我國干法煙氣脫硫設(shè)備的發(fā)展現(xiàn)狀
干法煙氣脫硫,由于脫硫后的產(chǎn)物呈干粉狀,用電除塵器或布袋除塵器收集,用氣力輸灰設(shè)備進(jìn)行輸送,三者關(guān)系密切;脫硫后的產(chǎn)物,其粉塵特性已不同于普通飛灰,在電除塵器或布袋除塵器設(shè)計時必須充分考慮這一點。且如ABB公司的NID干法煙氣脫硫系統(tǒng)設(shè)計時,該系統(tǒng)的特殊結(jié)構(gòu)的反應(yīng)器既是煙氣脫硫設(shè)備中的主要設(shè)備,也是除塵器的進(jìn)口,所以在此簡略敘述一下我國干法煙氣脫硫設(shè)備的現(xiàn)狀。
SO2是我國至今尚未得到有效治理的主要大氣污染物,必須有效治理。
煙氣脫硫是迄今為止國際上公認(rèn)的能在工業(yè)上大規(guī)模削減特別是電站SO2的成熟技術(shù)。國外已采用的煙氣脫硫工藝大體可分為干法、半干法、濕法三類。其中以石灰/石灰石作脫硫劑,因其價格便宜,普遍廣泛采用,占95%以上。
用電除塵器或布袋除塵器來收集脫硫反應(yīng)物的脫硫工藝通常有爐內(nèi)噴鈣尾部活化法、荷電活化干式噴射脫硫法、NID法、轉(zhuǎn)噴霧干燥法、循環(huán)流化床法等。
我國干法煙氣脫硫始于1980年代未,1989年沈陽黎明飛機(jī)公司從丹麥引進(jìn)處理35t/h鍋爐煙氣的噴霧干燥法煙氣脫硫裝置,耗資80萬美元;1995年山東黃島電廠從日本引進(jìn)處理100MW電廠鍋爐煙氣的旋轉(zhuǎn)噴霧干燥法裝置;在“八五”、“九五”期間電力部在四川白馬電廠進(jìn)行了處理能力為7萬Nm3/h煙氣量的噴霧干燥法脫硫試驗;1998年浙江菲達(dá)機(jī)電集團(tuán)公司在實驗室完成了荷電活化干式噴射動態(tài)模擬試驗,以 Ca(OH)2作脫硫劑,脫硫率在75%以上;1999年浙江菲達(dá)機(jī)電集團(tuán)有限公司從瑞典ABB FLAKT公司引進(jìn)了NID干法煙氣脫硫技術(shù),2000年取得了為浙江巨化集團(tuán)熱電廠70MW機(jī)組配套煙氣脫硫合同,2001年2月采用NID技術(shù)設(shè)計制造的我國第一套70MW機(jī)組配套干法煙氣脫硫設(shè)備投入運(yùn)行,2001年4月浙江省電力設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗站對該設(shè)備進(jìn)行測試,脫硫率穩(wěn)定在90%左右,最高可達(dá)95%,鈣硫比1.29,結(jié)束了我國煙氣脫硫設(shè)備一直依賴進(jìn)口局面。
此外,哈爾濱電氣公司近來與荷蘭IVO公司合作開發(fā)爐內(nèi)噴鈣技術(shù);武漢凱迪公司與德國WULFF公司合作開發(fā)循環(huán)流化床脫硫技術(shù);清華同方、紫光、華東理工等一些大專院校也正在開發(fā)類似技術(shù)。
到目前為止,我國已投運(yùn)和即將投運(yùn)的干法煙氣脫硫系統(tǒng)有南京下關(guān)電廠125MW機(jī)組,爐內(nèi)噴鈣爐后活化;芬蘭IVO公司產(chǎn)品和浙江巨化集團(tuán)熱電廠70MW機(jī)組,NID法,浙江菲達(dá)機(jī)電集團(tuán)公司產(chǎn)品。
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