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絮凝劑在煤泥水處理中的應(yīng)用

更新時間:2009-07-06 11:35 來源:汾西礦業(yè)集團公司洗煤廠 作者: 茹志鴻 閱讀:1800 網(wǎng)友評論0

隨著選煤廠洗水閉路循環(huán)和環(huán)境保護要求的日益提高,煤泥水處理在選煤廠中變得越來越重要。近年來細粒煤分選設(shè)備得到很大發(fā)展,分選下限也越來越低,導(dǎo)致煤泥水的粒度組成發(fā)生了相應(yīng)的變化,煤泥水中的-0.3 mm級含量占主要地位,由于大量極細顆粒的存在,使得煤泥水處理起來越來越困難。盡管國內(nèi)同行在工藝流程和設(shè)備上不斷改進,這一難題仍困擾著選煤界。汾西礦業(yè)集團公司洗煤廠根據(jù)煤泥水的性質(zhì)和絮凝劑的作用機理,在絮凝劑的使用上大膽嘗試,取得了良好的使用效果和經(jīng)濟效果。
  
1  汾西礦業(yè)集團公司洗煤廠概況
  
汾西礦業(yè)集團公司洗煤廠采用跳汰—浮選聯(lián)合工藝流程,20世紀70年代建成并投產(chǎn),設(shè)計能力為300萬t/a,1997年改擴建為400萬t/a的大型現(xiàn)代化選煤廠。改擴建后,煤泥水系統(tǒng)難以滿足生產(chǎn)要求,主要入洗5個礦別的原煤。隨著綜采放頂煤工藝的推廣應(yīng)用及煤層結(jié)構(gòu)的變化,原煤煤質(zhì)較差,煤炭粉碎嚴重,煤泥含量特別是細泥含量增加,這就相應(yīng)地增加了煤泥水處理系統(tǒng)的負擔,威脅著洗水閉路循環(huán)和正常的洗煤生產(chǎn)。由于入洗原料煤中-0.5 mm含量逐步增加,由原來的14%左右增加到20%左右,入洗礦別增加,煤質(zhì)變化大,造成煤泥水系統(tǒng)負荷加大。為此,汾西礦業(yè)集團公司洗煤廠于2002—2003年分別增設(shè)了粗煤泥回收系統(tǒng)和過濾機自動化裝置來改善生產(chǎn)工藝,但效果較差,浮精煤產(chǎn)率低,洗水濃度不穩(wěn)定,影響生產(chǎn)正常進行,不能從根本上解決細泥積聚問題。為改善浮選入料,凈化洗水,提高過濾機工作效率,汾西礦業(yè)集團公司洗煤廠通過合理使用絮凝劑成功地解決了這一系列問題。
  
2  絮凝劑的作用機理
  
煤泥水由煤和水組成,其性質(zhì)既與煤的性質(zhì)有關(guān),又與水的性質(zhì)相關(guān),并受它們之間相互關(guān)系的影響,主要由煤泥濃度、黏度、灰分、化學性質(zhì)及煤泥的粒度組成。其中煤泥的粒度組成很大程度上決定了煤泥水沉降過程的難易程度,且隨著粒度變細及細粒含量的增多,使顆粒的布朗運動加劇,煤泥水黏度增大,并使煤泥水具有某些膠體的性質(zhì),從而導(dǎo)致煤泥水長時間不能沉降,其均勻、穩(wěn)定地懸浮在水體中,沉降效果差。在連續(xù)生產(chǎn)過程中,穩(wěn)定懸浮并大量集聚,使原煤濃縮機和尾煤濃縮機溢流濃度不斷增高,進入洗水系統(tǒng),造成惡性循環(huán)和連鎖反應(yīng),進而嚴重影響跳汰機和浮選機分選效果,而且還影響商品煤質(zhì)量,更嚴重的是煤泥水外排導(dǎo)致環(huán)境污染。通過添加絮凝劑發(fā)生復(fù)雜的熱物理、化學過程,產(chǎn)生凝聚和架橋作用,降低或消除顆粒間的排斥力,中和顆粒表面電荷,使顆粒結(jié)合在一起,體積不斷增大。當顆粒聚集到一定體積程度時,便從水中分離出來,形成絮團,使沉降速度大大提高。
  
