冷軋含油乳化液廢水處理新思路探究
【摘要】借鑒國內(nèi)最新技術研究成果,結(jié)合武鋼某冷軋含油乳化液廢水處理實例,探索一種將氣浮、超濾、生化合理組合,并能靈活控制的新處理思路。經(jīng)系列工業(yè)化試驗表明,此工藝投資省、運行成本低,能很好解決冷軋含油乳化液廢水COD達標排放問題,排水CODCr小于100 mg/L。
【關鍵詞】冷軋;乳化液廢水;氣浮;超濾
1.前言
冷軋含油乳化液廢水主要來自冷軋軋機組、磨輥間和帶鋼脫脂機組、濕平整工藝及各機組的油庫排水等,其中的乳化液成分較為復雜,含有大量的礦物油或植物油、乳化劑及其它有機物,乳化程度高、 性質(zhì)穩(wěn)定、去除難度較大,排水COD達標困難,是我國鋼鐵行業(yè)廢水處理的一道難題[1]。20世紀70年代,各國廣泛采用氣浮法去除水中懸浮態(tài)乳化油,同時結(jié)合生物法降解COD[2,3],但由于當時乳化液成分變化大,影響廢水處理效果。近幾年,隨著冷軋工藝 技術的改進,噸材酸堿廢水排量大幅度下降,削弱了酸堿廢水對含油廢水的稀釋作用,使含油廢水處理 難度進一步加大,國內(nèi)各鋼鐵企業(yè)紛紛采用無機陶瓷膜過濾裝置,配合生物接觸氧化法降解COD[4,5,6]。 一時,“超濾+生化”工藝成了冷軋含油乳化液廢水 處理的主流。但從考察國內(nèi)多個冷軋廠含油乳化液廢水處理系統(tǒng)的實際出水指標看,真正做到COD穩(wěn)定達標排放的企業(yè)并不多,因此,探索新的工藝技術處理冷軋含油乳化液廢水已成當務之急。國內(nèi)高校如東北大學[7]、蘇州科技大學[8]均在進行相關技術 研究。鋼鐵企業(yè)也在進行技術探索,例如:寶鋼[9]1800 冷軋含油乳化液廢水處理系統(tǒng)在超濾后增加了MBR工藝,天鐵冷軋含油廢水處理系統(tǒng)在超濾后增加了催化氧化裝置,等等。但到目前為止,國內(nèi)還沒 有就此達成共識,形成統(tǒng)一的技術規(guī)范。采用的部分新工藝雖能提高處理效果,但投資和運行成本極高, 在當前行業(yè)不景氣的情況下,推廣應用較為困難。 武鋼某冷軋廠設計年產(chǎn)量230萬t,其含油乳化 液廢水系統(tǒng)(含濃堿廢水)設計平均水量24 m3/h,工 藝采用無機陶瓷膜超濾加生物接觸氧化法。自該廠 投產(chǎn)2年多來,含油乳化液廢水處理系統(tǒng)COD一直不能穩(wěn)定達到排放要求,斜板沉淀池出水CODCr一 直在1500 mg/L左右,導致整個廢水處理系統(tǒng)最終排口COD超標。針對目前實際運行情況,在該廢水處理工藝基礎上,探索了一種將氣浮、超濾、生物接觸氧化法合理組合,并能靈活控制的新處理思路。
2.含油乳化液廢水處理系統(tǒng)現(xiàn)狀解析
2.1水質(zhì)特征
含油乳化液廢水(含濃堿廢水)實際排放量在 300~500 m3/d,來水主要污染物指標CODCr在 10000~20000 mg/L之間,pH在9~14之間。超濾進水CODCr在20000~35000 mg/L。生物接觸氧化池進水 CODCr在2800~4000 mg/L。斜板沉淀池出水CODCr在 1500 mg/L左右。
2.2 原處理工藝及參數(shù)
原處理工藝如圖1所示。
設備及構(gòu)筑物參數(shù):
調(diào)節(jié)池2座,總?cè)莘e1600 m3。超濾12個單元, 每單元處理能力2 m3/h,循環(huán)箱容積237 m3。生化池 1座,總?cè)莘e250 m3。破乳箱2個,總?cè)莘e50 m3。
2.3 運行剖析
該廠建成投產(chǎn)2年多來,含油乳化液廢水處理 系統(tǒng)COD一直未能達到排放要求。經(jīng)過調(diào)查分析 發(fā)現(xiàn),造成該廢水處理系統(tǒng)出水COD不達標的原因主要有:
