基于性能試驗的SCR脫硝系統問題診斷及原因分析
摘要:針對SCR脫硝系統運行存在的普遍問題,如脫硝系統出口NOx濃度分布不均勻、催化劑磨損嚴重、供氨管道堵塞等,選取典型的實際案例,對脫硝系統進行性能試驗,分析每個案例中問題產生的原因,同時提出相應的解決措施。
經過多年的運行,選擇性催化還原法(以下簡稱SCR)脫硝系統一些較為普遍的問題逐步暴露出來,對機組安全、經濟運行產生了重大影響。如:出口斷面NOx分布不均;煙氣流場不均;催化劑磨損、堵塞、中毒等;氨逃逸升高、脫硝效率降低;CEMS數據代表性差;還原劑耗量升高;空預器結垢堵塞等。本文把目前燃煤電廠脫硝裝置運行中出現的典型問題加以歸納總結,通過性能試驗深入分析原因,并提出改進的措施和相關建議。
1.出口斷面NOx分布不均
1.1CEMS數據分析
江蘇省目前脫硝CEMS在線聯網大機組135臺,2017年4月我們對所有聯網大機組脫硝出口和煙囪入口處CEMS顯示NOx小時平均濃度(6%氧量折算后)進行了統計數據,分析的結果見下表:
從表1可以看出,接近一半的燃煤機組脫硝出口和煙囪入口的NOx濃度差值的絕對值高于15mg/m3,兩處的NOx濃度值不一致的情況很嚴重,且普遍存在煙囪入口NOx濃度高于脫硝出口NOx濃度的現象。一方面是由于CEMS單點取樣方式導致取樣數據有限,不具有代表性;另一方面是脫硝出口NOx濃度場分布不均非常普遍,CEMS很難采集到理想的數據。
1.2典型案例分析
某典型的1000MW超超臨界機組加裝了煙氣脫硝系統,改造完后脫硝系統運行正常,NOx排放濃度滿足環保排放標準要求,但機組脫硝出口處CEMS顯示的NOx濃度值一直低于煙囪入口處CEMS顯示的NOx濃度值,影響脫硝改造正常的驗收工作,電廠懷疑可能是脫硝出口NOx濃度分布不均造成的這一現象,于是委托我們對該機組脫硝系統進行了相關的性能試驗。
機組負荷穩定在900MW及脫硝系統正常運行的條件下,我們用網格法對脫硝系統A、B反應器出口的NOx濃度進行了試驗,橫向選取了7個測孔(偶數測孔),每個測孔縱向深度依次選取5個測點,測試儀器為紅外煙氣分析儀,采樣槍長5m,脫硝出口CEMS采樣槍長1.5m,具體試驗結果如下圖。
從圖1、圖2可以看出,脫硝系統A、B反應器出口均存在NOx濃度分布不均勻現象,煙道橫截面由北向南NOx濃度逐漸降低,南側(靠近省煤器側)NOx濃度遠低于北側(遠離省煤器側)。CEMS測點正好位于南側,從而導致CEMS顯示值低于脫硝出口實際NOx排放濃度,即煙囪入口處的CEMS顯示值(煙囪入口CEMS測點處NOx濃度場分布較為均勻)。
反應器A側出口NOx實測平均濃度為48.4mg/m3,反應器B側出口NOx實測平均濃度為53.3mg/m3,從表2可以看出,CEMS監測的數據分別為14.4mg/m3和20.2mg/m3,遠低于煙囪入口NOx濃度42.6mg/m3。
1.3原因分析及建議
反應器入口煙氣流速分布不均勻,煙氣速度高的區域單位時間通過的煙氣量過大,影響催化還原反應,脫硝效率降低,導致NOx的排放濃度升高,反之,煙氣流速低的區域NOx排放濃度較低。該脫硝系統反應器入口設置有導流葉片、整流格柵,以保證煙氣在進入第一層催化劑時氣流分布均勻,但是由于在安裝的過程中可能存在尺寸和位置的偏差,容易造成反應器遠離省煤器端煙氣流速較高,靠近省煤器端煙氣流速較低,從測試的數據也可以看出,遠離省煤器端NOx濃度遠高于靠近省煤器端NOx濃度,由北向南NOx濃度逐漸降低,所以我們判斷是反應器入口的煙氣流速不均勻而造成的脫硝出口NOx濃度分布不均。
