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利用電滲析技術處理硝酸銨冷凝廢水

更新時間:2009-10-22 20:51 來源: 作者: 汪家銘 閱讀:7720 網友評論0

摘要:介紹了電滲析技術的工藝原理、技術特點、國內概況以及應用在硝酸銨生產冷凝廢水處理的一個實 例。實踐證明:電滲析裝置用于處理硝酸銨生產中氨氮嚴重超標的冷凝廢水,能有效實現資源回收、節能減排、 循環經濟的目的,具有獨特的優勢和推廣應用價值。

關鍵詞:電滲析技術;硝酸銨冷凝廢水;廢水處理;原理;實例

我國傳統的硝酸銨生產裝置大多技術裝備陳 舊,工藝落后,環保水平偏低,在生產過程中產生 大量的含氮工業廢水。特別是由于硝酸銨生產工藝 決定的由稀硝酸帶入的水分在中和、蒸發及結晶過 程中以二次蒸汽的形式排出,形成的工藝冷凝液中 含有硝酸銨和氨,成為硝酸銨生產的主要廢水源。 這些冷凝液若直接排放,會使排放水中氨氮含量嚴 重超標,造成地表水體的富營養化,破壞水環境的 生態平衡。如直接送回硝酸吸收塔回用又不利于生 產安全,并且還不能全部回收利用。由于缺乏有效 的治理措施,一些廠家采用兌水稀釋的辦法以實現 達標排放,耗費大量的水資源。目前,新修訂的地 方和行業污水排放標準都相繼提高了氨氮標準,并 對污染物的排放限值、水污染物基準排水量和排放 濃度都做了相應規定。因此,硝酸銨冷凝液的治理 及回收利用成為硝酸銨生產企業面臨的亟待解決的 難題。

目前已開發出利用電滲析(ED)技術處理硝酸 銨冷凝廢水的新工藝,既可將廢水中的硝酸銨回用 于生產系統,同時又使冷凝廢水實現達標排放。電 滲析技術從20世紀50年代確立以來,在工程技術 應用過程中迅速崛起,所起的作用與日俱增。我國 是從1958年開始電滲析工程的研究開發工作,屬 于世界上起步較早的國家之一[1]。

1.工藝原理

電滲析是在直流電場作用下,以電位差為推動 力,利用離子交換膜的選擇透過性,把電解質從溶 液中分離出來,從而實現溶液的淡化、濃縮、精化或純化的目的。利用電滲析脫鹽這一特性,從某些 化工、醫藥、食品等產品中去除無機電解質,達到 分離、凈化、提純和精制的目的,以提高產品的品 質。并且逐漸擴大到海水淡化和制取工業純水的給 水處理中,在重金屬廢水、放射性廢水等工業廢水 處理中都已得到了應用[2]。

電滲析系統由一系列陰膜、陽膜交替排列于 陰、陽兩電極之間組成許多由膜隔開的小水室。當 原水進入這些小室時,溶液中的離子選擇性地透過 離子交換膜,陽離子交換膜CM只允許陽離子通 過,阻擋陰離子通過,而陰離子交換膜AM則反 之。在直流電場的作用下,溶液中的離子作定向遷 移。陽離子向陰極遷移,陰離子向陽極遷移,從而 發生溶液中的溶質與水分離。由于離子交換膜具有 選擇透過性,結果使一些小室離子濃度降低而成為 淡水室,與淡水室相鄰的小室則因富集了大量離子 而成為濃水室。一個淡水室和一個濃水室總稱為一 個單元。一套電滲析裝置就是由若干個這樣的單元 組成的。從淡水室和濃水室分別得到淡水和濃水。 原水中的溶質得到了分離和濃縮,水便得到了凈 化。其工藝原理見圖1。

在硝酸銨工藝冷凝液處理中,進入電滲析系統 的冷凝液分為3股,一股作為傳導電流和離子遷移推動力的極水,另兩股進入電滲析系統后,NH4+和NO 3 -在直流電場作用下進行離子遷移,NH4+可通過陽離子交換膜CM向陰極遷移,NO 3-可通過陰離子交換膜AM向陽極遷移,從而實現了硝酸銨冷凝液中硝酸銨的分離和回收處理。

2.技術特點

電滲析和離子交換、反滲透一樣,也是分離、 提取物質的一種方法,其主要的缺點是運行過程中 易發生濃差極化而產生結垢,與反滲透技術相比, 脫鹽率較低[3]。但電滲析技術的優勢也是十分突出 的,主要特點如下。

