技術 | 水泥窯窯尾煙氣脫硝降氮改造
前言
某公司5000t/d水泥熟料生產線2008年建成投產,為達到生態環保控制目標,公司于2012年配套建設SNCR脫硝系統,采用濃度20%的氨水對水泥窯內形成的NOx進行脫除。采用SN-CR脫硝具有系統簡單、投資少、對窯爐系統影響小、系統占地面積小等優點,但由于SNCR脫硝效率不高,因此氨水用量較大,2019年該公司氨水用量7126t,單位熟料增加成本3.16元/t,同時,大量的氨水噴入造成分解爐內結皮、系統煤耗高、設備內部腐蝕等問題。為降低生產成本,2020年大修期間,公司組織實施了脫硝降氮技術改造。
01技改思路
水泥窯爐內生成的NOx主要為熱力型NOx和燃料型NOx,熱力型NOx為燃燒空氣中的N?,在1500℃以上的高溫下氧化生成,燃料型NOx為燃料中含有的氮化物在燃燒過程中氧化而生成,這兩種NOx均伴隨燃燒過程產生,回轉窯內高溫區溫度在1500℃以上,而分解爐內溫度通常在1000℃以下,可見NOx主要來源于回轉窯內,結合NOx生成特點和主要來源,其控制技術大體可分為燃燒前控制、燃燒過程控制和燃燒后控制。燃燒前控制主要方法為控制燃料中的N含量,但目前該技術尚未得到較好開發;燃燒過程控制主要方法為分級燃燒、低氧燃燒;燃燒后控制主要方法為SCR、SNCR。總體而言, 燃燒前控制和燃燒后控制需增加設備,投資大且增加運營成本,而燃燒過程控制方法是從優化燃燒的角度出發,因此僅需對現有設備改造,不增加日常運營成本。
為降低氨水用量,節約生產運營成本,該公司結合分級燃燒、低氧燃燒兩種方式進行了脫硝改造,改造主要由窯尾燃燒器改造、三次風管改造、4級下料管改造、窯頭燃燒器改造四部分組成。
02技改方案
2.1 窯尾燃燒器改造
分級燃燒是通過對分解爐局部結構優化,在分解爐內形成一個還原區,利用煤粉在缺氧狀況下產生的CO、C-H化合物等還原物質與回轉窯內生成的NOx發生還原反應,從而達到脫硝的目的。該公司采用分煤的分級燃燒方式進行脫硝改造,即在煙室縮口上方增加4根脫硝燃燒器,對稱分布,原分解爐錐體位置的2根窯尾燃燒器與三次風管相對位置保持不變,但隨三次風管一同上移,由于煙室縮口氣體為回轉窯內煤粉與空氣燃燒后產生的煙氣,氧含量通常在1%~2%左右,因此在煙室縮口增加4根脫硝燃燒器,煤粉從縮口喂入后,在缺氧狀況下,難以充分燃燒,產生大量CO、C-H化合物對NOx進行還原。
2.2 三次風管改造
該公司三次風管與分解爐連接位置位于分解爐錐體部分,雖切向進入分解爐,但向下(即煙室方向)傾斜約15°。分煤改造前,2根窯尾燃燒器位于三次風管上方300mm,分級改造后在煙室縮口上方新增了4根窯尾燃燒器,由于三次風管向下傾斜約15°,這種入爐方式導致煙室縮口煤粉在缺氧狀況下生成的CO與氧含量21%左右的三次風提前相遇,相當于縮短了NOx在還原區的停留時間。為確保脫硝效果,延長NOx在還原區的停留時間,公司對三次風管進行了改造,改造內容為:將三次風管從窯尾平臺處開始抬高,三次風管入爐位置由分解爐錐部改為分解爐直筒與錐體連接處,入爐位置提高1800mm,三次風切向垂直進入分解爐,由于三次風管改造后,2根窯尾燃燒器位于三次風入爐區域,如果使用該煤管,易造成局部高溫結皮,因此,2根窯尾燃燒器同時上移1800mm。
2.3 四級下料管改造
窯尾燃燒器改造后,尾煤基本全部由煙室縮口上方喂入,必然導致縮口和分解爐錐部溫度上升,若沒有生料在此處吸熱發生分解反應,將造成縮口和分解爐錐部結皮,對系統產量和質量造成影響。因此對四級下料管進行了改造:該公司四級下料管共4根,對稱分布于分解爐中部,無法達到降低分解爐錐部溫度的目的,因此窯尾燃燒器改造后,在分解爐錐體新增2根四級下料管,一個分料閥,2根下料管對稱分布,位于煙室縮口燃燒器上方1500mm,分料閥開度根據分解爐下部溫度進行調節,控制在900~950℃,避免縮口和分解爐錐部局部高溫。
2.4 窯頭燃燒器改造
低氧燃燒是通過降低煤粉燃燒的過剩空氣系數,進而降低燃料周圍氧濃度,達到降低燃燒溫度峰值減少熱力型NOx生成的目的。改造前該公司窯頭燃燒器為DBC-220-550-8型燃燒器, 這種燃燒器的特點主要體現在高一次風量、低一次風壓,窯頭配備ARF-295型一次風機, 風量145.83m³/min, 風壓29.4kPa, 雖有利于形成穩定的火焰, 對煤質的適應性較強,但大量低溫的一次風進入回轉窯內,不僅造成熱耗上升,也會增加熱力型NOx生成量。為降低煤耗,減少NOx生成量,公司對窯頭燃燒器進行了技改, 采用DJGX-5000T/D-T型低氮燃燒器替換原燃燒器,同時采用YG150磁懸浮鼓風機替換羅茨風機, 一次風量90m³/min, 風壓72kPa。改造前后一次風機主要參數見表1。
03改造后的效果
通過采用分級燃燒和低氧燃燒兩種方法對窯尾燃燒器、三次風管、四級下料管、窯頭燃燒器進行脫硝降氮改造后,該公司脫硝氨水用量明顯降低,改造前氨水用量約850t/月,改造后氨水用量約352t/月,脫硝降氮改造后氨水用量降低約498t/月,氨水按800元/t計算,預計每年可節約成本約398.4萬元。該公司脫硝降氮改造總投資約300萬元,一年內可收回成本,投資回報率高,氨水用量降低相當于減少了進入分解爐的水分,因此氨水用量的減少有利于降低煤耗。同時考慮到SNCR脫硝效率普遍較低,氨逃逸量較大,不僅會造成管道和設備殼體腐蝕還會污染環境,因此,減少氨水用量還能起到保護管道、設備殼體和生態環境的作用。
綜上,該公司脫硝降氮改造有利于降低生產運營成本,保護管道和設備殼體,改善生態環境,是值得在水泥行業推廣的一項技術改造。
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