建議對機組脫硝系統重新進行流場模擬計算,在機組停修時,對脫硝系統入口煙氣導流擋板進行調整和修正,從而保證煙氣在進入第一層催化劑時氣流分布均勻;每間隔一段時間對脫硝系統進行噴氨優化調整試驗,使脫硝系統出口斷面NOx排放濃度分布均勻,減少因局部噴氨量過高造成氨逃逸量高的現象;在脫硝系統出口煙道適當增加CEMS監測點位,使得CEMS監測的數據更具有代表性,為電廠運行人員提供準確的參考依據。
2.催化劑磨損
2.1典型案例
某330MW燃煤發電機組,鍋爐為亞臨界自然循環汽包鍋爐,單爐膛P型露天布置,脫硝系統采取SCR工藝,設置兩臺SCR反應器,采用高灰型工藝布置(即反應器布置在鍋爐省煤器與空預器之間),采用獨立支撐結構。催化劑裝填采用2+1形式,先裝2層,預留1層,在鍋爐燃料用設計燃料煤種100%負荷時脫硝裝置的效率80%(入口NOx濃度≤400mg/Nm3)。脫硝裝置不設煙氣旁路,設有聲波吹灰裝置。
機組停機檢修時,發現局部催化劑嚴重磨損、磨穿,部分催化劑堵塞嚴重,脫硝入口積灰嚴重,煙氣導流擋板脫落等情況。
2.2原因分析及建議
1.催化劑制造、運輸及安裝過程受損。一方面脫硝催化劑機械強度等質量指標受工藝、生產線及整體技術水平影響很大,如果催化劑廠家生產出的催化劑機械強度等指標不滿足設計要求,或質量不達標,就會造成催化劑安裝運行后出現磨損、穿透的現象;另一方面催化劑本身的機械強度不高,在運輸、吊裝、轉運、安裝等過程中易受到擠壓、撞擊,從而造成催化劑機械強度的受損,也會導致上述現象的發生。
2.反應器煙氣流場分布不均。由于脫硝入口煙氣導流擋板脫落,引起脫硝第一層催化劑處煙氣流場分布不均,導致局部煙氣流速過高或過低,煙氣流速對催化劑磨、堵塞損影響較大,流速高的地方催化劑磨損嚴重,甚至被磨穿透;煙氣流速低的地方,催化劑堵塞明顯,引起局部催化劑失效,并顯著提高未堵塞區域煙氣流速。
3.煙塵含量影響。SCR脫硝系統布置于高塵區,煙塵含量、粒徑對催化劑的磨損均有較大影響,機組燃燒煤種灰分高于脫硝系統的設計值,或磨煤機運行工況不佳,均會加速催化劑的磨損,減少催化劑的使用壽命。
4.聲波吹灰器影響。聲波吹灰器通過振動讓附著在催化劑上的煙塵脫落,煙塵脫落后被煙氣帶走。聲波吹灰器的優點主要是對催化劑損傷較小,缺點是吹灰效果相較于蒸汽吹灰器差。聲波吹灰器在機組初始投運時,運行效果較好,但運行一段時間后,催化劑各部位積灰情況存在差異,聲波吹灰器吹灰效果的減弱,會加劇局部催化劑堵塞,導致催化劑未堵塞區域煙氣流速加快,使該區域催化劑沖刷、磨損嚴重。
通過以上分析,建議機組停修期間需要及時對脫硝入口煙氣導流擋板重新設計、安裝,避免入口無煙氣導流擋板造成局部煙氣流速過高或者過低,導致催化劑的磨損或堵塞,影響脫硝出口NOx排放濃度及氨逃逸量;脫硝催化劑運行一段時間后,其催化活性和機械強度均存在一定程度的降低,需要定期對每層催化劑取樣進行鑒定分析,判斷其機械強度是否滿足使用要求,如果催化劑機械強度較低,磨損嚴重,就需要及時更換新催化劑,以保證脫硝系統的正常安全運行。
3.噴氨量偏差大
3.1典型案例
