氯離子超標對轉爐干法除塵蒸發冷卻器噴槍堵塞的影響分析
摘 要:針對轉爐干法除塵蒸發冷卻器噴槍堵塞的問題,通過對堵塞物進行成分分析和水質化驗分析,結合氯離子對碳鋼管道的腐蝕機理,得出噴槍用水中氯離子嚴重超標,管道腐蝕加速導致銹層脫落,是堵塞噴槍噴頭的根本原因,并由此提出一系列后續預防改進措施。
1 前言
在轉爐煉鋼吹煉過程中,轉爐中產生約1500℃的高溫廢氣,具有高溫、有毒、易燃易爆、含塵量高等特點。近年來發展的轉爐煤氣干法除塵蒸發冷卻器具有冷卻煙氣、粗除塵及調節煙氣比電阻的作用,入口的煙氣溫度為800~1000℃,出口溫度一般控制在250~300℃,其溫度控制是保證干法除塵系統正常運行的前提,而蒸發冷卻器的噴水量直接影響控溫效果,因此,噴槍是蒸發冷卻器實現有效冷卻的核心部件。
噴槍通過軟管分別連接到水和蒸汽的二個環管,通過雙流噴嘴對蒸汽和冷卻水進行混合,冷卻水從噴嘴中心孔噴出,同時蒸汽從中心孔周圍的環形間隙噴出,達到冷卻水的霧化效果。噴射水霧與轉爐煙氣在運行的過程中,水滴受煙氣加熱被蒸發,在汽化過程中吸收煙氣的熱量,從而降低煙氣溫度。 當蒸汽壓力低或噴嘴堵塞時,噴嘴霧化能力減弱,水滴粒徑大而不能全部蒸發,煙氣含水量增加引起冷卻效果差、粉塵黏結、筒壁結垢[1]。
青島特殊鋼鐵有限公司煉鋼廠建有3臺100噸頂底復吹轉爐,同時配套3套轉爐煤氣干法除塵系統,每臺蒸發冷卻器采用10支雙介質外混式雙流噴槍,設計水量2.5m?/h·支。自2015年11月投產至今,運行情況一直保持良好。
2 問題描述
2017年6月5日夜班,3#轉爐蒸發冷卻器出口煙氣溫度多次超過430℃的設定值,導致氧槍緊急提槍。經現場緊急搶修拆檢,發現3#爐蒸發冷卻器噴槍中有6支噴槍的槍頭發生堵塞,堵塞物為紅褐色結塊或灰色金屬熔滴。同時拆檢3#爐蒸發冷卻器進水總管處Y型過濾器,過濾器過濾性能良好,未發現大量雜質。事后拆檢3#爐蒸發冷卻器進水總管,發現大量塊狀或顆粒狀、呈黃褐色或紅銹色的管壁附著物。
3 原因分析
3.1 成分化驗
事故發生后,提取部分從噴頭中清理出的堵塞物進行成分化驗分析,結果Fe含量為97.87%,CaO含量為0.89%,Al2O3含量為0.63%,S含量為0.47%,MnO含量為0.14%。
經化驗分析,堵塞物主要成分為鐵及鐵的氧化物。
3.2 水質分析
噴槍使用的冷卻水為公司統一供應的生產消防水,經過水泵加壓后由蓄水池直接輸送至噴槍進行消耗使用。事故發生前一段時間的生產消防水化驗結果如表1所示。
根據公司生產消防水補水水質指標要求,補水的總硬度應小于450mg/l,氯離子應小于250mg/l。
通過與化驗結果對比發現,5月27日至28日期間噴槍用水的氯離子超標嚴重。
3.3 管道材質分析
通過查詢設計圖紙發現噴槍前段供水管道采用φ89×4.5mm的10#無縫鋼管,總長約60米。采用金屬成分分析儀對其進行成分分析,結果如下表2所示。
經成分對比分析,所用管道質量不能滿足國家標準。
3.4 氯離子的腐蝕機理
通過查詢相關文獻發現,碳鋼的腐蝕速率隨著氯離子濃度的增加而增大,氯離子能破壞碳鋼表面的沉積膜,加速碳鋼的腐蝕[3]。
碳鋼在含 Cl-環境中形成銹層的物相晶體生長速度快, 顆粒大, 結構疏松易脫落[4]。
3.5 結論
綜合以上因素分析,此次噴槍堵塞是因為噴槍用水中氯離子嚴重超標,導致管道電化學腐蝕加速導致銹層脫落,從而堵塞了噴槍噴頭。
4 預防措施
為避免此類事故再次發生,針對噴槍堵塞問題,采取了以下預防措施:
(1)將噴槍前段碳鋼管道更換為不銹鋼材質,避免銹層產生。(2)在每只噴槍進水分管處增加Y型過濾器,進一步過濾雜質,避免噴槍大面積同時堵塞,同時便于維修人員拆檢清理。(3)加強補水水質化驗分析,確保在水質出現問題之前提前預警、提前采取措施。
5 結語
蒸發冷卻器噴槍工作環境惡劣、工況波動嚴重,在其運行過程中會出現各種非正常狀態,原因錯綜復雜,只有在實踐中不斷總結和改進,才能做到提高噴槍使用壽命,盡量減少設備事故,保證轉爐干法除塵系統的安全、穩定運行。
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