汾西礦業(yè)集團公司洗煤廠根據(jù)煤泥水的特性和絮凝劑的機理作用,在煤泥水中加入具有較長線形分子結(jié)構(gòu)的高分子化合物(絮凝劑),這些高分子化合物在水中發(fā)生電離作用,并通過靜電鍵合、氫鍵合、共價鍵合等作用與煤泥水的固體顆粒發(fā)生吸附作用。由于這些線形化合物分子結(jié)構(gòu)通常很長,因此通?梢酝瑫r黏附幾個顆粒,從而引起顆粒的聚集。我廠先后將絮凝劑應(yīng)用于浮選精礦中起助濾作用,用于尾煤壓濾機、尾煤濃縮機和原煤濃縮機,起沉降分級、凈化洗水作用,都取得了明顯效果,改善了工藝的不足,提高了設(shè)備工作效率,節(jié)能降耗,提高精煤產(chǎn)率和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,實現(xiàn)煤泥水閉路循環(huán)。
  
3  合理使用絮凝劑以降低洗水濃度
  
一般洗煤廠的洗水主要由原煤濃縮機溢流、尾煤濃縮機溢流和壓濾機濾液等組成,其中原煤濃縮機溢流占70%,尾煤濃縮機占25%。2002年10月份前我廠原煤濃縮機溢流在15 g/L~130 g/L之間,生產(chǎn)任務(wù)大、生產(chǎn)時間較長時,更為突出,直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)率,影響粗煤泥系統(tǒng)的正常運行。為此我廠2002年投資近百萬元增加了一套截粗環(huán)節(jié),解決浮選入料問題,但未能從根本上解決,洗水濃度居高不下。我們通過分析,著手解決洗水的主要組成部分,通過多次試驗,2001年5月首先將絮凝劑配制成0.2%~0.5%加入尾煤濃縮機,使溢流水大為改善。如果生產(chǎn)穩(wěn)定的情況下,洗水濃度一般穩(wěn)定在30 g/L以下,不僅提高了洗水質(zhì)量,還改善了浮選稀釋效果,但不能解決原煤濃縮機溢流的細泥在洗水中的聚集循環(huán)問題。
  
2003年10月我們將絮凝劑配制成0.1%~0.5%加入原煤濃縮機試驗,主要觀察浮選效果和溢流水濃度,通過兩個月的試驗,溢流水穩(wěn)定在20 g/L以下,不僅循環(huán)水濃度得到解決,添加絮凝劑還改善了浮選效果,提高了細泥選擇性,入料煤漿濃度穩(wěn)定,且產(chǎn)品質(zhì)量合格穩(wěn)定,抽出率較以往使用前提高了5%。我廠采用老式的周邊傳動濃縮機通過添加絮凝劑改善了沉降方式,由粗到細擴散沉降形成粗細集中沉降,減少了細泥向周邊擴散,加快了沉降速度,減少煤泥在水中的氧化程度,新鮮煤漿直接入浮。
  
通過原煤和尾煤濃縮機的同時使用,2004年全年洗水濃度完成13g/L,實現(xiàn)了清水洗煤,洗水組成明顯變化,即尾煤濃縮機溢流占70%,原煤濃縮機占25%。將壓濾機溢流之間進入洗水改為進入尾煤濃縮機二次凈化以來,洗水濃度班、日、月均在10 g/L以下,實現(xiàn)了清水洗煤,洗水全部復(fù)用,改變了以往根據(jù)洗水指導(dǎo)生產(chǎn),定期換水的生產(chǎn)方式,實現(xiàn)了煤泥水閉路循環(huán)。關(guān)鍵是實現(xiàn)了清水洗煤,提高了跳汰機分選效率,減少了產(chǎn)品污染,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,提高精煤產(chǎn)率。
  
4  通過底流大排放來提高浮選機通過量
  
由于添加絮凝劑改變了原煤濃縮機沉降方式,由原來的擴散型變?yōu)榧谢旌闲停两邓俣燃涌欤瑴p少積聚時間,只有連續(xù)穩(wěn)定地排放才能起到一定的作用。根據(jù)浮選機最佳入料濃度(120 g/L)制定排放制度,實現(xiàn)浮選機最大通過量,由試驗前的100 m3/h左右提高到250 m3/h左右,加快浮選速度,實現(xiàn)底流大排放,保證濃縮機清水層1.5 m~2 m,減少了細泥積聚,排放出循環(huán)水系統(tǒng),由壓濾機把關(guān)處理。存在問題是長時間停車導(dǎo)致剛開車時浮精灰偏高,可通過采取浮選系統(tǒng)遲停早開的辦法加以解決。通過改善浮選機入料條件,不僅提高了浮選機工作效率,而且使產(chǎn)品各項指標較使用絮凝劑前發(fā)生顯著變化,浮選精煤灰分合格率、穩(wěn)定率有較大改善,浮選精煤產(chǎn)率提高至少2%,尾礦灰分提高10%。
  
