行改造,使其出水能穩定達標排放。通過對其改造前后的出水水質、能耗、噸水處理費用等進行比較分析,出水水質較改造前有了明顯提升,能耗有所增加,藥劑費明顯降低,總運行費用較改造之前有了較大幅度的降低。
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