自動(dòng)加藥裝置在煤泥水處理中的應(yīng)用
煤泥水中細(xì)粒沙和泥化物含量波動(dòng)較大,而且流量不穩(wěn)定,導(dǎo)致聚炳烯酰胺(PAM)的加藥量也需不斷改變,人工調(diào)節(jié)很難滿足工藝要求。采用自動(dòng)加藥系統(tǒng)處理煤泥水后,耙式濃縮機(jī)清水層在300 mm以上,溢流濃度可以控制在1 g/L以下,作為選煤用水,從而實(shí)現(xiàn)選煤廠洗水閉路循環(huán);同時(shí)耙式濃縮機(jī)底流濃度達(dá)到350~500 g/L,為壓濾機(jī)更多地回收煤泥提供了前提,預(yù)計(jì)每年可多回收壓煤泥10萬(wàn)t。
1 引言
撫順西露天礦選煤廠始建于1926年,年洗選能力達(dá)300萬(wàn)t以上,經(jīng)多次改造形成現(xiàn)在的塊煤重介、末煤跳汰、煤泥壓濾的聯(lián)合工藝流程。為了充分利用坑下水資源,降低選煤成本,大部分坑下水直接共給選煤廠選煤用水。但是隨著坑下水資源的緊缺,同時(shí)考慮環(huán)保要求和減少煤炭損失,西露天礦選煤廠于2004年開始采用聚炳烯酰胺(PAM)對(duì)煤泥水系統(tǒng)進(jìn)行處理,效果很好。
2 煤泥水治理存在的問(wèn)題及工藝流程
2.1 煤泥水治理存在的幾個(gè)主要問(wèn)題
(1)入選原料煤煤質(zhì)不穩(wěn)定,導(dǎo)致煤泥水中細(xì)粒沙和泥化物含量波動(dòng)較大,含沙量最多時(shí)占煤泥水中煤泥總量的50%。煤泥水中泥化物多時(shí),加藥量相對(duì)增加,煤泥水中泥化物少時(shí),加藥量相對(duì)減少,人工調(diào)節(jié)很難滿足這樣的變化要求,難免浪費(fèi)藥劑。
(2)選煤廠生產(chǎn)過(guò)程中煤泥水流量不穩(wěn)定,生產(chǎn)正常時(shí)能達(dá)到500 m3/h,如局部環(huán)節(jié)發(fā)生短時(shí)間生產(chǎn)中斷,流量就會(huì)大幅度降低或大幅度增加,人工調(diào)節(jié)加藥量難度很大。
(3)采用人工配置藥劑、人工加藥不但增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且對(duì)藥劑的熟化程度很難把握,影響藥劑與煤泥水作用效果。
采用自動(dòng)加藥裝置就可以解決上述問(wèn)題。
2.2 煤泥水治理的工藝流程
選煤廠所有的選煤用水通過(guò)角錐沉淀池濃縮后,經(jīng)φ350 mm濃縮旋流器濃縮回收粗煤泥。旋流器溢流進(jìn)入耙式濃縮機(jī)處理,加藥點(diǎn)就選在二段耙式濃縮機(jī)入料口,用加藥泵將配置好的PAM打入二段耙式濃縮機(jī)入料口,通過(guò)自然壓差與煤泥水充分混合,并在二段耙式濃縮池中形成大的絮凝體,使煤泥加速沉降。沉降后的煤泥水濃度能達(dá)到350~500g/L,并用渣漿泵打到壓濾機(jī)回收。二段耙式濃縮機(jī)溢流濃度達(dá)到1g/L以下,作為選煤用水,從而實(shí)現(xiàn)選煤廠洗水閉路循環(huán)。煤泥水治理的工藝流程如圖1所示。
3 自動(dòng)加藥系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)原理及特點(diǎn)
3.1 結(jié)構(gòu)原理
