大連市“無廢企業”建設經驗為何能在全國推廣?
更新時間:2025-01-10 10:15
來源:中國環境報
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【谷騰環保網訊】近日,大連市恒力石化“無廢企業”建設成果在生態環境部固體廢物與化學品管理技術中心發布的《“無廢城市”建設進展研究報告(2023年)》中作為經驗典型在全國推廣。
大連市是國家重要的石油煉化基地,原油加工能力居國內前列。依托“無廢城市”建設,大連市探索提升大型石化企業固體廢物治理體系和治理能力路徑,實現企業內、企業間物料閉路循環、資源化利用,推動石化行業綠色高質量發展。恒力石化作為大連市長興島石化基地核心企業,集煉化、石化、化工、新材料于一體,從“一滴油到一匹布”全產業鏈戰略發展模式中,積極探索建設“無廢企業”。企業持續加大固體廢物源頭減量和資源化利用措施,走出生態優先、綠色高質量發展模式,與2020年相比,每年可減少固體廢物產生約2.3萬噸,資源化利用各類固體廢物6.6萬余噸,無害化處置危險廢物2萬余噸。
優化工藝裝置,實現固體廢物減量化。恒力石化產生的生化污泥,采用蘇伊士水務先進工藝,通過鍋爐排放的部分煙氣與污泥直接接觸熱交換,將含水率為85%的污泥處理至含水率為10%以下,每年可減少各類污泥產生約1.1萬噸。芳烴聯合等裝置在設計上進行創新優化,通過工藝技術革新大大延長二甲苯、制苯等裝置白土使用壽命,白土使用壽命由傳統工藝的3至6個月延長到2年以上,每年可減少產生廢白土類危險廢物3048噸,實現固體廢物源頭減量。
資源節約利用,實現危險廢物資源化。恒力石化污水處理環節產生大量廢活性炭,企業自建多膛耙式爐將廢活性炭在爐內與高溫煙氣換熱,并與再生蒸汽接觸發生傳質和化學反應去除雜質,同時保持活性炭原有的完整性,每天實現20余噸廢棄活性炭再生使用。乙烯裝置在去除裂解氣中硫化氫、二氧化碳過程中產生大量廢堿液,因含有的硫化鈉等對水生生物產生毒性影響,容易造成環境污染,企業自建廢堿液氧化裝置,將廢堿液中的硫化鈉氧化后,廢堿變廢為寶,進入園區污水處理系統調節pH,每年提供污水處理堿性中和劑6萬余噸,真正實現“以廢治廢”。
推動技術革新,實現固體廢物無害化。恒力石化建設世界PTA行業中首套 PTA殘渣回收系統,回收氧化殘渣漿料中的苯甲酸、鈷、錳催化劑金屬等可利用組分;厥盏拟挕㈠i催化劑進入主裝置循環利用,苯甲酸作為副產品抽出,過濾后的濾液排至污水處理廠無害化處理。企業產生的苯系物、焦油、二聚物、多乙二醇等有機廢液通過管道輸送至TO 爐焚燒,焚燒后產生的熱量通過余熱鍋爐回收利用,煙氣經SNCR+SCR雙級脫硝、長袋低壓脈沖布袋除塵器處理后達標排放,每年無害化處置各類危險廢物2萬余噸。
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