某電廠600MW超超臨界2號燃煤發電機組,鍋爐型號為HG-1792/26.15-YM1,脫硝系統采用SCR工藝,催化劑裝填采用2+1形式,裝2層,預留1層。2號機組按照計劃進行停修,停機之前,2號機組SCR脫硝系統運行穩定,脫硝系統A、B反應器的脫硝效率和噴氨量均基本接近。當2號機組停機檢修結束重新啟動后,脫硝系統正常投運,但脫硝系統B反應器噴氨量與機組大修前相比,高出一倍以上,且居高不下,B反應器供氨調閥開度已接近全開,B反應器出口NOx濃度高于A反應器,B反應器脫硝效率遠低于A反應器。A反應器脫硝效率和噴氨量在機組大修前、后接近,無明顯變化。
3.2原因分析
3.2.1催化劑差壓分析
根據現場實測數據和查看機組運行數據,得知脫硝系統A、B反應器差壓都出現不同程度的下降,下降幅度約100~150Pa,因為檢修人員在機組檢修期間對堵塞的催化劑進行了清灰,造成大修后脫硝系統差壓下降,并對A、B反應器各層催化劑進行檢查未發現明顯磨損、穿透現象,基本排除B反應器催化劑大面積堵塞或穿透而引起B反應器脫硝效率的降低。
3.2.2脫硝效率分析
為進一步分析造成B反應器噴氨量偏高的原因,對2號機組脫硝系統入口、第一層催化劑出口、脫硝系統出口NOx濃度進行現場測試。測試數據如下表:
從現場實測的數據可以看出,A、B反應器入口NOx濃度接近,相差約30mg/Nm3,不足以導致B反應器噴氨量高于A反應器噴氨量2倍多,從而排除B反應器入口NOx濃度遠高于A反應器而造成的噴氨量差異大;從B反應器第一層催化劑出口NOx濃度、脫硝出口NOx濃度及脫硝效率可以看出,B反應器催化劑未發生明顯的性能下降或失效,從而排除由于催化劑性能下降或失效而造成B反應器噴氨量偏高的情況。
3.2.3氨氣流量裝置分析
在測試期間,對氨氣流量測量裝置進行檢查分析。該測量裝置為孔板流量計,在脫硝投運狀態,檢查氨氣差壓變送器,變送器顯示差壓值出現超量程情況,將變送器平衡閥打開后差壓值仍較高,從而判斷應該是流量孔板發生堵塞,造成管道通流截面變小,導致孔板前后差壓測量值居高不下,也就造成噴氨流量值“虛高”的情況。流量孔板堵塞后,實際噴氨量減少,運行人員為了保證脫硝效率及控制脫硝出口NOx濃度不超標,噴氨調閥開度相應增大,直到全開,就出現了B反應器噴氨量高于大修前2倍多的現場。
依據分析結果,檢修人員對B反應器噴氨管路的流量孔板進行檢查,發現孔板處通流截面幾乎完全堵塞,供氨調閥位置也有堵塞現象,我們分析可能是供氨管道內殘留的雜質和液氨結晶物造成堵塞。檢修人員將供氨管道堵塞部位徹底清理后,重新投入B反應器脫硝系統運行,噴氨量大幅降低恢復到大修前水平,B側調節閥開度和A側也基本一致,B反應器噴氨偏高問題得到解決。
4.結論
(1)SCR脫硝系統出口NOx濃度不均與現象普遍存在,造成該現象的原因很多,脫硝系統入口流場不均勻,噴氨量分配不均勻,催化劑局部堵塞或失活等均可導致該現象的發生,需要及時對脫硝入口流場進行優化設計,進行噴氨優化調平,減少局部的氨逃逸量,消除機組潛在運行風險。
(2)脫硝系統供氨管道及閥門堵塞現象時常發生,一方面需要加強對供氨管道的日常吹掃和人工清堵,保證供氨管道的清潔通暢;另一方面,對入廠液氨的品質要嚴格控制,純度要達到99.8%以上,品質差的液氨含雜質較多,易引起供氨管道的堵塞;最后,運行人員對供氨管道特別是焊接處要仔細檢查,查看是否存在破損或孔洞,如果供氨管道存在破損或孔洞的地方,液氨被空氣污染后形成氨基甲酸銨,對碳鋼產生劇烈的腐蝕,腐蝕產生的氧化鐵也容易堵塞管道。
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