沉淀—SBR組合工藝處理生活污水
摘 要:介紹了采用沉淀- SBR組合工藝處理深圳龍華科技園小區生活污水的工程設計實例,經過沉淀- SBR處理后的廢水達標排放。 此組合工藝啟動快、效率高、操作管理簡便,通過調節運行方式,在單一池內進行脫氮一除磷反應;占地面積小,投資少、運行費用低,為科技園小區廢水處理提供了一種新工藝。
關鍵詞:生活污水;沉淀;SBR工藝;N - P
位于深圳市寶安區龍華科技園是以生產各種電腦元、配件為主的高科技電子產品企業;隨著科技園規模增大,常住人口的不斷增加,外排生活污水量也逐漸增大,對環境產生了一定的壓力;且生活污水、工業廢水的最終受納水體為瀾河一支流,此支流又屬于準水源保護區。 為保護環境,該企業集團決定對生活污水進行處理。 根據科技園面積狹小、人口集中以及生活污水中SS物多、COD和BOD5 濃度低之特點,選用沉淀- SBR 組合處理工藝應用于工程中,在低造價和高效率方面取得了預期效果。
1 工程設計
科技園生活污水水質特點如下:
CODCr : 200~250 mg/L,BOD5 : 100~130 mg/L,NH3 - N: 4~30 mg/L, T - P : 2~4 mg/L, SS: 150~200 mg/L,根據實際情況要求選擇一種占地面積小,造價和運行費用低,運行穩定,管理簡便的廢水處理工藝,且出水水質基本達到( GB8978 -1996)一級排放標準。
2 工藝流程及預測效果
根據業主要求,考慮到科技園廢水的水質特點,結合科技園的實際情況和出水水質,需采用設備緊湊、占地面積小、抗沖擊負荷、出水水質好的工藝,決定采用沉淀- SBR組合工藝對污水進行處理,其污水處理工藝流程如圖1所示。
生活污水經化糞池溢流通過格柵,經集水井通過提升泵進入沉淀調劑池,經沉淀調節后的出水,由泵提升進入SBR池,出水排放(或部分經過接觸消毒后回用) , 污泥由污泥泵從沉淀池和SBR池一起打入污泥池,濃縮、脫水后外運處理。此工藝設計具有占地面積小、投資少、管理簡單等優勢被業主選用,其進、出水主要指標見表1。
3 主要構筑物及設備
1)格柵
格柵主要去除污水中的SS物,格柵寬度B =600 mm,間距為10 mm,過柵速度V = 0. 3 m / s,格柵前水深為1 m,電機功率為0. 37 kW ( 1臺) ,自動清渣(格柵井尺寸: 8 m ×2 m ×8. 5 m,進水深度7. 25 m計)。
2)沉淀調節池
沉淀調節池為鋼筋混凝土結構2座,尺寸: 15m ×10 m ×4 m,有效水深為3。 5 m, HRT為6 h,沉淀池兼調節功能,池底設錐形斗。 斗內污泥由CP51。 5 - 65T型污泥提升泵將污泥提升至污泥濃縮池內,沉淀后污水由C - 37 - 100 (臺灣產)型提升至SBR反應池內。
3) SBR反應池
SBR反應池通過SBR 厭氧、兼氧,好氧生化過程降解COD、BOD,完成廢水序批處理過程。 采用鋼筋混凝土結構池4 座, SBR 運行周期進水1。 5 h、曝氣3。 5 h (進水1 h后曝氣) 、沉淀1 h、排水1 h;有機物污泥負荷率為0。 18kg BOD / ( kgMLSS·d) ,污泥濃度4 000 mg/L,每座SBR池的有效容積為670 m3 ,尺寸為11。 5 m ×11。 5 m ×5。 5 m,有效水深4。 7 m。 內設水下曝氣器作為充氧設備,需氧量以去除1 kgBOD需氧1。 16 kg計算,需氧量為603。 2 kg/d,折算成20℃清水狀態下的需氧量為956。 2 kg/L, 供氧速率為19。 92kgO2 /h。 污泥由CP51。 5 - 65T型污泥泵提升至污泥濃縮池,主要設備配置:污泥排泥泵CP51。 5 -65T(1。 5 kW) 4臺,每池1臺;XFP - IV (Q = 500m3 /h)潷水器4臺,每池1臺;水下曝氣器190TR2(進口19 kw) 4臺,每池一臺,開停由DO儀控制。
4)污泥濃縮池