2.3.1超濾處理系統(tǒng)不完善,循環(huán)箱和乳化液調(diào)節(jié) 池存在嚴重皂化和COD濃度富集現(xiàn)象,出水COD濃度太高;
2.3.2生化池容積小,COD容積負荷率高達3.7~8.9 kg/m3.d,大大高于HJ/T337-2006標準規(guī)定(不大于1 kg/m3.d),COD去除率低;
2.3.3生化池營養(yǎng)比不協(xié)調(diào),檢測發(fā)現(xiàn)嚴重缺氮,細 菌繁殖不好;
2.3.4生化池間斷進水,COD負荷沖擊大,影響生化 處理效果。
3 處理新思路
3.1新思路的提出
超濾裝置的出水水質(zhì)、運行成本與進水COD 濃度、含油量高低密切相關。進水含油量越高,出水 水質(zhì)越差,運行通量和周期下降,清洗頻次和運行 成本相應增加。超濾工藝的優(yōu)點是對COD和油的過濾效果好、對油的性質(zhì)和狀態(tài)適應性強,缺點是 設備投資高(處理1 m3/h水量的設備投資在40萬 元左右),循環(huán)箱COD和油含量升高速度快,浮油 分離困難,易出現(xiàn)皂化,使出水水質(zhì)變差,處理成本 增加。如何降低超濾進水COD和含油量是改善超 濾處理效果,降低運行成本的關鍵。浮選技術除油 效果好,設備投資低(處理1 m3/h水量的設備投資 在1萬元左右),合理選配絮凝劑還對COD有明顯 去除效果,在國內(nèi)石油行業(yè)有大量應用,但其處理 效果受廢水所含油的性質(zhì)和濃度影響大。如能將超 濾和浮選工藝進行組合,用于冷軋含油廢水處理, 將是一種新的工藝思路,在國內(nèi)還沒有應用案例。 存在的技術風險是浮選出水殘留的絮凝劑是否影 響超濾運行。但從報道看,在線混凝超濾在國內(nèi)有 成功的小試。本項研究擬以現(xiàn)有冷軋含油乳化液廢 水處理工藝為依托,開展現(xiàn)場中試作,對“浮選+超 濾+生化”組合工藝的應用效果進行驗證。
3.1.1工藝確定原則
(1)充分利用現(xiàn)有處理工藝設施;
(2)投資小,運行成本低;
(3)工藝調(diào)整方便,對水質(zhì)、水量變化適應性強;
(4)所選用工藝技術成熟,處理效果好、運行穩(wěn) 定。
3.1.2新思路工藝路線
新思路工藝路線如圖2所示。
3.2工藝說明
車間排來的含油乳化液廢水由調(diào)節(jié)池收集,并 調(diào)節(jié)到一定溫度和水質(zhì)要求,利用調(diào)節(jié)池內(nèi)經(jīng)過改 進的收油裝置回收上層浮油。投加適當?shù)钠迫閯?后,用氣浮法分離去除乳化態(tài)的油及污染物。用超 濾裝置截留小顆粒油珠和大分子溶解性有機物。剩 余極少量膠體狀油珠及小分子水溶性有機污染物 利用經(jīng)過馴化的微生物進行生化降解。生化出水經(jīng) 斜板沉淀池澄清后排至酸堿廢水系統(tǒng)進一步處理, 最終實現(xiàn)COD達標排放。
運行過程中,當水量或水質(zhì)異常變化時,可視 情況對氣浮與超濾進行串、并聯(lián)組合運行,對工藝 進行靈活調(diào)控。
4.工業(yè)化試驗
在工業(yè)化試驗期間,含油乳化液廢水處理量為 15 m3/h。為了不影響現(xiàn)有系統(tǒng)的處理能力,實施分 段性試驗。首先進行生化試驗,然后進行氣浮單機 試驗,最后在生化與氣浮試驗的基礎上進行氣浮、 超濾、生化組合試驗。
4.1生化試驗
生化試驗分兩個階段進行。第一階段主要觀察 改善生化池營養(yǎng)比和生物結(jié)構(gòu),在進水COD容積 負荷不變情況下的生化處理效果。試驗采取的主要 措施有:接入嗜油生物菌種,投加適量的生物酶催 化劑,添加廢水中缺乏的生物營養(yǎng)元素,改善細菌 營養(yǎng)比,并對細菌進行適當馴化。
