一級A提標(biāo)新技術(shù)改進(jìn)污水處理廠
日前,在青島市召開的城市污水處理廠達(dá)一級A標(biāo)準(zhǔn)的升級改造技術(shù)評議會上,以張杰院士為組長的評議專家組對青島市城陽城區(qū)污水處理廠的升級改造情況及污染物達(dá)標(biāo)排放情況進(jìn)行了現(xiàn)場評議,與會專家對改造成果及該項(xiàng)技術(shù)在全國的推廣前景表示肯定。該技術(shù)尤其對東北、華北、西北等地區(qū)的污水處理具有良好的借鑒意義。
據(jù)了解,這一新技術(shù)由北京工業(yè)大學(xué)、江蘇裕隆環(huán)保有限公司、青島城投雙元水務(wù)有限公司(青島城陽污水處理廠)共同完成。為保證該技術(shù)的先進(jìn)性及適用性,技術(shù)人員不僅經(jīng)過了大量的實(shí)驗(yàn)研發(fā)和論證,在實(shí)際工程中也進(jìn)行了反復(fù)的比對試驗(yàn)。針對ICEAS工藝在運(yùn)行模式上的缺陷以及存在的問題,他們確定了基于提高碳源利用率,增強(qiáng)硝化反硝化能力以及強(qiáng)化生物除磷的改造方案,通過在生物池中投加懸浮填料,增設(shè)攪拌器和回流系統(tǒng),強(qiáng)化了系統(tǒng)對污染物的去除性能,同時通過對運(yùn)行時序、回流時間、充水比、好氧缺氧水力停留時間等多因素的組合優(yōu)化調(diào)控,結(jié)合DO、pH的實(shí)施控制手段,實(shí)現(xiàn)高效脫氮除磷并較大幅度降低剩余污泥產(chǎn)量的目的。
針對傳統(tǒng)A2/O工藝在深度脫氮除磷方面存在的一些問題,技術(shù)研究人員采用分段進(jìn)水A/O+MBBR工藝對原生物池進(jìn)行改造,并根據(jù)組合工藝特點(diǎn),探索出填料堆積對出水水質(zhì)的影響,提出相應(yīng)的解決辦法;開發(fā)出一套進(jìn)水流量分配比的控制策略,保障分段進(jìn)水在實(shí)際工程應(yīng)用中的優(yōu)勢;研究進(jìn)水流量分配比、污泥回流比、各段溶解氧濃度作為控制參數(shù)對的控制策略,以及反硝化除磷在分段進(jìn)水A/O工藝中的實(shí)現(xiàn)和維持。
與以往的污水處理技術(shù)相比,該技術(shù)在無外加碳源條件下,開發(fā)了兩種低碳氮比城市污水深度脫氮除磷工藝--改良SBR工藝和分段進(jìn)水A2/O脫氮除磷工藝,并建立了改良SBR工藝和分段進(jìn)水A2/O工藝的實(shí)時控制系統(tǒng),提高了工藝的管理水平和運(yùn)行效果。通過合適的過程控制實(shí)現(xiàn)了各生化反應(yīng)的最優(yōu)化,也利于提高氮磷的去除率。同時,在改良SBR和分段進(jìn)水A2/O生物池中分別投加活性懸浮填料,這種懸浮填料強(qiáng)度高、掛膜快、生物活性及生物量高,可以增強(qiáng)硝化和脫氮能力,實(shí)現(xiàn)深度脫氮除磷;從而提高系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,并進(jìn)一步優(yōu)化運(yùn)行方式,節(jié)省能耗。
青島城陽污水處理廠升級改造始于2010年5月,于2011年5月通過環(huán)保部門驗(yàn)收。改造升級后,處理水量10.0×104m3/d,進(jìn)水COD平均為280mg/l,TN平均為50mg/l,出水COD小于50mg/l,NH4-N小于50mg/l,TN小于15mg/l,TP小于0.5mg/l,出水水質(zhì)達(dá)到國家一級A排放標(biāo)準(zhǔn),與其他城市污水處理廠升級改造工程相比,基建費(fèi)用節(jié)省11%,運(yùn)行費(fèi)用減少12%。
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