污泥濃縮池用于貯存、濃縮剩余污泥,污泥產量為去除1 kg BOD產生干污泥0。 3 kg,每日產泥量為156 kg,經沉淀后污泥含水率按99。 5%計,污泥體積為31。 2 m3 ,設置4 m ×4 m ×6 m污泥濃縮池2座。
5)污泥脫水間、配電值班室及化驗室
化驗室內設污泥帶式脫水機PK - 2 - 1000型1套,配置空壓機Z - 0. 2 - 7 (2. 2 kW)型及綱帶清洗泵(2。 2 kW)混合裝置各1 臺。 另設PAM投加裝置以調劑污泥;脫水間面積70 m2 ,尺寸:10 m ×7 m,層高4。 5 m;配電值班室及化驗室面積78 m2 ,尺寸: 10 m ×7.8 m,層高4. 5 m。
6)接觸消毒池
接觸消毒池兼作回用清水池1座,尺寸: 11. 7m ×8 m ×4 m。
7) SBR工藝自動控制系統
自動控制系統實現對整個工藝過程中泵、電磁法、氣控閥、加藥閥、攪拌機等的自動控制和保護,自動完成pH值監控和SBR工藝過程的控制。設備配置: 中文智能型pH 值在線監控儀2臺, 1用1備。 4~20 mA信號輸出DO儀4臺,每池1臺,與水下曝氣器連鎖,根據SBR池溶解氧設定要求控制水下曝氣器開停。 SBR由PLC及液位計控制,各水位控制機械格柵及水泵開停。
4 工程調試運行
4.1 調試運行
主要調試工作為好氧活性污泥的接種、馴化,鑒于該生活污水可生化性良好,活性污泥的培養和馴化可同步進行。 接種污泥采用深圳某污水處理廠的生化污泥(含水率99。 8% ) ,采用間歇培養法,按BOD5 ∶N∶P = 100∶5∶1適當投加糞便水以補充氮、磷調節水質,同時調節SBR反應池曝氣時間以控制污泥膨脹,抑制絲狀菌的大量繁殖和過度生長。 通過近半個月的培養與馴化,活性污泥濃度達到3 000~4 000 mg/L時,處理效果良好,說明這時污泥已成熟。
4.2 工程運行
工程運行期抽查了部分運行參數,見表2。通過多次監測,其出水水質達到了( GB8978- 1996)一級排放標準。
5 分析討論
1) SBR的工藝流程設計
SBR采用間歇運行方式,具有工藝簡單、效率較高的特點,工藝設計時實際上還可以把SBR池作為調節池來使用,從而提高工藝過程耐沖擊負荷能力。 本工程每處理1 m3 廢水占地面積(含污泥處理與管理用房) 僅0.4 m2 , 工程運行費用0. 79 元/噸(廢水) ,如考慮折舊維修成本運行費用則為1.037 元/噸(廢水)。 如按二級標準運行可省去予處理段,則占地和投資可進一步降低。
2)運行方式和處理效率
本工程廢水提升泵自動調節,采用非限制曝氣方式。 對改變曝氣方式、增加活性污泥濃度(減少排泥量) ,改變進水/排水時間等所有SBR工藝參數,只要改變PLC程序即可實現。 SBR 的理想推流過程使得生化反應有機物去除率較高,整個過程去除率達80%~90%。
3) SBR過程監控系統
工程采用以PLC為核心的工藝過程自動監控系統,對所有泵閥實現自動監控,設計中pH值控制范圍設在6~9,采用pH值在線監控儀。 水下曝氣器與溶解氧儀連鎖,根據SBR池溶解氧設定要求控制水下曝氣器關停。
4) SBR池排水裝置
SBR池周期排水,排水過程中水位隨時間變化,它的排水裝置被認為是SBR 工藝關鍵設備;目前大多采用潷水器,但型式較多,我們采用軟管式浮動出水口帶氣動閥門排水,每池1組,出水口保證在液位以下250 mm,可防止漂浮物排出。
6 結論
1)采用沉淀- SBR 組合工藝能有效地處理生活污水,出水水質達到國家《污水綜合排放標準》(GB8978 - 1996)的一級標準。
2)該組合工藝具有較好的抗沖擊負荷能力,能夠達到高效降解有機物和去除NH3 - N、P的目的。
3)系統運行以來,未發生過污泥膨脹現象。工藝在保證處理效果的同時,占地少,運行成本低,運行操作管理簡便可靠。
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