2.1裝置設計靈活

除鹽率比較任意,根據需要可在30%~99% 的范圍內選擇。原水回收率較高,一般能達到 65%~80%。裝置設計與系統應用靈活,根據不同的條件要求,可以靈活地采用不同形式的系統設計,并聯可增加產水量,串聯可提高脫鹽率,循環或部分循環可縮短工藝流程。整個操作簡單,易于實現機械化和自動化控制。

2.2能量消耗低

電滲析過程無相變,在一定的含鹽量條件下,是用清潔能源電力來將水中已離解的離子遷移掉,動力耗電也較低,經濟效益顯著,是目前比較經濟 的水處理技術之一。同時在常溫下進行,產品性能 影響小,適用于氨基酸、維生素等熱敏的活潑化合 物的生產,減少了破壞其結構的可能性或減少副反應的發生,穩定了產品質量。

2.3無環境污染

電滲析運行時,工藝過程潔凈,不象離子交換 樹脂那樣有飽和失效問題,所以不用酸、堿頻繁再生,也不需要加入其它藥劑,僅在定時清洗時用少量的酸,即可實現提取有價值成分,達到分離、凈化、提純和精制產品的目的,對環境基本無污染。與反滲透相比,也沒有高壓泵的強烈噪聲,有利于實施清潔文明生產。

2.4使用壽命長

裝置預處理工藝簡便,設備經久耐用。分離專 用膜一般可用3~5 a,電極可用7~8 a,隔板可用 15 a左右。且操作維修方便。

3.電滲析技術處理硝酸銨冷凝液概況

電滲析技術過去主要應用于苦咸水脫鹽以及鍋 爐和工業工程用初級純水的制備等,隨著具有更好 選擇性、熱穩定性、化學穩定性和力學性能的新型 離子交換膜的出現,電滲析技術也不斷得到改進和 提高[4],目前已發展成為一個大規模的化工單元過 程,產業應用領域也有了新的擴展,完全可以適應 硝酸銨生產的數量較多的冷凝廢水的治理需要。

每生產1 t硝酸銨,排出硝酸銨和氨的質量濃 度分別為3~5 g/L和2 g/L的廢水0.5~0.8 t。硝 酸銨和氨在水中形成的硝酸鹽溶解度高,穩定性 好,難于形成共沉淀或吸附。因此,傳統的簡單的 水處理技術,如石灰軟化、過濾等工藝難以除去水 中的硝酸鹽。目前,從水中去除硝酸鹽的方法雖然 有化學脫氮、催化脫氮、反滲透、電滲析、離子交 換、生物脫氮等多種,但電滲析技術選擇性除去 硝酸鹽的方法工藝流程簡單可靠、不需要添加任 何化學試劑,可使硝酸鹽的質量濃度從50 mg/L降 到25 mg/L以下,處理氨氮的質量濃度為2 000~ 3 000 mg/L的廢水,去除率在85%以上,同時可 獲得8.9%的濃氨水。

電滲析技術處理硝酸銨冷凝廢水的工藝分為中 和調節和電滲析分離回收兩部分,首先通過加稀硝 酸或氨對冷凝廢水中氨或稀硝酸進行中和反應生成 硝酸銨,再采用電滲析膜法將中和調節后的冷凝液 進行濃縮回收。目前開發出的新工藝還實現了裝置 壓力、溫度、流量、pH值的自動控制調節,確保 廢水處理與回用裝置長周期安全穩定運行。

以處理量為960 t/d的硝酸銨冷凝廢水的電滲 析系統為例,固定資產投資1 280萬元,運行費用 根據冷凝廢水的水質情況有所差異。處理每噸冷凝 液大致耗用冷卻水6~7 t,耗電10 kW·h,離子交 換膜正常使用時間為3~5 a,更換膜每組費用30 萬元[5]。實踐證明,相對于其它生化處理的方法, 電滲析工藝處理硝酸銨廢水能達到節能減排、循環 利用的效果,而且2 a左右就可收回全部投資。 目前國內現有50余家硝酸銨生產企業,已有 川化股份有限公司、陜西興化化學股份公司、山東 聯合化工有限公司、貴州開磷集團劍江化肥廠等6 家硝酸銨企業應用了該工藝,使用效果良好,硝酸 銨冷凝廢水實現了達標排放,排放水中氨氮指標低 于國家新制定標準。陜西興化化學股份公司30萬 t/a硝酸銨裝置成功應用了電滲析技術處理硝酸銨 冷凝廢水,實現了廢水資源化回用,硝酸銨回收率 超過99%,公司外排水氨氮的質量濃度小于30 mg/L,每天減排廢水720 t。