5  提高設(shè)備工作效率
  
我廠浮選精煤采用PG116型圓盤真空過濾機脫水,浮選水分為28%~32%之間,大大影響了出廠精煤水分。為了改善過濾效果,降低精煤水分,提高真空過濾機處理能力,通過采取分析影響過濾速度因素得知,只要增加濾餅空隙率,減少濾餅比表面積和壓縮性指數(shù),就可降低濾餅的比阻;谶@一原理,當比阻較小時(浮精粒度較粗)過濾效果較好;浮精粒度較細,黏度較大時,過濾濾餅薄,效果差。通過使用絮凝劑,改變了懸浮液的顆粒結(jié)構(gòu),便于形成疏松多孔的聚合體,起到降低濾餅比阻的作用,以獲得孔隙較多、結(jié)構(gòu)強的濾餅。通過添加0.01%~0.02%濃度的絮凝劑作為助濾劑,工藝效果明顯改善,濾餅水分降低2個百分點,使過濾自動化發(fā)揮作用,處理量大幅度增加,濾餅脫落率提高,降低了工人的勞動強度。由以前開6臺過濾機減少為5臺,操作工人由6人減少到3人,工作效率大大提高。
  
我廠2004年進行尾煤濃縮機工藝改造,采用JZN—22高效濃縮機和XMGZ300/1600—X/U壓濾機完善煤泥水工藝。由于煤泥粒度組成特性,壓濾機一個循環(huán)需60 min,通過我們添加絮凝劑后,工作循環(huán)減少為40 min,且產(chǎn)品水分降低2%,濾餅成型速度快,產(chǎn)品水分較低,脫落率高,減輕了工人勞動強度,提高了設(shè)備工作效率。
  
6  加強工藝環(huán)節(jié)的管理
  
煤泥水是選煤廠工藝較復(fù)雜的環(huán)節(jié),為確保煤泥水工藝系統(tǒng)正常運行,我們加強了工藝環(huán)節(jié)的管理,通過控制主要工藝參數(shù),來調(diào)節(jié)絮凝劑的添加量。采用探桿對濃縮機分層和分級情況進行檢測、跟蹤,利用濃度計、流量計跟蹤和控制濃縮機底流的排放量,并對濃縮機入料、排料和溢流進行濃度檢測,以這些參數(shù)作為依據(jù),確定絮凝劑的添加量和濃度配比,使絮凝劑的添加達到了高效性和經(jīng)濟性兼顧的目的。
  
7  取得的效果
  
通過合理使用絮凝劑和加強煤泥水環(huán)節(jié)管理,有效地完成了選煤廠浮選系統(tǒng)的主要任務(wù),提高了精煤產(chǎn)率,降低了洗水濃度,各種消耗除絮凝劑外明顯下降。電耗僅為計劃的46%,油耗為0.9kg/t干煤泥,大型設(shè)備真空泵、高壓泵、煤泥泵等運行周期延長6~12個月。煤泥水系統(tǒng)實現(xiàn)閉路循環(huán),杜絕了煤泥水外排,洗水濃度控制在10g/L左右,基本實現(xiàn)清水洗煤。產(chǎn)品質(zhì)量得到提高:精煤灰分指標降低2%;浮精煤水分降低2%;尾煤灰分提高10%;綜合精煤產(chǎn)率提高1.5%;設(shè)備負荷減少866.9 kW/h;洗煤機處理量由250 t/h提高到325 t/h。
  
8  結(jié)語
  
在細粒級物料脫水、沉降、分級過程中,合理地添加絮凝劑可以降低洗水濃度,同時可以達到提高設(shè)備工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量的目的。在使用過程中應(yīng)注意選擇適用的絮凝劑并選擇合適的加藥點,以便獲得良好的經(jīng)濟和社會效益。

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