MBR工藝處理發酵類制藥廢水中試研究
摘要: 采用MBR工藝處理發酵類制藥廢水,通過逐步改變水力停留時間(HRT),對反應 器進水和出水的COD、氨氮及MLSS、DO和膜壓等進行了連續監測,考察了處理效果。結果表明, 當進水COD為400~1 100 mg/L、氨氮為50~ll0 mg/L時,在MLSS為18 000~19 000 mg/L、HRT 從20 h逐步縮短到8 h的條件下,反應器對COD、氨氮仍有較好的去除效果,運行期間的去除率均 值分別為73% 、93% ;此外,濾膜工作和清洗周期正常,無損膜、堵膜現象。
關鍵詞: 制藥廢水; MBR; 污泥濃度
制藥廢水的水質和水量變化大、成分復雜、有機 污染嚴重、可生化性差,是一種難降解有機廢水 。 采用傳統處理工藝,不僅藥量大、能耗高、運行費用 高 且出水難以保證長期、穩定的達標排放。膜生 物反應器(MBR)具有處理效率較高、工藝流程短、 設備緊湊、占地面積較小、出水水質好等優點L 3 。 針對發酵類制藥廢水的特點,筆者從節能高效出發, 對MBR工藝處理發酵類制藥廢水進行了中試研究。
1 試驗裝置與方法
1.1 中試裝置
中試裝置見圖1。 廢水由高位水箱經平衡水箱進人MBR,高位水 箱容積為0.64 ITI 。在反應器中污染物經微生物降 解后,由抽吸泵將膜濾水抽出。MBR容積為0.4 ITI ,膜組件采用中空纖維濾膜,膜孔徑為0.1~0.4 Ixm,膜通量為0.328 m /(m ·d),運行方式為抽吸 12 rain、反沖3 rain。
1.2 廢水水質
廢水取自某制藥廠廢水站,該廠主要生產潔霉 素、蟲草菌粉、中成藥等,廢水主要污染物為生物發 酵剩余的營養物質、生物代謝產物及少量丁醇等,其 COD為400~1 100 mg/L、BOD5為50~300 mg/L、 pH值為7.5~8.0、氨氮為50~1 10 mg/L。
1.3 分析項目與方法
COD:重鉻酸鉀法;氨氮:納氏試劑光度法。
2 結果與討論
試驗從2009年3月7日一5月9日,逐步改變 反應器的水力停留時間(HRT),對反應器進、出水 的COD、氨氮及MLSS、溶解氧、膜壓等進行連續監 測,考察處理效果。
2.1 污泥濃度隨運行時間的變化
試驗開始后的20多天,反應器污泥濃度為 9 000~10 000 mg/L;隨著運行時問的延長,約10 d 左右,污泥濃度逐步升至18 000 mg/L;繼續運行20 多天,污泥濃度基本維持在18 000~19 000 mg/L; 在之后的運行中,污泥濃度未持續增長,微生物增殖 和自身消化達到動態平衡。
3 與現場實際工藝處理效果的對比
4 結論
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