(1)自動(dòng)加藥系統(tǒng)構(gòu)成。自動(dòng)加藥系統(tǒng)分為3部分:第一部分為全自動(dòng)加藥裝置,采用三箱式結(jié)構(gòu),包括混合箱、熟化箱和儲(chǔ)藥箱,配備一套給水系統(tǒng),3臺(tái)攪拌器,1臺(tái)螺旋給料機(jī),1臺(tái)加藥泵,1個(gè)帶有振動(dòng)器的添料漏斗;第二部分為全自動(dòng)加藥的控制柜、控制器、執(zhí)行器和各類檢測(cè)儀表及傳感器;第三部分為觸摸屏控制系統(tǒng),再配合適當(dāng)?shù)能浖䴓?gòu)成自動(dòng)加藥系統(tǒng)的全部。自動(dòng)加藥裝置見(jiàn)圖2。
(2)自動(dòng)加藥裝置的工作原理:根據(jù)需要可以在觸摸屏上設(shè)定需要配置溶液的濃度,控制器可以根據(jù)給水量,按照所設(shè)定的濃度控制螺旋給料器,按照比例進(jìn)行投加藥劑,噴入混合箱,使干粉散落在水中不至于結(jié)塊,在攪拌器的攪拌之下,慢慢的溶解,然后由箱體自下而上的進(jìn)入熟化箱,進(jìn)行進(jìn)一步的熟化溶解,最后進(jìn)入儲(chǔ)存箱,通過(guò)螺桿泵將藥液加入煤泥水的管道中,通過(guò)自然壓差使煤泥水與藥液充分反應(yīng)。
如果添料漏斗中的干粉出現(xiàn)“搭橋”現(xiàn)象,那么振動(dòng)器開始抖動(dòng)使干粉能夠連續(xù)均勻進(jìn)入混合箱。當(dāng)干粉用完,缺料傳感器會(huì)批示報(bào)警并停止整個(gè)設(shè)備的運(yùn)行。儲(chǔ)藥箱中的溢流傳感器可以防止溶液配制過(guò)多時(shí),產(chǎn)生溢流現(xiàn)象。當(dāng)儲(chǔ)藥箱中的溶液不足,低液位傳感器會(huì)通過(guò)控制信號(hào)啟動(dòng)給水及溶藥設(shè)備的運(yùn)行,同時(shí)停止螺桿泵的運(yùn)行。結(jié)構(gòu)原理如圖2所示。
3.2 主要特點(diǎn)
(1)實(shí)現(xiàn)了藥劑自動(dòng)配制和自動(dòng)加藥,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了由于人為的誤操作所造成的藥劑浪費(fèi)。
(2)節(jié)省藥劑。本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)控制以二段耙式濃縮機(jī)溢流的檢驗(yàn)指標(biāo)為最終控制目標(biāo),依靠加藥數(shù)學(xué)模型來(lái)實(shí)現(xiàn)控制任一瞬時(shí)的加藥量,使得處理每噸煤泥水的加藥值達(dá)到最佳,大大節(jié)約處理每噸煤泥水的藥劑成本。
(3)處理效果好。采用自動(dòng)加藥裝置處理煤泥水,二段耙式濃縮機(jī)清水層在300 mm以上,溢流濃度可以控制在1 g/L以下,作為選煤用水,實(shí)現(xiàn)了選煤廠洗水閉路循環(huán);同時(shí)二段耙式濃縮機(jī)底流濃度達(dá)到350~500 g/L,為壓濾機(jī)更多地回收煤泥提供前提。
(4)利用濁度儀實(shí)施在線測(cè)量,反映溢流濃度及時(shí)準(zhǔn)確。
4 結(jié)語(yǔ)
在采用自動(dòng)加藥裝置之前,二段耙式濃縮機(jī)溢流濃度在100~200 g/L,作為選煤用水,嚴(yán)重污染精煤質(zhì)量,造成跳汰機(jī)矸石含煤率偏高和大量煤泥損失。采用自動(dòng)加藥裝置后,二段耙式濃縮機(jī)溢流濃度大幅度降低,可以回收作為選煤用水;底流濃度大幅度提高,預(yù)計(jì)每年可多回收壓濾煤泥10萬(wàn)t。
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