通過40天的試驗觀察,第一階段生化池的 COD平均去除率從原來的50%提高到了80%以上, 試驗前后生化池的進出水COD數(shù)據(jù)見表1。
從表1數(shù)據(jù)看,改進生化池營養(yǎng)比和細菌結(jié)構(gòu)后,能夠改善生化處理效果,提高COD去除率,但出水COD還是較高,不能實現(xiàn)COD達標排放。
第二階段生化試驗主要觀察降低生化池COD負荷,同時改善營養(yǎng)比和生物結(jié)構(gòu)時的生化處理效果。試驗采用小試裝置,處理水量選100 L/h和200 L/h,乳化液經(jīng)過破乳后連續(xù)進生化池,生化池容積 3 m3。試驗方法與第一階段基本相同。
通過50天的試驗觀察,馴化結(jié)束后,生化池容積負荷在0.96~1.28 kg/m3.d的條件下,COD平均去除率在93%以上,兩種負荷條件下生化池進出水COD數(shù)據(jù)見表2。
從表2數(shù)據(jù)看,在連續(xù)進水條件下,當生化池容積負荷在1 kg/m3.d左右,生化效果很好,COD去除率高,能夠滿足廢水達標排放需要。
4.2氣浮試驗
本次試驗采購了一套處理能力為15~20 m3/h 的溶氣氣浮裝置。在氣浮試驗前,先進行小試初步篩選破乳劑和絮凝劑的種類,試驗中嚴格控制pH 在不同破乳劑的最佳反應范圍內(nèi),從觀察氣浮浮渣和出水COD的測量數(shù)據(jù)來控制各種藥劑的投加量,氣浮試驗的數(shù)據(jù)如表3所示:
從表3數(shù)據(jù)看,氣浮出水COD值比超率低,波動幅值也相對較小,能減輕對生化池的沖擊。
4.3 氣浮、超濾、生化組合試驗
氣浮、生化試驗取得良好的效果后,將氣浮、超 濾、生化串聯(lián)組合試驗,試驗前將超濾循環(huán)箱進行 徹底清洗(如不清洗循環(huán)箱,超濾通量會快速下 降)。試驗水量10 m3/h,連續(xù)進水。
在系統(tǒng)調(diào)試穩(wěn)定后,試驗持續(xù)了一周時間。通 過觀察發(fā)現(xiàn),試驗的前1~2天,超濾裝置的COD去 除率很低,僅15%左右。但隨著時間的延長,其出水 COD逐步下降,最終穩(wěn)定在500 mg/L以下。超濾的 平均通量與沒有氣浮相比高50%以上,運行周期可 延長一倍以上。試驗代表性數(shù)據(jù)見表4所示。
實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐濁水循環(huán)后,系統(tǒng)新水補水量由改造 前的580 m3/h降低到220 m3/h,節(jié)約新水360 m3/h. 年節(jié)約新水量=360 m3/h×24 h×320 d=276.48萬m3/年; 則年節(jié)約新水費=年節(jié)約新水量×新水價格 =276.48萬m3/年×1元/m3=276.48萬元
轉(zhuǎn)爐濁水循環(huán)后,年節(jié)約新水276.48萬m3,噸鋼耗新水指標下降0.3 m3/t.
6.3社會效益分析
循環(huán)水系統(tǒng)工藝設施經(jīng)過改造后,提高了循環(huán)水重復利用率,重復利用率由改造前的77.6%提高到92.4%。采用水質(zhì)穩(wěn)定技術,保證循環(huán)水的水質(zhì), 使水處理技術水平有所提高。降低噸鋼新水耗量,部分解決水資源短缺問題。新水消耗量降低后系統(tǒng) 的外排水量隨之減少,實現(xiàn)了重復利用減少了環(huán)境污染。
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