ABR/CASS工藝處理養殖廢水實例
養殖廢水中有機物及氨氮濃度高,經氨吹脫塔/絮凝沉淀池/ABR復合厭氧反應器/CASS好氧反應器/沸石過濾器聯合工藝處理后,各項出水指標均優于《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)的一級排放標準。實踐證明,該工藝處理效果良好,具有很好的除磷脫氮效果,但仍存在運行費用偏高、操作及管理困難等問題,需進一步改善從而維持長期的穩定運行。
1 廢水水質和處理流程
云南某養殖場位于滇池之濱,有1500頭奶牛,產廢水量約80m3/d,根據當地環保部門的要求,該養殖場的廢水經處理后必須達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)中的一級排放標準。廢水處理工程的設計進、出水水質見表1,處理流程如圖1所示。
2 工藝特點和設計參數
主要構筑物尺寸及參數見表2。
① 采用兩級格柵去除廢水中的牛糞、草料等大的漂浮物,然后在調節池進行水質和水量的調節。
② 為了防止高濃度的氨氮抑制后續生物處理的微生物,設計用氨吹脫塔對廢水中的氨氮進行吹脫處理,吹脫塔采用空塔結構,底部通高壓空氣,用微孔曝氣器供氣,頂部加入石灰乳,使石灰乳與廢水進行充分的同向混合,反應產生的NH3由空氣帶出,塔的頂部為敞口,設計采用3臺吹脫塔平行運轉,單臺有效容積為20m3,由于廢水在塔內的停留時間長達18h,故氨的吹脫效率可達到85%。
③ 脫氨后的廢水進行絮凝沉淀處理,設計采用鈣鎂復合絮凝劑,不僅可以將廢水的pH值反調至中性,而且可以去除部分SS,從而為后續的生化處理創造有利條件。設計采用2座平行的平流沉淀池,水力停留時間為12h。
④ 采用折流板式復合厭氧生物反應器(ABR)進行處理,該反應器集厭氧生物濾池(AF)和第三代復合厭氧反應器(ABR)的優點于一身。在ABR反應器內部設置一系列上下折流板,使進入其中的廢水以升流和降流的方式流經整個反應器,折流板的間距設置不均等,并在降流室進水一側折流板的下部設置了一個45°的轉角,以避免水流進入該室時產生沖擊作用,緩沖了水流并使布水均勻。設計將升流室的寬度加大,并在升流室內設置復合填料,使升流室中的水流以較小的流速流過填料,利用填料內的微生物對廢水進行厭氧分解,分解產生的沼氣自反應器上部的排氣口排出。這種構造的反應器能在各個隔室中形成性能穩定、配合良好的微生物群,以適應于流經不同隔室的水質情況。ABR復合厭氧反應器的有效池容為240m3,水力停留時間長達72h,對BOD5和COD的去除率>80%。
⑤ 采用CASS工藝進行好氧處理,CASS工藝是一種具有脫氮除磷功能的循環間歇廢水生物處理技術,CASS反應器由3個區域組成,即生物選擇區、兼氧區和主反應區,其體積比為1∶5∶30,容積負荷為0.5kgCOD/(m3·d)。CASS反應器的有效池容為40m3,水力停留時間為12h,包括充水—曝氣(8h)、充水—沉淀(2h)和潷水(2h)3個階段。
⑥ 采用沸石過濾器對CASS出水進行過濾,保證了穩定的出水水質。
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