4.應用實例

川化股份有限公司原有結晶硝酸銨和造粒硝酸 銨裝置各1套,11萬t/a結晶硝酸銨裝置,采用傳 統的中和反應、二段蒸發和真空結晶工藝。原有 13.5萬t/a造粒硝酸銨裝置改為11萬t/a塔式造粒 硝基復合肥裝置,采用傳統的中和反應、一段蒸發 和熔融造粒工藝。這2套裝置的中和蒸汽經冷凝器 冷凝和蒸發蒸汽經表冷器冷凝后形成的氨氮含量較 高的冷凝液,由于以前國內尚無成熟可靠的技術進 行處理,只能通過稀釋的方式進行處理,致使硝酸 銨和硝基復合肥裝置排水量達900 m3/h,氨氮排放 的質量濃度為95~160 mg/L,月平均氨氮排放總 量為50~110 t,不僅造成了水質嚴重污染,而且 還浪費了大量的原材料和水資源。

為了解決硝酸銨冷凝液回收利用這一難題,公 司決定采用電滲析技術來處理,利用電滲析特有的 特性來達到濃縮硝酸銨,淡化排放水,從而實現治 理和回收的目的。其處理的工藝過程為:冷凝廢水 先經中和調節系統處理,用硝酸調節至pH值6左 右后的冷凝液進入廢水收集罐,然后經冷卻器冷卻 到30℃以下,再用水泵送入過濾精度為10μm的 精密過濾器中,過濾掉雜質后的冷凝廢水進入電滲 析系統進料罐,隨后進入電滲析裝置,廢水中的 NH4+和NO3-通過離子交換膜,進行濃縮和淡化處 理。所得的淡水回到硝酸銨循環水系統作補充水 用,濃縮水回到硝酸生產系統循環使用。

整個電滲析裝置由24臺具有特殊專用膜的電 滲析單元所組成,分布在冷凝廢水處理的循環濃縮 系統和淡化回收系統。這2個系統分別由12臺電 滲析單元組成,每3臺組成一個串聯系統運行,冷 凝廢水的最大處理量為36 t/h,能夠滿足生產負荷的需要。硝酸銨冷凝廢水經電滲析裝置循環濃縮、淡化處理后,濃水中硝酸銨的質量分數為20%, 回收率達96%以上,合格淡水排放水中氨氮的質量濃度不大于40 mg/L。冷凝廢水中氨、硝酸、硝酸銨每年削減或回收的量分別為113.54、362.23、 88.34 t,氨氮排放總量從每年的71.208 t減少到 10.162 t,減少量為61.046 t,削減85.73%,不僅達到了減少硝酸銨廢水排放量,消除污染的目的, 而且還提高了資源綜合利用率,降低了生產成本,取得了顯著的環保效益和經濟效益。

5.結語

電滲析技術作為一項高科技手段,以其高效、 節能、無三廢、占地少等優點,通過不同工藝組 合,已經越來越廣泛地應用于化工、染料、冶金、 食品、醫藥、生物工程等領域的特種分離、環保工 程、資源回收、有機電解、食品脫鹽濃縮等,以其 許多出色的應用實例,證實了其在技術上的先進性 以及其它分離方法所不能替代的若干優異的特點, 已成為一種重要的水處理方法,并日益受到重視。 在硝酸銨生產中,電滲析技術用于處理氨氮嚴重超 標的冷凝廢水,對氨、硝酸銨和排放水進行回收利 用,裝置投資少和操作費用較低,實現了消除污 染、節能減排、清潔生產的目標,是一項把廢水處 理、環境保護與資源回收、循環經濟有效結合起來 的新技術,具有十分廣闊的推廣應用前景。

參考文獻:
[1]李廣,梁艷玲,韋宏.電滲析技術的發展及應用[J].化工技術 與開發,2008,37(7):28-30.
[2]周軍,葉長明,徐駟蛟,等.電滲析技術在工業廢水處理中應 用的研究[J].通用機械,2007,(7):33-37.
[3]楊金賢,張軍良,葉彥春,等.雙極性膜電滲析技術及應用 [J].化工新型材料,2005,33(2):66-69.
[4]黃萬撫,羅凱,李新冬.電滲析技術應用研究進展[J].中國資 源綜合利用,2003,21(11):15-19.
[5]唐文騫.濃硝酸、硝鹽生產中廢水處理方法探討[J].化肥設 計,2008,46(6):54-55.

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